2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、1、敘述我公司白班操作工沖洗煤漿循環(huán)管線,煤漿進(jìn)入生產(chǎn)水管網(wǎng)的經(jīng)過及原因?1.1事故經(jīng)過:白班操作工在沖洗煤漿給料泵出口循環(huán)管線時,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)水壓力低,不能到七樓煤漿循環(huán)管線,于是采用啟動煤漿給料泵的方案沖洗煤漿循環(huán)管線,使煤漿進(jìn)入生產(chǎn)水管網(wǎng);1.2、事故的原因:1.2.1啟動煤漿給料泵沖洗循環(huán)管線時,循環(huán)管線的沖洗水閥未關(guān)到位;1.2.2設(shè)計循環(huán)管線的沖洗水在循環(huán)管線的限流孔板前,啟動煤漿給料泵后,限流孔板前的壓力大于生產(chǎn)水的壓力,造成

2、煤漿進(jìn)入生產(chǎn)水管網(wǎng);1.2.3未按操作規(guī)程執(zhí)行,沖洗循環(huán)管線應(yīng)使用1.2MPa的密封水沖洗。2、敘述氣化A#爐停車后,現(xiàn)場操作工首先應(yīng)第一時間關(guān)閉哪些閥門?關(guān)閉A#爐煤漿爐頭閥、氧氣爐頭閥、XV0720A后閥、XV0721A后閥、A#爐氧氣單系列手閥、A#爐去變換爐的手閥、若兩臺爐同時停,關(guān)閉705去凈化的手閥、到控制去鑰匙關(guān)A#爐柱塞閥。3、敘述氣化A#爐停車后,A#中控操作工首先應(yīng)干哪些工作?①中控檢查煤漿給料泵是否停,若未停及時同

3、時現(xiàn)場停煤漿給料泵;②中控檢查XV0703XV0704是否關(guān)到位,XV0706是否開到位,若未到位通知現(xiàn)場立即關(guān)閉氧氣單系列手閥;③中控檢查PI0703是否大于PI0702,若PI0703小于PI0702,通知現(xiàn)場立即關(guān)閉氧氣單系列手閥;④中控摘除HV0702A聯(lián)鎖,關(guān)小FV0710A的開度,減小激冷水流量,保證水洗塔液位和激冷水流量;⑤中控關(guān)小LV0708A的開度,控制FIA0709A的流量控制在70m3h左右;⑥調(diào)節(jié)入變換爐的工藝氣

4、量和入變換爐的工藝氣溫度,防止變換爐超溫。4、煤漿給料泵墊缸、單缸不打量中控和現(xiàn)場有哪些現(xiàn)象?4.1煤漿給料泵出口壓力PIA0701下降;4.2煤漿給料泵出口燒嘴壓差PDIA0705下降;4.3煤漿給料泵出口流量FIA0701FIA0702均下降;4.4煤漿給料泵電機(jī)電流下降;4.5哪個活門墊缸,現(xiàn)場控制箱有報警,可以通過小電腦屏查處哪個活門墊缸。5、我車間為防止柱塞閥和柱塞閥后沖洗水誤操作,車間有什么管理規(guī)定?5.1柱塞閥和柱塞閥后沖

5、洗水執(zhí)行上鎖管理;5.2動作煤漿管線上的閥門,必須車間技術(shù)員和班長有一人在場,且動作閥門必須兩個人在場。6、寫出神木水洗塔合成氣出口總管爆炸的經(jīng)過、原因及防范措施?6.1、事故類別:爆炸事故6.2、發(fā)生時間:2006年1月24日7:37分6.3、事故經(jīng)過:元月24日夜班,7:33分左右在152中央控制室的氣化車間四組值班長、主操聽見一聲異常響聲,從聲音判斷以為是后系統(tǒng)發(fā)出的,在告知其它崗位查看的同時,在DCS上檢查發(fā)現(xiàn)1#氣化爐煤漿流量

6、FT1102A、FT1103A下降,但由于FT1102A、FT1103A電磁流量計指示不準(zhǔn)確,操作工誤以為是假指示,未作任何處理,7:38分左右從613廠房內(nèi)傳出一聲更大的爆炸聲,值班長、主操從152中央控制室窗戶看見613廠房三樓窗戶冒出黑煙,隨即回到操作臺先后按下1#氣化爐、3#氣化爐緊停按鈕,氣化系統(tǒng)全部停車。6.4、事故原因:6.4.11#氣化爐無煤漿供給,系統(tǒng)過氧,是造成本次事故的直接原因。6.4.2FT1102A、FT110

7、3A電磁流量計指示波動大,不能正常地顯示操作參數(shù),使操作工在異常情況下不能迅速判斷系統(tǒng)故障,是導(dǎo)致事故的主要原因。6.4.3由于FT1102A、FT1103A電磁流量計指示問題,煤漿流量連鎖解除,系統(tǒng)出現(xiàn)故障后1#氣化爐不能自動跳車是導(dǎo)致事故擴(kuò)大的重要因素。6.4.4操作工經(jīng)驗不足,在出現(xiàn)問題時綜合判斷能力差,未及時緊急停車,導(dǎo)致事故擴(kuò)大,對本次事故應(yīng)負(fù)一定責(zé)任。6.5、防范措施及應(yīng)吸取的經(jīng)驗教訓(xùn):6.5.1FT1102、FT1103電

8、磁流量計在同類型廠家使用中也存在指示不正確,波動范圍比較大的問題,應(yīng)盡快想法解決,必須投運。6.5.2由于儀表問題,DCS系統(tǒng)個別聯(lián)鎖不能投運或已解除,對安全生產(chǎn)構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅。因此,對DCS聯(lián)鎖、報警系統(tǒng)存在的問題及氣化在線分析儀不能投用等儀控問題,請德士古公司和廠家代表來幫助診斷和解決。6.5.3對公司生產(chǎn)系統(tǒng)的安全聯(lián)鎖進(jìn)行全面普查,摸清報警值,使用情況,分類管理。修訂、完善公司《安全連鎖管理規(guī)定》,明確哪些連鎖在運行狀態(tài)下必須投

9、運不能解除,否則,必須停車;那些連鎖需要解除,但解除時必須經(jīng)過各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行上會討論,嚴(yán)格履行審批程序,并制定切實可行的防范措施,明確異常情況下操作人員的處置步驟,同時限期恢復(fù)連鎖。6.5.4加強(qiáng)崗位技術(shù)練兵,開展技能培訓(xùn),提高操作人員異常情況下的綜合判斷能力和應(yīng)急處置能力。7、目前A#、B#爐同時運行,突然A#爐跳車,B#爐中控主操應(yīng)第一件干什么工作?A#爐中控主操首先干哪些工作?7.1B#爐主操首先根據(jù)氧氣流量適當(dāng)關(guān)小氧氣流量調(diào)

10、節(jié)閥FV0707B,防止B#爐OC高高跳車,B#爐過氧事故發(fā)生;降低PT0801的壓力,防止氣化爐黑水排不出去。7.2A#爐主操檢查線進(jìn)行吹掃;12.5、打開氧氣爐頭閥、打開S1吹掃氧氣管線最后一道手動閥,對氧氣管線吹掃,3分鐘后,現(xiàn)場打開煤漿爐頭閥、打開S1吹掃煤漿管線最后一道手動閥,對煤漿管線吹掃;12.6、檢驗煤漿管線吹掃合格標(biāo)準(zhǔn),用測溫槍對所吹掃的煤漿管線部位測溫,管線表面溫度在200℃以上時,則吹掃合格;12.7、吹掃合格后,

11、現(xiàn)場先關(guān)閉S1吹掃煤漿管線最后一道手動閥,再關(guān)閉S1吹掃氧氣管線最后一道手動閥,然后中控關(guān)閉XV0707、HV0706,現(xiàn)場關(guān)閉S1總管手閥、、XV0707前手動閥、煤漿爐頭閥、氧氣爐頭閥,吹掃結(jié)束。備注:吹掃時注意安全防止被高溫蒸汽燙傷;吹掃完成若煤漿爐頭閥、氧氣爐頭閥受熱膨脹不容易關(guān)閉,可稍等溫度適當(dāng)降低后關(guān)閉以上兩閥。13、敘述投料前引氧的過程?①確認(rèn)A#爐安全聯(lián)鎖空試三次合格,安全系統(tǒng)的閥門均在停車后的正確狀態(tài);②A#爐烘爐爐溫

12、達(dá)到1200℃并恒溫了2小時以上,現(xiàn)場開始更換工藝燒嘴;③現(xiàn)場確認(rèn)XV0706A后手動閥在打開狀態(tài)和XV0706A后倒淋閥在關(guān)閉狀態(tài),中控確認(rèn)XV0706A在打開狀態(tài)和PIA0703A與PIA0714的壓力基本相同;④現(xiàn)場打開A#爐的N4手動均壓閥,使A#爐七樓氧氣單系列手動閥后壓力高于氧氣總管壓力0.5MPa左右;⑤緩慢打開XV0705A后手動閥,再緩慢打開A#爐七樓氧氣單系列手動閥,然后關(guān)閉A#爐的N4手動均壓閥;⑥A#爐工藝燒嘴安

13、裝好,A#爐系統(tǒng)置換合格且氮氣置換盲板倒盲后,打開氧氣爐頭閥、煤漿爐頭手閥、XV0720A后手閥、XV0721A后手閥,所有的人員開始撤離氣化框架;⑦現(xiàn)場人員撤離氣化框架后,通知中控可以初始化、復(fù)位;⑧中控接到現(xiàn)場的命令,檢查A#爐初始化條件具備后,按初始化、復(fù)位按鈕確認(rèn)XV0706A關(guān)閉又打開再次確認(rèn)PIA0703A與PIA0714的壓力基本相同;⑨中控確認(rèn)XV0701A在打開狀態(tài),通知現(xiàn)場啟動煤漿給料泵P0701A;⑩煤漿給料泵P0

14、701A運行正常,再次確認(rèn)氣化框架人員撤離,中控緩慢打開氧氣流量調(diào)節(jié)閥FV0707A,建立氧氣流量8700Nm3h左右。14、過氧爆炸的后果、原因及防范措施?14.1、過氧爆炸后果:燒嘴損壞、煤漿及氧氣管線損壞、煤漿及氧氣管線閥門損壞、氣化爐耐火磚、上升管及下降管損壞、水洗塔內(nèi)件損壞、嚴(yán)重時氣化爐、水洗塔損壞。14.2、過氧爆炸原因:①煤漿給料泵出口排污閥法蘭蓋未緊好外漏、試壓閥后“8”法蘭未緊好外漏、燒嘴的煤漿口法蘭未緊好外漏、循環(huán)閥

15、XV0701內(nèi)漏,煤漿不入爐或入爐量減少,發(fā)生過氧爆炸;②投料時,水投進(jìn)氣化爐,發(fā)生過氧爆炸;③安全系統(tǒng)發(fā)生問題,閥門誤動作,煤漿未進(jìn)入氣化爐而氧氣先進(jìn)入氣化爐,發(fā)生過氧爆炸;④操作工在操作煤漿給料泵轉(zhuǎn)速、氧氣流量調(diào)節(jié)閥時誤操作,有可能因安全系統(tǒng)滯后而發(fā)生過氧爆炸;⑤投料前,氣化爐、水洗塔置換不徹底,或已置換徹底后但氧氣切斷閥內(nèi)漏氧氣入爐,使投料后進(jìn)爐煤漿加熱揮發(fā)后產(chǎn)生可燃性氣體與氣體爐內(nèi)氧氣混合發(fā)生爆炸;⑥煤漿流量低低聯(lián)鎖、燒嘴壓差低

16、低聯(lián)鎖未投用,在煤漿流量低后發(fā)生過氧爆炸;⑦停車后,氧氣切斷閥內(nèi)漏,氧氣入爐與爐內(nèi)可燃性氣體形成爆炸性混合物發(fā)生爆炸;⑧煤漿給料泵進(jìn)口柱塞閥關(guān)閉,造成煤漿給料泵不打量,有可能因安全系統(tǒng)滯后而發(fā)生過氧爆炸;⑨煤漿給料泵出口管漏或振動大焊縫開,煤漿不進(jìn)爐,過氧爆炸;14.3、防止過氧爆炸的預(yù)防措施①投料前,煤漿給料泵P0701在水壓試驗時必須檢查出口排污閥是否內(nèi)漏,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏更換新閥,發(fā)現(xiàn)不內(nèi)漏工藝處理完閥后加法蘭蓋;試完壓工藝處理完后試壓閥

17、閥后“8”字盲板倒盲;煤漿給料泵P0701在水壓試驗時必須檢查循環(huán)閥XV0701是否內(nèi)漏,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏及時處理;投完料后要及時檢查煤漿給料泵出口排污閥法蘭蓋處是否外漏、試壓閥后“8”法蘭處是否外漏、燒嘴的煤漿口法蘭處是否外漏、循環(huán)閥XV0701是否內(nèi)漏,發(fā)現(xiàn)微漏及時處理漏點,發(fā)現(xiàn)漏較大及時采取停車措施;②投料時,水切換煤漿時,必須等水全部切換成煤漿后,方可投料;③氣化在投料前,安全系統(tǒng)必須空試三次以上,確保安全系統(tǒng)的閥門動作無誤方可進(jìn)行投料

18、;④操作工在動作煤漿給料泵轉(zhuǎn)速、氧氣調(diào)節(jié)閥時,一定要集中注意力,盡量使用步進(jìn)鍵逐步調(diào)節(jié),避免使用鍵盤輸入數(shù)字進(jìn)行操作;⑤氣化投料置換之前,氧氣切斷閥間高壓氮隔離閥XV0706及后手動閥必須打開,并確認(rèn)氧氣切斷閥間壓力PT0703大于氧氣總管壓力PT0702,然后進(jìn)行氣化爐、水洗塔徹底置換,(標(biāo)準(zhǔn):水洗塔出口氧氣含量低于0.5%);⑥煤漿流量低低聯(lián)鎖、燒嘴壓差低低聯(lián)鎖禁止摘除,發(fā)現(xiàn)煤漿流量降低及時降低氧氣流量,加大煤漿給料泵轉(zhuǎn)速,通知現(xiàn)場

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