大型電站鍋爐SNCR-SCR脫硝工藝試驗研究、數(shù)值模擬及工程驗證.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩209頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、電站燃煤鍋爐產(chǎn)生的NOx是我國NOx排放的主要來源之一,降低燃煤鍋爐的NOx排放是十分緊迫的環(huán)保任務(wù)。目前,燃煤鍋爐基于尿素作還原劑的煙氣脫硝技術(shù)主要是選擇性催化還原法(Selective CatalyticReduction,SCR)、選擇性非催化還原法(Selective Non-Catalytic Reduction,SNCR)和SNCR/SCR聯(lián)合脫硝三種工藝。SNCR/SCR聯(lián)合脫硝是耦合了SNCR、SCR和煙道內(nèi)尿素?zé)峤獾囊?/p>

2、種改進型工藝,不僅利用爐膛SNCR反應(yīng)降低了SCR反應(yīng)器入口NOx濃度,還可省掉高耗能的尿素?zé)峤庋b置和噴氨系統(tǒng)等設(shè)備,特別適合原煙氣中NOx濃度不高、現(xiàn)場位置受限、不能采用液氨作還原劑的電站鍋爐機組。本文以某燃煤電站300MW機組SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)作為研究對象,通過冷態(tài)混合試驗、數(shù)值模擬計算和熱態(tài)試驗等途徑,先后對爐膛SNCR反應(yīng)后的鍋爐尾部煙道和SCR反應(yīng)器內(nèi)的多相流動特性和均勻混合方法展開了研究工作,獲得了SNCR/SCR

3、聯(lián)合脫硝系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)工藝和參數(shù),并據(jù)此設(shè)計和實施了300MW機組SNCR/SCR聯(lián)合脫硝裝置,為工業(yè)應(yīng)用提供了重要理論依據(jù)和實踐經(jīng)驗。
  鑒于SNCR/SCR聯(lián)合脫硝需要將尿素溶液噴入爐膛和尾部煙道進行熱解反應(yīng),本文對尿素溶液液滴在熱煙氣流中的熱分解過程進行數(shù)值模擬和熱態(tài)試驗。研究結(jié)果表明,尿素溶液液滴在高溫?zé)釤煔庵械臒岱纸獯嬖谝粋€有效溫度窗口(450~730K)。當(dāng)溫度在低限以下時,尿素?zé)岱纸饴屎艿?溫度超過低限時,尿素分解

4、率迅速上升;當(dāng)溫度達到高限時,HNCO+NH3的轉(zhuǎn)化率接近98%,其中NH3的占比達85%左右。隨著煙氣溫度的升高,尿素?zé)岱纸饴试谝欢ǖ臏囟确秶S持不變,當(dāng)溫度接近1100K時,尿素的有效分解率迅速下降,并伴有少量的NO和N2O的生成,且其濃度值隨著溫度的升高而增加,由此得到SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)補氨噴射位置(轉(zhuǎn)向室煙道內(nèi)尿素?zé)峤鈪^(qū)域)的合理依據(jù)。煙氣中尿素?zé)岱纸猱a(chǎn)物HNCO未完全轉(zhuǎn)化為NH3,為觀察脫硝催化劑對HNCO的催化水解

5、效果,在尿素?zé)峤鉅t出口建立了催化反應(yīng)模塊試驗裝置,對催化反應(yīng)模塊進出口的NH3和HNCO成分進行測試,發(fā)現(xiàn)脫硝催化劑能促使HNCO在較低的溫度區(qū)間迅速與水汽反應(yīng)生成NH3,且溫度越高,HNCO的轉(zhuǎn)化率也越高,當(dāng)溫度接近300℃時,HNCO的轉(zhuǎn)化率接近95%左右,驗證了SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度(一般在300-420℃)符合HNCO水解轉(zhuǎn)化反應(yīng)條件。
  為綜合研究影響SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)內(nèi)氣固兩相流動和均勻混合的各個因素,搭

6、建了可以進行SNCR噴槍噴射、補氨噴槍噴射、飛灰流動沉積以及煙氣導(dǎo)流混合的冷態(tài)試驗臺。還原劑以CO氣體代替,系統(tǒng)通道內(nèi)處于自?;鲃訝顟B(tài),冷態(tài)試驗表明:由爐膛SNCR噴槍噴入的還原劑,在鍋爐省煤器出口和反應(yīng)器內(nèi)呈現(xiàn)大濃度梯度的L型非均勻分布特性;轉(zhuǎn)向室區(qū)域補氨噴槍位置越靠近轉(zhuǎn)向角,越能促進還原劑的均勻分布,但改善效果有限,據(jù)此提出了一種特殊的復(fù)合X型混合器,能夠使煙氣組分在狹長空間長距離遷移與分區(qū)強混,保證SCR反應(yīng)器內(nèi)首層催化劑入口截

7、面獲得良好的氨氮濃度分布均勻性。基于來自爐膛的高含塵煙氣,在省煤器出口引出后連續(xù)經(jīng)歷多個90°彎頭,且會遇到煙道空間尺寸的急劇變化,經(jīng)煙道彎頭設(shè)置弧形導(dǎo)流板,反應(yīng)器首層催化劑入口截面的煙氣流速和飛灰濃度標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)仍偏大,設(shè)計了適用于斜坡頂SCR反應(yīng)器氣固相濃度場均布優(yōu)化的近貼頂棚壁面多排列長桿形整流構(gòu)件,不僅大大降低了固相流場的不均勻性,而且進一步改善了氣相流場。
  在獲得尿素溶液熱分解特性和還原劑混合優(yōu)化方法基礎(chǔ)上,建立了一

8、個300MW機組的SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)全尺寸三維數(shù)值模型。掌握了鍋爐各區(qū)域的流場、溫度場和NOx濃度場的變化規(guī)律,據(jù)此提出了在鍋爐轉(zhuǎn)向室側(cè)墻直接噴射尿素溶液代替常規(guī)的尿素?zé)峤夥磻?yīng)器;通過優(yōu)化補氨噴槍噴入位置、噴射速度、各點噴入量大小等控制條件,以及與前部SNCR添加尿素還原劑的匹配耦合,解決了單獨SNCR反應(yīng)后的氨逃逸濃度波動引起的脫硝運行不穩(wěn)定和SCR反應(yīng)器出口局部區(qū)域NH3逃逸濃度過量的問題。研究表明:鍋爐300MW滿負(fù)荷時

9、,霧化液滴平均粒徑0.4mm,液滴初始速度為30m/s,SNCR脫硝效果較好;氨氮摩爾比與SNCR脫硝率呈非線性關(guān)系,且當(dāng)氨氮摩爾比大于1.2后,對SNCR效率影響不明顯;SNCR反應(yīng)后的逃逸NH3在尾部煙道和反應(yīng)器內(nèi)的分布規(guī)律與冷態(tài)試驗吻合,更進一步改善提高流場均勻性,獲得了復(fù)合X型混合器和反應(yīng)器頂棚長桿形整流構(gòu)件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計參數(shù),有效改善催化劑入口速度分布、NH3濃度分布和飛灰顆粒濃度分布的均勻性。
  最后進行了燃煤鍋爐3

10、00MW機組SNCR/SCR聯(lián)合脫硝系統(tǒng)成套技術(shù)的集成設(shè)計與開發(fā),包括煙氣系統(tǒng)、尿素站系統(tǒng)、計量分配模塊、SNCR噴槍模塊、補氨噴槍模塊、煙道及反應(yīng)器系統(tǒng)內(nèi)的導(dǎo)流板、復(fù)合X型混合器、整流桿等。進行了相關(guān)熱態(tài)試驗研究。試驗發(fā)現(xiàn):對于單獨SNCR系統(tǒng),氨氮摩爾比為1.12的情況下能獲得33%以上的SNCR效率,氨逃逸濃度為25ppm,噴射層溫度、液滴粒徑、噴射速度等均影響SNCR效率,通過在鍋爐轉(zhuǎn)向室側(cè)墻補氨噴槍補氨,SCR反應(yīng)器入口煙道安

11、裝特殊復(fù)合X型混合器,反應(yīng)器頂棚增設(shè)多組圓形整流桿構(gòu)件,可實現(xiàn)聯(lián)合脫硝系統(tǒng)中SCR反應(yīng)器內(nèi)的NH3濃度均勻分布;在聯(lián)合脫硝總的氨氮摩爾比為1.418時,SNCR效率35%,SCR效率78.4%,SNCR/SCR聯(lián)合脫硝總效率85.96%,脫硝效果良好;試驗結(jié)果還可看出,SNCR反應(yīng)后,省煤器A、B側(cè)出口NOx濃度不同,A側(cè)大于B側(cè),計算值與測試值吻合;同時尿素溶液噴入鍋爐對鍋爐效率產(chǎn)生影響,尿素溶液濃度為5%時,鍋爐熱效率降低0.811

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論