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文檔簡介
1、本文采用大渦模擬的方法對Starimand型旋風分離器的強旋氣固流場進行數值模擬,針對氣相流場存在的紊亂渦流、“擺尾”、“返混”等影響分離性能狀況,從結構方面提出改進措施,對傳統(tǒng)型分離器增設穩(wěn)流柱和防返混錐,以改善其流場、穩(wěn)定渦流擾動。為驗證增設穩(wěn)流柱和防返混錐的穩(wěn)流效果,采用數值模擬和實驗研究的方式對研究對象分類別比較。分別從渦流矢量圖、流場速度、壓降、湍動能耗散、液體示蹤對比、質點壓力動態(tài)脈動測試等幾個方面重點研究。通過考察增設內構
2、件后對旋風流場的變化規(guī)律,為微米以及亞微米級顆粒捕獲和旋風除塵器性能的優(yōu)化提供參考,并對旋風分離器三維流場的研究提供流體力學理論依據。所做的主要研究工作有:
(1)利用數學建模軟件gambit2.20構造幾何模型,對模型使用流體力學軟件FLUENT6.2計算,具體計算方法采用大渦模擬的數值方法。分析了Starimand型旋風分離器和增設內構件的旋風分離器的三維速度場分布,壓力場分布和湍動能耗散分布情況。結果表明:在相同的操作條
3、件下進氣風速為15m/s時,增設內構件后切向速度的軸對稱性比較好,最大切向速度雖然降低,但分離區(qū)壁面的分離速度并未降低,能達到較好的分離效果。渦流速度矢量圖中顯示:穩(wěn)流柱穩(wěn)流、導流作用良好,降低了內旋流與外旋流交匯處,渦流紊亂的狀況,規(guī)整了渦核尾端的“擺尾”現(xiàn)象。防返混錐的使用有效降低了灰倉內的湍動程度,大大減少了灰斗返氣量。增設內構件后,湍動耗散能大幅度降低,在旋風分離器中部湍動耗散能最大降幅為77%。
(2)在氣相流場的基
4、礎上,通過對外旋流進行液體示蹤試驗發(fā)現(xiàn)增設穩(wěn)流柱后,下行軸向速度衰減程度小,渦核尾端有足夠能量向下延伸,減少了下錐體附近“擺尾”現(xiàn)象的發(fā)生,有效的減少了內旋流和外旋流的相互擾動,降低了湍動能量的耗散。安裝導流件后,流體在旋風分離器內旋轉圈數明顯增多,有利于提高分離效率。
(3)在相同的試驗操作條件下,對比分離器使用導流件前后,質點動態(tài)壓力變化、壓降、總分離效率、顆粒分級效率等性能指標,結果表明,增設內構件,對于碳粉(D50=4
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