外文翻譯--電梯傳動軸的事故分析 中文版_第1頁
已閱讀1頁,還剩10頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、<p><b>  工程事故分析</b></p><p>  電梯傳動軸的事故分析</p><p><b>  摘要</b></p><p>  在本研究中隊電梯傳動軸的事故分析作了詳細的介紹。事故發(fā)生在軸的鍵槽上。微觀結構、力學、和軸的化學特性已經(jīng)定了。對斷裂表面做出視覺調查以后得出結論斷裂的產(chǎn)生是由于扭轉的彎

2、曲疲勞。疲勞裂紋已開始在鍵槽邊緣??紤]到電梯以及驅動系統(tǒng)、力和力矩已決定作用在軸上;在失效面上的壓力事故須進行計算。壓力分析的實現(xiàn)還利用有限元法(FEM)和結果與計算值的比較。耐力極限和疲勞安全系數(shù)的計算,軸的疲勞周期分析進行了估計。失效原因的研究及分析得出破裂的發(fā)生是由于設計錯誤或鍵槽的制造(鍵槽角落較低的曲率半徑造成高切口效應)??傊?,曲率半徑的變化對壓力分別的影響可以用FEM解釋,且必須采取預防措施防止透明的類似的失效。</

3、p><p><b>  簡介</b></p><p>  本文研究的電梯傳動軸已經(jīng)被使用了30年。電梯驅動系統(tǒng)安裝在建筑物的底部(圖1)。據(jù)報道,在運行過程中無維護應用在軸上。電梯用于一個8層和16個套間組成的建筑里。電梯具有承載4個人(320kg)的能力。就在事故發(fā)生后,兩個人離開了電梯,由于軸的突然斷裂,皮帶輪和電動發(fā)電機的連接被打破,從而導致發(fā)電機的制動系統(tǒng)失敗。由

4、于平衡重量變重,電梯以巨速上升。在事故中無人員受傷。</p><p><b>  電梯驅動系統(tǒng)的分析</b></p><p>  在電梯驅動系統(tǒng)的分析得出轉矩是由一個電動馬達產(chǎn)生的,由螺旋輪傳輸給軸。電動發(fā)動機產(chǎn)生6.5HP,是1500轉的旋轉和螺旋輪的減速比為28.6。軸關鍵通過皮帶輪旋轉。電梯的四個主要繩索放在滑輪上且通過在驅動軸和滑輪方向旋轉,電梯上下移動。電梯

5、的服務速度是0.6m/s。軸是由三個方向上徑向軸承的形式支撐的(圖2)。</p><p><b>  斷口的視覺調查</b></p><p>  初級視覺調查后發(fā)現(xiàn)斷裂發(fā)生在軸上皮帶輪固定的鍵槽處(圖3)。</p><p>  在分析斷口(圖4),檢測到一個典型的扭轉彎曲疲勞斷裂面[1]。疲勞裂紋開始發(fā)生在鍵槽的角落,然后移動到差不多整個表面。

6、脆性斷裂面的小面積表明一個低的作用應力。檢測到的疲勞線僅在脆性斷裂地區(qū)。這可能由于摩擦表面的相互分離,導致形成疲勞線消失。</p><p><b>  原料的特性</b></p><p>  由于沒有有關可用化學成分軸材料的信息,事故分析的首要任務是材料的鑒定。確定軸材料、化學成分、機械性能和顯微結構分析的進行。</p><p><b&g

7、t;  化學分析</b></p><p>  軸的化學分析采用原子吸收光譜法,如表1報告。</p><p><b>  微觀結構</b></p><p>  軸材料的微觀結構是由蝕刻,金剛石拋光后,用2%的Nitral溶解并在顯微鏡下觀察(圖5)。鐵素體,珠光體和細晶粒結構可以清楚地看到。</p><p>&

8、lt;b>  機械性能</b></p><p>  拉伸和硬度試驗來確定軸的機械特性,見表2。</p><p>  考慮到機械、化學和微觀結構分析結果,軸材料估計為St52.0。張力,屈服,伸長率和硬度值依照DIN1629都是適合于St52.0的目錄值[2]。</p><p><b>  壓力分析</b></p>

9、<p>  通過壓力分析,調查發(fā)現(xiàn)最大和最小正常和剪切壓力值發(fā)生在操作過程中的斷裂面。起初,力和力矩作用在確定的軸上。通過分析最小壓力值,只有空艙的重量(420kg)和平衡重量(580kg)考慮在內。在這種情況下,反作用力在斷裂面處瞬間引起437.4 N m的彎曲度,作為20.6MPa的正壓力值。剪切力,由于空艙、繩索和平衡重量的負載引起,形成了3.5MPa的剪切壓力。通過分析最大壓力值,平衡重量,四個人在內的客艙重量(每個

10、人是80kg,且客艙的總重是740kg),扭轉瞬間和沖擊比是要考慮的。在這種情況下,571N m的彎曲力矩在斷裂面發(fā)生并引起一個27MPa正常壓力值。剪切壓力值,由于剪切力,才是4.7MPa。6.5HP電動發(fā)動機旋轉率是1500rot/min,螺旋齒的換算比率是28.6且驅動系統(tǒng)的效率是0.7??紤]到這些參量,扭力矩計算為887.7N m??偧羟袎毫υ谶@種情況下作為25.7MPa計算。</p><p>  通過視

11、覺檢查后確定,從鍵槽范圍到鍵槽側面(角落)的過渡近似垂直的,并且沒有觀察到曲率半徑(RC)(圖6)。</p><p>  理論上,RC不能為零,它只能通過精銑刀具到達0.4mm的值[3]。因此,通過把RC看作0.4mm來計算,引起一個巨大的高切口的效果。理論的缺口效應在兩個狀態(tài)下(使用相關表[4])分析;剪切缺口效應()被定義為2.93和彎曲缺口效應被定義為2.72。疲勞切口元素(β)考慮到幾何學和軸的材料可以計

12、算為[4]:</p><p>  其中??是缺口靈敏度元素且其值為0.85[4]。使用方程(1)剪切疲勞缺口效應()計算為2.64并且標準疲勞缺口效應()為2.46。沖擊比例系數(shù)被認為1.2??紤]到剪切和正向壓力,沖擊比例()和疲勞缺口效應,等效壓力()使用“形狀變形能量假說”計算[5]為:</p><p><b>  計算結果見表3。</b></p>

13、<p><b>  疲勞強度分析</b></p><p>  軸材料的疲勞強度(耐力極限)計算為[6]</p><p>  考慮到大小因素(kD)當kD=0.77時直徑為60mm且表面因素(精細拋光)kS=0.95[6];新的耐力極限計算為</p><p>  ,從我們在知道平均壓力值之前已經(jīng)做的計算中()得出不為零。為確定對耐力極限

14、的影響,我們必須知道或至少估計下。為了計算,我們必須考慮發(fā)生在斷裂面處隨時的壓力值變化。但是這是相當困難的。通過我們做過的計算,我們估計最大和最小壓力值。最小壓力值出現(xiàn)在空艙位置和固定位置(速度為零)且沒有加速度,通過電梯和四個人(每個人被認為是80kg)在客艙內加速到達最大壓力值。但在現(xiàn)實中,運輸在客艙內人的數(shù)量并不總是最大運輸數(shù)量的人數(shù)(4)。因此,一個“變振幅壓力”要視客艙內的人數(shù)發(fā)生在斷裂面(圖7)。</p>&l

15、t;p>  每個最小峰值證明是在電梯不動和空載時壓力在斷裂面的值,最大峰值證明是壓力值發(fā)生在載人電梯巡游時且考慮加速度。</p><p>  要計算平均壓力,我們必須轉變 “變振幅壓力”為“恒振幅壓力”通過假設最大壓力值總是發(fā)生在斷裂面處(通常運送四個人)。根據(jù)這一假設,壓力值隨時間的變化見圖8。這種情況下平均壓力值是108MPa。</p><p>  考慮到平均壓力值,計算耐力極限

16、之前需進行改進。通過分析,古德門的標準被考慮(圖9)并改進耐力極限()計算為</p><p>  考慮到改進耐力極限()和等效壓力(),疲勞安全系數(shù)()計算為</p><p><b>  疲勞壽命分析</b></p><p>  從方程式(6)可以看出疲勞安全系數(shù)是相當?shù)牡停ǎ?。對于詳細的疲勞壽命分析,壽命周期通過下面的假設估計:大廈里所有電梯

17、的唯一大約是八層樓21m。這棟建筑包括16個公寓。其中一半公寓是兩個人,另外一半公寓是三個人居住。每個人每天使用電梯兩次。電梯每年使用349天且軸可運行30年?;喌闹睆绞?00mm,被每個旋轉的電梯移動1.257m??紤]到這些解釋,電梯的總壽命大約是6.8×106圈。</p><p>  為進一步的疲勞分析,軸的壓力-圈數(shù)(S-N)曲線得以估計。為繪制軸的S-N的曲線,根據(jù)Juvinall和Shigl

18、ey[7,8],疲勞事故壓力值在103圈時發(fā)生,由下式計算</p><p>  其中m=0.9是彎曲度。根據(jù)方程式(7)在Nf=103周期時壓力值是512MPa。圖中第二點是耐力極限值,其中鋼為106圈。根據(jù)這些解釋,估計的S-N圖表見圖10。</p><p>  通過低壓力值和高周期疲勞,事故可能發(fā)生在106和107圈之間[9]。所以估算壽命6.8×106圈數(shù)值為疲勞事故支持我

19、們的論點。</p><p><b>  有限元素分析</b></p><p>  為在鍵槽和斷裂面檢查壓力分布,需應用有限元素分析(FEM)。通過使用分析ANSYS程序。建立了一個精確的軸幾何模型。作為一個三維物體由于軸太長而不能完全被分析,只有鍵槽和斷裂區(qū)進行了詳細的建模(圖11)。</p><p>  高壓力區(qū)域,特別是在鍵槽角落,可以清楚

20、地看到。上升對壓力值的顯著效果是低的曲率半徑引起一個高的缺口效應。使用FEM進行壓力分析的主要目的是核實我們以前所做的計算。從圖11可以看出,斷裂面的壓力值接近計算值。</p><p><b>  討論</b></p><p>  通過增加曲率半徑(RC)值,產(chǎn)生在鍵槽角落的壓力值可有效降低。要確定RC在壓力分布的影響,可使用有效元素分析。通過這種檢查,RC-值的逐漸

21、增加是為壓力值減少的視覺分析,可見圖12。</p><p>  鍵槽處壓力值的劇烈增加清晰可見。對于進一步的研究,RC改變對壓力和疲勞安全系數(shù)的影響詳細分析見圖13和14。</p><p>  通過從0.5mm到2mm增加曲率半徑將減少壓力值從163到104MPa和疲勞安全系數(shù)從1.05到1.78的增加。圖13和14證實曲率半徑的增加可能會預防電梯驅動軸的事故??傊?,這確定軸斷裂發(fā)生是由于

22、錯誤設計或鍵槽的制造(曲率半徑低),造成高缺口的影響。</p><p><b>  小結</b></p><p>  一個電梯傳動軸故障分析的詳細調查。確定了軸的微觀結構,機械和化學特性。做了斷裂面的視覺調查之后得出結論是斷裂的發(fā)生時由于扭轉-彎曲疲勞。疲勞裂紋最初時在鍵槽的邊緣。確定的作用在軸上的力和力矩;對發(fā)生在斷裂面的壓力進行了計算。計算了耐力極限和疲勞安全系數(shù)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論