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文檔簡介
1、隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的快速增長,作為該產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)原料的焦炭的需求也有了很大提高,而煉焦所用水量是所得焦產(chǎn)量的2.5倍,可見焦化廢水的排放量之大。焦化廢水中氨氮的濃度很高,并且氨氮對水體、人類、工業(yè)等都會造成嚴重的威脅。然而,目前對焦化廢水以及焦化廢水中氨氮的處理效果均不理想,導致出水氨氮的含量無法達到排放標準。因此,對焦化廢水中氨氮的去除已成為目前急需解決的問題之一。本文以焦化廢水為處理對象,首先采用兩級微氧EGSB反應器對其進行處理,通過實驗得
2、出兩級微氧顆粒污泥對氨氮的去除效果較差,需要選用更適合的工藝對焦化廢水中的氨氮進行去除。后期實驗分別采用兩級微氧顆粒污泥+硅藻土及微氧顆粒污泥+好氧污泥兩種工藝對焦化廢水中的氨氮進行去除。
本課題主要研究內(nèi)容及結(jié)果如下:
1.采用兩級微氧EGSB反應器處理進水COD含量為1120~2200mg/L的焦化廢水時,在水力停留時間為12h,上升流速為2.7m/h,進水水溫為28~35℃的條件下,系統(tǒng)對氨氮的去除效果
3、較差。通過兩級反應器之后的出水中氨氮濃度為40~157mg/L,不能滿足排放要求,且氨氮總?cè)コ首罡邇H為46%,甚至出現(xiàn)負的去除率。整個系統(tǒng)對氨氮的去除效果較差,出水中氨氮的濃度不能達到排放標準,需要采用更適合的工藝進行處理。
2.采用兩級微氧顆粒污泥+硅藻土工藝處理進水COD含量為1100~2060 mg/L的焦化廢水時,在水力停留時間為12h,上升流速為3.2 m/h、2.9m/h,進水水溫為25~29℃的條件下,可使
4、出水氨氮濃度為2~12mg/L,滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的一級排放標準,當系統(tǒng)保證出水中氨氮濃度達標且穩(wěn)定運行半個月后,停止向反應器內(nèi)加入硅藻土,處理效果仍然滿足排放要求。系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,較長時間(1個月)的停止運行對反應器的再次運行及處理效果不會產(chǎn)生明顯的不利影響。此外,進水氨氮濃度、硅藻土的投加量以及反應器內(nèi)污泥濃度均會影響該工藝對氨氮的去除效果。
3.采用微氧顆粒污泥+好氧污泥工藝處理進水C
5、OD含量為1600~2060mg/L的焦化廢水時,在水力停留時間為12h,上升流速為3.2 m/h,進水水溫為23~29℃的條件下,可使出水氨氮濃度為0.2~10mg/L,滿足排放標準。系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,較長時間(1個月)的停止運行對反應器的再次運行及處理效果不會產(chǎn)生明顯的不利影響。此外,好氧系統(tǒng)的曝氣時間及pH值均會影響該工藝對氨氮的去除效果。
4.從技術(shù)方面研究,兩級微氧顆粒污泥+硅藻土及微氧顆粒污泥+好氧污泥兩種工藝,
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