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1、半水煤氣脫硫系統(tǒng)硫堵淺析1.概述:近年來(lái)無(wú)煙煤供應(yīng)緊張,使用高硫煤的廠家較多,半水煤氣中硫化氫也不斷升高,硫化氫含量高(一般0.5—10gNm3),若采用干法脫硫,脫硫劑硫容低,使用壽命短,脫硫劑的使用空速均要求較低,一般在300—700h1,最大不超過(guò)1000h1,半水煤氣脫硫需用的設(shè)備多、投資大、占地面積多,更換脫硫劑的勞動(dòng)強(qiáng)度和費(fèi)用大,部分脫硫劑對(duì)地下水質(zhì)污染嚴(yán)重,對(duì)于能再生的脫硫劑其成本居高不下,因此干法脫硫一般只適用于進(jìn)口硫化
2、氫≤120mgNm3的脫硫,因此干法脫硫不是變換氣脫硫的最佳方法。而脫硫通過(guò)優(yōu)良的脫硫塔內(nèi)件和優(yōu)質(zhì)的、高硫容的脫硫液,既能減少系統(tǒng)循環(huán)量節(jié)約電耗,又能通過(guò)大氣量、高硫化氫的氣體,無(wú)堵塔、低阻力、長(zhǎng)周期運(yùn)行、降低成本的良好效果。但是在半水煤氣濕法脫除硫化氫中,由于種種原因仍有一些企業(yè)或重或輕地發(fā)生硫堵,尤為嚴(yán)重者停車處理,嚴(yán)重地影響企業(yè)生產(chǎn)的正常運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)效益的提高。分析其硫堵的常見(jiàn)現(xiàn)象一般有脫硫塔堵、清洗塔堵和再生塔堵及其它因素引起的堵
3、塞;探討其發(fā)生的原因一般有設(shè)備存在問(wèn)題、脫硫劑質(zhì)量、生產(chǎn)操作管理因素和工藝技術(shù)等原因;為防止脫硫系統(tǒng)堵塞,現(xiàn)對(duì)影響因素及有關(guān)措施進(jìn)行技術(shù)分析探討,以達(dá)到引玉之目的。2.半水煤氣脫硫的一般工藝流程:2.1工藝流程:由煤氣櫥出來(lái)的半水煤氣經(jīng)洗氣塔降低、除塵后,進(jìn)入靜電除塵器進(jìn)一步去除煤焦油等雜質(zhì),再經(jīng)風(fēng)機(jī)提壓后送入脫硫塔底部氣體分布器分布后,氣體自下而上和脫硫液逆流接觸,經(jīng)填料吸收硫化氫后從塔頂出來(lái)進(jìn)入脫硫洗滌塔下部,氣體自下而上和脫硫洗滌
4、液逆流接觸,除去氣體中的少量夾帶物后進(jìn)入壓縮機(jī)一段入口。從貧液槽出來(lái)的脫硫液經(jīng)貧液泵加壓后,送入脫硫塔上部,從上而下和氣體逆流接觸,在塔底部緩沖后經(jīng)富液泵加壓后送入脫硫再生塔噴射器,在噴射過(guò)程中和噴射器帶入的空氣中的氧分別在喉管和擴(kuò)散管中反應(yīng)脫硫液大部份進(jìn)行再生,并從噴射器底部出來(lái),脫硫液依靠壓力的變化,從塔底部自下而上繼續(xù)和空氣中的氧反應(yīng)進(jìn)行再生,2.2脫硫工序的一般設(shè)備結(jié)構(gòu)情況:2.2.1一般脫硫塔的結(jié)構(gòu):3.脫硫塔引起的堵塞原因:
5、3.1對(duì)脫硫的基礎(chǔ)認(rèn)識(shí):3.2.1.脫硫的主要反應(yīng)過(guò)程如下:3.2.1.1.吸收Na2CO3H2S=NaHCO3NaHS3.1.1.2.析硫(硫氫化鈉與偏釩酸鈉反應(yīng)生產(chǎn)焦釩酸鈉,并析出單質(zhì)硫)2NaHS4NaVO3H2O=NaV4O94NaOH2S↓3.2.1.3.氧化NaV4O92TQ2NaOHH2O=4NaVO3THQ(醌態(tài)栲膠)(酚態(tài)栲膠)NaOHNaHCO3=Na2CO3H2O3.5.3.栲膠含量橡椀栲膠的主要成分是單寧酸,單寧
6、酸及其降解產(chǎn)物都是脫硫過(guò)程的載氧體,也是釩的絡(luò)合劑,同時(shí)栲膠水溶液也是一種減緩鋼鐵腐蝕的緩蝕劑。因此,為保證脫硫與緩蝕效果,溶液中栲膠應(yīng)保持相對(duì)較高的濃度。對(duì)于處理H2S含量小于1.0gm3(標(biāo)態(tài))的低硫原料氣時(shí),溶液中栲膠濃度可控制在1.0~1.5gL;當(dāng)原料氣中的H2S含量大于1.0gm3(標(biāo)態(tài))時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整栲膠濃度;H2S含量在1.5~2.5gm3(標(biāo)態(tài))時(shí),栲膠濃度可控制在1.8~3.0gL。1.1.1.Na2CO3含
7、量栲膠脫硫液的總堿度是酚酞堿度和甲基橙堿度的總和,PH值的高低取決于酚酞堿度。Na2CO3水解后生成OH反應(yīng)生成HS,再由五價(jià)釩絡(luò)離子及醌態(tài)栲膠氧化HS析出單質(zhì)硫。如果溶液中OH濃度太低,將大大影響H2S的脫除效果,故溶液中必須維持一定量的Na2CO3濃度。由于半水煤氣中含有7~8%的CO2,使溶液中的HCO3濃度不斷提高、Na2CO3含量下降,因此維持較高的Na2CO3含量比較困難。為保證PH值不低于9,半水煤氣脫硫液中Na2CO3含
8、量應(yīng)控制在6~12gL為宜。3.5脫硫液循環(huán)量引起的堵塞。溶液循環(huán)量溶液循環(huán)量(或稱液氣比)是保證脫硫效率和防止堵塔的一個(gè)重要工藝操作條件。實(shí)踐表明,無(wú)論用何種液相催化氧化法脫硫,脫硫塔單位截面積的溶液噴淋量不應(yīng)小于35m3(m2.h),或液氣比不應(yīng)低于15Lm3(標(biāo)態(tài)),否則將因溶液循環(huán)量不足(液氣比偏?。?dǎo)致脫硫效率低,堵塔現(xiàn)象慢慢加重,塔阻力逐步上升。3.6半水煤氣分布引起的堵塞脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況某公司的半水煤氣脫硫是96年開(kāi)車、配
9、套“8.13”工程的常壓、栲膠濕法脫硫,采用的是D40011型離心風(fēng)機(jī),系統(tǒng)的壓差控制是影響壓縮機(jī)打氣量及安全運(yùn)行的重要指標(biāo)。運(yùn)行兩年左右,由于技改擴(kuò)能,各個(gè)方面不太均衡,煤氣溫度高、氣體中粉塵含量多、栲膠質(zhì)量不好、脫硫塔采用塑料規(guī)整填料等問(wèn)題,造成脫硫堵塔、系統(tǒng)阻力上升,由正常生產(chǎn)時(shí)的30~40mmHg增加至90mmHg左右,最高時(shí)達(dá)100mmHg以上,經(jīng)過(guò)多次技術(shù)改造,提高煤氣凈化度、擴(kuò)建造氣循環(huán)水、更換秦皇島熟化栲膠、改造脫硫塔填
10、料等,經(jīng)改造后系統(tǒng)運(yùn)行良好。但隨著運(yùn)行時(shí)間的加長(zhǎng),自2002年以來(lái),噴射器運(yùn)行時(shí)常出現(xiàn)倒液、再生槽內(nèi)液面波動(dòng)大、上部硫泡沫少、溶液中懸浮硫含量增高、脫硫效率下降。經(jīng)過(guò)檢查、拆檢噴射器,發(fā)現(xiàn)噴射器噴嘴孔徑變大,且各組噴射器噴嘴的尺寸不一,喉管及擴(kuò)散管內(nèi)硫泡沫堵塞嚴(yán)重,清理重新組裝后運(yùn)行不到半個(gè)月又出現(xiàn)類似現(xiàn)象。經(jīng)多方研究調(diào)查、查詢有關(guān)資料和結(jié)合兄弟廠家的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在2004年5月大修時(shí)對(duì)噴射器進(jìn)行了改造,更換了秦皇島栲膠廠的KTS—P型脫
11、硫?qū)S脟娚淦鳎?jīng)過(guò)兩個(gè)月的實(shí)際運(yùn)行狀況來(lái)看,效果非常顯著。4.脫硫再生塔引起的堵塞:再生空氣量目前國(guó)內(nèi)小氮肥廠脫硫再生系統(tǒng)均采用自吸空氣噴射氣提供溶劑再生空氣,但不少?gòu)S家的噴射器吸氣效果不好,空氣量不足,溶液再生不徹底,脫硫效率差。有的廠噴射器組數(shù)偏小,既影響了空氣吸入量,又制約了溶液循環(huán)量的提高。從噴射器使用效果看,噴嘴直徑30mm,噴嘴端面距喉管斷面距離不超過(guò)40mm,在這一范圍內(nèi),噴射器自吸空氣的量很大,吸氣管口可設(shè)閥門控制吸氣量
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