[學(xué)習(xí)]提高剪力墻接茬部位的施工質(zhì)量_第1頁
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文檔簡介

1、,,提高剪力墻接茬部位施工質(zhì)量,,,目 錄,1、 工程概況2、 QC小組簡介3、 選題理由及選題4、 設(shè)定目標5、 目標可行性分析6、 分析原因7、 確定主要原因8、 制定對策9、 按對策實施10、檢查效果11、制定鞏固措施12、總結(jié)和下一步打算,德榮·帝景22#、23#樓樓位于銀河南路廊霸路西側(cè),總建筑面積61939.51㎡,地下三層,地上27層,結(jié)構(gòu)類型為砼剪力墻結(jié)構(gòu),混凝

2、土外觀質(zhì)量是裝修質(zhì)量的前提,是優(yōu)質(zhì)工程評價的重要指標;通過總結(jié)我項目部以往的施工經(jīng)驗,結(jié)合本工程的特點,項目部決定將解決混凝土外墻、樓梯間、電梯間等樓層接茬處錯臺作為我們要解決的主要目標,為了解決砼澆筑成型的質(zhì)量通病,提高砼的澆筑質(zhì)量,所以本QC小組擬定“提高剪力墻接茬部位施工質(zhì)量”為該次活動研究的課題。,,一、工程概況,,表一,二、QC小組簡介,三、選題理由及選題,,理由一:在現(xiàn)行工程施工工藝中剪力墻接茬部位的質(zhì)量不高,觀感差,不僅直

3、接影響建筑物的整體美觀,并直接影響到以后的裝修工程;好的接茬能減少剔鑿量,抹灰量,節(jié)約資金。 理由二:公司要求本工程質(zhì)量目標爭省優(yōu)質(zhì)工程。,現(xiàn)狀調(diào)查統(tǒng)計表 表二,,2014年6月25日,我們QC小組對23#樓砼墻、梁、柱、板等接茬部位840處進行現(xiàn)狀調(diào)查:,質(zhì)量缺陷統(tǒng)計表 表三,,2014年6月25日,我們QC小組對23#樓砼接茬質(zhì)量缺陷的100個點進行整理、分析做出以下統(tǒng)計表:

4、,由排列圖可知,“樓層錯臺、模板接口不平”占問題總數(shù)的82%是造成 砼剪力墻接茬合格率偏低的癥結(jié)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,樓層錯臺 模板接口不平 陽角拼縫不嚴密 墻梁接口不清 表面污染 其他,根據(jù)質(zhì)量缺陷統(tǒng)

5、計表做排列圖,N=100,,排列圖 圖一,,95%,目標設(shè)定圖,圖二,83%,1、達到“優(yōu)質(zhì)工程” 工程質(zhì)量標準。 2、根據(jù)《現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀及尺寸偏差檢驗批質(zhì)量驗收記錄表》規(guī)范上 的驗收要求,確保本工程砼接茬合格率由現(xiàn)狀調(diào)查的83%提升到95%以上。制定目標設(shè)定值如下圖:,四、設(shè)定目標,現(xiàn)狀,目標,活動目標柱狀圖,五、目標可行性分析,結(jié)論:通過以上分析,設(shè)定的目標值由83%提升到95%一定能

6、 實現(xiàn)。,六、分析原因,,,本小組通過對影響砼剪力墻接茬存在的質(zhì)量缺陷從人、機、料、法、環(huán),五個方面進行了討論分析,形成因果關(guān)聯(lián)圖如下:,,責(zé)任心不強,模板接口不平,木工施工經(jīng)驗、培訓(xùn)少,執(zhí)行工藝不嚴,人員素質(zhì)低,執(zhí)行制度不嚴,加工方法不當,手工鋸加工,設(shè)備陳舊,制模不設(shè)靠模,模板加工偏差大,樓層錯臺,周轉(zhuǎn)次數(shù)多,外模施工工藝落后,模板材料不標準,楞木厚度不一,夾板厚度不一,散拼散拆,模板易變形,材料驗收不嚴,模板體系不合理,外

7、模支模方法不當,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,大模制安方法不當,,,,,制安工藝欠交底,,無限位圍楞,,,,,,模板就位后難復(fù)核,無驗收控制線,,,分析原因關(guān)聯(lián)圖 圖三,,七、確定主要原因 為確定主要原因,QC小組成員進行了討論分析,并對關(guān)聯(lián)圖找到的原 因進行了驗證,確定了四項主要原因。,要因確認計劃表 表

8、三,,確認一:執(zhí)行制度不嚴,2011.9.17項目部黃勝利對項目部的評價資料進行了檢查,已按公司要求制定了管理人員及勞務(wù)隊施工班組管理制度,有制度執(zhí)行記錄。,結(jié)論:所以該項不是主要原因。,確認二:責(zé)任心不強,結(jié)論:所以該項不是主要原因。,2011.9.17技術(shù)員寧亞峰對照與各級人員簽訂的目標責(zé)任書進行檢查,有管理人員目標考核記錄3份,有獎罰記錄3份;分工明確,責(zé)任到人。,確認三:木工施工經(jīng)驗、培訓(xùn)少,2011年9月18日項目部總工朱慶川

9、對工人進行了考核,經(jīng)考核發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場50%模板安裝工人考試成績未達到70分,現(xiàn)場操作不熟練,缺少培訓(xùn),考核成績?nèi)缦拢?結(jié)論:所以該項是主要原因。,表四,確認四:設(shè)備陳舊,結(jié)論:所以該項不是主要原因。,2011年9月18日項目部機修工曾輝對施工現(xiàn)場機械進行全數(shù)檢查,有一臺手動鋸不符合機械設(shè)備標準要求,立即更換一臺新的電動手鋸。,確認五:制模不設(shè)靠模,,,2011年9月18日質(zhì)檢員喬興晨對電刨機面板進行檢查,現(xiàn)場刨機面上 已加設(shè)

10、靠模,鋸板能依線切割,切模平直,符合要求,結(jié)論:該項不是主要原因。,確認六:材料驗收不嚴,2011年9月18日由材料員阮曉峰和質(zhì)檢員喬興晨對進場模板進行了檢查,檢查情況如下:,結(jié)論:所以該項不是主要原因。,,表五,確認七:周轉(zhuǎn)次數(shù)多,2011年9月18日由施工員寧亞峰對14#樓1至3層樓層模板周轉(zhuǎn)次數(shù)做了調(diào)查統(tǒng)計,到目前只周轉(zhuǎn)了一次,拆除模板損壞率低,使用符合要求。,結(jié)論:該項不是主要原因。,確認八:制、安工藝欠交底,2011.9.

11、18由質(zhì)檢員 喬興晨對項目部模板制作安裝工程技術(shù)交底資料進行查閱,項目部已在2011年8月13日下午2:30,在會議室召開了模板制作安裝工程技術(shù)交底會,由項目總工朱慶川主持,模板制作安裝施工班組參加10人 ,接受教育10人,受教育率100%,資料員 陳靜做了詳細的會議記錄。,結(jié)論:該項不是主要原因。,確認九:無驗收控制線,2011年9月18日由項目部技術(shù)員寧亞鋒對14#四層頂板放線進行 檢查檢收,所有軸線已彈雙面控制線,軸線

12、誤差在±2㎜,符合要求。,結(jié)論:該項不是主要原因。,確認十: 散拼散拆,2011年9月21日由項目部質(zhì)檢員錢晨沖現(xiàn)場檢查散拼模板,檢查20處,發(fā)現(xiàn)有4處模板接茬處拼縫大于2㎜,且有高低差,合格率僅達到80%,結(jié)論:該項是主要原因。,確認十一:無限位圍楞,,2011年9月21日項目部質(zhì)量員喬興晨現(xiàn)場檢查共20處,有4處沒有按每 600㎜間隔加設(shè)限位 圍楞,合格率僅達到80%,澆筑砼容易導(dǎo)致砼脹膜,漏漿.,結(jié)論:該項

13、是主要原因。,確認主要因素,,散拼散拆,無限位圍楞,分析結(jié)果,木工施工經(jīng)驗、培訓(xùn)少,對策評價選擇表 表六,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1、提出對策及對策優(yōu)選,小組針對3個主要原因,從不同方面提出了解決對策。對不同的對策進行了打分,從而完成了對策優(yōu)選。如下表:,注:5分 3分 1分 制表

14、人:寧亞鋒 時間:2011年10月8日,,,,,,,,八、制定對策,2、制定對策措施 針對影響混凝土成型質(zhì)量的主要原因,QC小組根據(jù)5W1H的原則共同研究,制定以下對策。 主要原因?qū)Σ弑?表七,制表人:寧亞鋒 制表日期:2011年10月9日,【實施一】 1.2011年10月8日上午,由項目部總工朱慶川及勞務(wù)方程留洋對6名模板

15、操作工人進行了詳細的模板拼接及安裝培訓(xùn),面對面授課,傳授要領(lǐng)、施工技巧、注意事項等的專項技術(shù)培訓(xùn)。 2.總體培訓(xùn)后,由總工朱慶川做監(jiān)考,對模板操作工進行現(xiàn)場考核,檢查效果如下:,九、按對策實施,,模板安裝工人考核前、后成績對比表 表八,效果檢查:通過以上表格可以看出:6名模板操作工人經(jīng)過培訓(xùn)考試后,人數(shù)由原來的3名合格,上升到全部合格,專業(yè)培訓(xùn)普及率達到100%,外模示范墻,內(nèi)模示范墻,實施一:實

16、施完成、有效。,工人經(jīng)培訓(xùn)考核后模板拼裝圖如下:,圖四,【實施二】模板組合預(yù)拼 減少接縫高低,1.內(nèi)墻模板按模板翻樣圖進行組合,模板試拼后復(fù)核各部位的模板尺寸,用釘將模板與背楞固定,從而消除接縫高低,保證幾何尺寸。 2.剪力墻筋上在對拉螺桿處加放襯塊,則可有效控制截面尺寸。 3.外墻模板預(yù)拼組合后可整拼整拆,塔吊提升,減輕勞動強度,提高工作效率。效果檢查:實施后,2011年10月22日由質(zhì)檢員喬興晨根據(jù)《模板安裝工程檢

17、驗批質(zhì)量驗收記錄表》的要求,按照模板拼縫高低控制在2mm,混凝土墻面平整度控制在5mm,進行現(xiàn)場檢查驗收,檢查140點,合格133個點,合格率為95%,符合規(guī)范要求,效果明顯。,外墻大模,內(nèi)墻預(yù)拼組裝照片,內(nèi)、外模組合安裝圖如下:,實施二: 實施完成、有效。,圖五,【實施三】外模下口加緊固圍楞 消除層間錯臺,1. 外墻模板按層高下掛50mm制作。外模背枋再向下加長100mm。墻體澆筑時,在模板上口預(yù)埋緊固螺桿。 2.上層模板安裝時

18、,先在樓層接縫處貼5mm寬壓縮海綿條,墻面清理潔凈后外模就位; 3.緊固圍楞,即可將模板下口鎖緊,從而消除樓層錯臺。 效果檢查:采用該方法施工后,2011年10月22日由質(zhì)檢員錢晨沖根據(jù)《模板安裝工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表》的要求,按照樓層模板拼縫高低控制在2mm進行現(xiàn)場檢查驗收,檢查140點,合格134個點,合格率為95.7%,外模根部緊固圍楞圖 :,制圖人:寧亞鋒

19、 日期:2011年10月23日,實施三:實施完成,有效。,圖六,十:檢查效果,制表人:寧亞鋒 制表日期:2011年12月21日,實施情況檢查表 表九,根據(jù)上述實施方案,施工后進行檢查,其實測合格率如下:,從上面的檢查結(jié)果可知,作為剪力墻施工質(zhì)量的主要質(zhì)量問題已經(jīng)解決,預(yù)定的目標值也已實現(xiàn)。,在此活動中,小組成員互助協(xié)作,發(fā)揚團隊精神,達到了預(yù)期的效果。1、經(jīng)濟效益:

20、 與常規(guī)做法相比,其抹灰厚度減少5mm,總抹灰面積為14.8萬平米,節(jié)省用料:148000×0.005=740m³,減少材料費:740×130元/m³=96200元;減少人工費:148000×2元=296000元;模板增加費15萬。實際效益:材料費+人工費-模板增加費:9.62+29.6-15=24.22萬元2、社會效益: 該項目施工質(zhì)量及文明施工多次受到

21、了相關(guān)部門、區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站、現(xiàn)場監(jiān)理、業(yè)主的肯定和好評。,財務(wù)證明,,活動前,目標,活動后,,88%,,,目標活動前后對照圖,制圖人:寧亞峰 制圖日期:2011年12月25日,從下圖可以看出,經(jīng)過本次小組活動,影響砼剪力墻接茬質(zhì)量的問題已得到解決,合格率超過設(shè)定目標。,圖七,十一:制定鞏固措施,1、將對員工進行施工工藝的培訓(xùn)制度列入項目 部《項目經(jīng)理部員工培

22、訓(xùn)制度》之中,該制度自2011年12月25日開始執(zhí)行。 2、2011年12月25日我們QC小組通過收集、整理本次活動過程中的相關(guān)資料,由項目部總工編制了《砼剪力墻接茬施工作業(yè)指導(dǎo)書》,將剪力墻結(jié)構(gòu)施工的經(jīng)驗列入《項目部操作管理規(guī)程細則》,并經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部審批,現(xiàn)已納入公司各種作業(yè)操作規(guī)程中,以便在公司內(nèi)部推廣應(yīng)用。 3.為檢查各項措施的維持情況,我QC小組于2011年12月28日對砼剪力墻接茬質(zhì)量進行了調(diào)查,結(jié)果如下表所示:,

23、作業(yè)指導(dǎo)書,為了使活動成果能有效保持,本小組針對各項對策實施后的效果,制定一系列的鞏固措施:,抽查點數(shù)為840個,一次驗收合格率為(840-25)/840×100%=97%>95%,在設(shè)定目標之上,符合工程要求。,制表人:寧亞鋒 日期:2011年12月28日,表十,,十二、總結(jié)與下一步打算1.總結(jié):,表十一,自我評價表,制表人:寧亞鋒 日期:2012年1月5日,通過本次活動,小組成員對個人能力、

24、質(zhì)量意識、團隊精神等方面進行了評價和對比。,自我評價雷達圖,表十二,圖八,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,2,4,5,個人能力,質(zhì)量意識,QC知識,解決問題能力,團隊精神,,活動前,,活動后,,2、下一步打算,通過本次QC活動,剪力墻結(jié)構(gòu)實體質(zhì)量得到了新的提高,取得了較好的經(jīng)濟效益和良好的社會效益。 下一步打算是將《高層建筑外墻聚苯板保溫質(zhì)量控制》列為活動課題,以提高整體施工水平和企

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