2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、達(dá)鋼達(dá)鋼1號(hào)高爐爐役后期的操作與管理號(hào)高爐爐役后期的操作與管理摘要達(dá)鋼1號(hào)高爐于1997年8月28日建成投產(chǎn),目前處于爐役后期,冷卻壁損壞嚴(yán)重、爐殼薄弱,嚴(yán)重威脅高爐高強(qiáng)度冶煉條件下安全生產(chǎn)。通過(guò)采取加強(qiáng)冷卻設(shè)施維護(hù)和加強(qiáng)高爐操作制度的操作管理,確保了爐役后期的順行、穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。關(guān)鍵詞高爐爐役后期操作管理1前言達(dá)鋼1號(hào)高爐有效容積335m3,1個(gè)鐵口,兩個(gè)渣口,14個(gè)風(fēng)口,采用大雙鐘爐頂布料爐體全冷卻全干法布袋除塵球式熱風(fēng)爐及水沖渣工藝

2、,料車上料。1號(hào)高爐于1997年8月28日建成投產(chǎn),由于鼓風(fēng)機(jī)不匹配,原燃料基礎(chǔ)差,高爐風(fēng)量?jī)H為720m3min,強(qiáng)化冶煉水平低,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相當(dāng)落后。2005年7月31日停爐中修,期間換了大小鐘,爐喉鋼磚,鐵口方向兩塊冷卻壁和爐缸磚襯;增加一座熱風(fēng)爐兩個(gè)布袋箱體。對(duì)已壞的冷卻壁解聯(lián),灌漿,并安裝點(diǎn)式冷卻棒58根(分布在3—6號(hào)風(fēng)口上方4—5段),風(fēng)機(jī)由D1100m331398離心風(fēng)機(jī),改為D1600m332098離心風(fēng)機(jī)。2007年1月2

3、8日中修后投產(chǎn),風(fēng)量達(dá)到1300m3min,強(qiáng)化冶煉水平大幅提高,各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提升明顯。但隨著冶煉強(qiáng)度的提高,2007年4月開始,高爐爐腹?fàn)t腰及爐身下部冷卻壁開始加速損壞,造成冷卻壁向高爐爐內(nèi)漏水,高爐爐型不規(guī)則,煤氣分布不合理,爐皮時(shí)常發(fā)紅開裂,只能靠掛渣,噴補(bǔ),灌漿造襯維持正常生產(chǎn),1號(hào)高爐也真正進(jìn)入了爐役后期維護(hù)階段。針對(duì)以上情況,嚴(yán)格按照穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn),低耗、環(huán)保、長(zhǎng)壽的操作方針,通過(guò)采取精料入爐,冷卻系統(tǒng)的合理維護(hù),優(yōu)化操作制度,調(diào)

4、整風(fēng)口布局,嚴(yán)格控制休、慢風(fēng)等操作技術(shù)措施,1號(hào)高爐實(shí)現(xiàn)了爐役后期的穩(wěn)產(chǎn),高產(chǎn),順行。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1。表11號(hào)高爐不同階段的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)第一階段1997.8.282005.7.31第二階段2007.1.2—2009.5.30利用系數(shù)t(m3.d)2.213.23冶煉強(qiáng)段t(m3.d)1.161.68焦比kgt586476煤比kgt65105熱風(fēng)壓力kPa160188風(fēng)量mmin7301300風(fēng)溫0C9501016體風(fēng)%3.51.

5、13漏水冷卻壁的處理方法對(duì)漏水冷卻壁嚴(yán)格實(shí)行分級(jí)管理,分為嚴(yán)重漏水、較重漏水和一般漏水三大類。對(duì)嚴(yán)重漏水的冷卻壁,水溫差控制在20—150C比較嚴(yán)重漏水的的水溫差控制在10—150C,嚴(yán)重和較重漏水的冷卻壁在體風(fēng)前關(guān)死。一般漏水的,正常操作時(shí)水溫差在6—100C左右。對(duì)壞的冷卻壁進(jìn)行監(jiān)控,實(shí)行動(dòng)態(tài)控水,總的原則是控水的幅度要依每塊冷卻壁損壞的程度而定,冷卻壁內(nèi)水壓需和風(fēng)壓基本接近,漏水的冷卻壁即不向爐內(nèi)大量漏水,又能保證一定的水量,遇休

6、風(fēng)時(shí)關(guān)到不斷水為止。加強(qiáng)水系統(tǒng)巡檢,點(diǎn)檢和改造,1號(hào)高爐利用休風(fēng)機(jī)會(huì)將爐腰,爐腹,爐身壞冷卻壁單獨(dú)供水,設(shè)有2個(gè)分水器,以利于休風(fēng)、減風(fēng)及有緊急事故快速控制水量,減少向爐內(nèi)漏水。4采用精料入爐,確保高爐穩(wěn)定順行高爐操作,精料是基礎(chǔ)。改善原燃料的質(zhì)量,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),降低入爐原燃料粉未是精料工作的重要組成部分。為了減少原燃料劣化帶來(lái)的不利影響,主要采取了幾方面的措施:(1)要求燒結(jié)礦有足夠的冷強(qiáng)度和良好的還原性,焦炭具有較高的冷熱強(qiáng)度(反應(yīng)

7、后強(qiáng)度CSR>52%),較低的反應(yīng)性(CSR<35%)和合適的粒度。(2)通過(guò)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),采用高品位燒結(jié)礦配加少量球團(tuán)礦和塊礦的爐料結(jié)構(gòu),盡量不用副原料,以控制較低的渣比。(3)減少入爐燒結(jié)礦粉末(<5mm)。1號(hào)高爐加大了對(duì)原燃料的監(jiān)管力度,從1998年至2009年,燒結(jié)礦振動(dòng)篩采用梳齒形篩網(wǎng),由于生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng),設(shè)備老化,甚至無(wú)新設(shè)備更換,只有在原基礎(chǔ)上想辦法,在篩區(qū)尾部增加振動(dòng)器,下料口增加擋鋼板,控制下料速度,從原來(lái)的3.5tmi

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