熱軋縱切線的系統(tǒng)優(yōu)化及張力控制建模的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,ERW(高頻阻)焊鋼、模具用鋼等行業(yè)高速發(fā)展。為了提高產(chǎn)品的安全性和節(jié)省能源,國內(nèi)外所有鋼板已向著輕量化和高強(qiáng)度化發(fā)展,因此開發(fā)高強(qiáng)度板有著良好的發(fā)展前景。而縱切分條是高強(qiáng)度鋼板生產(chǎn)的必要工序之一,某鋼廠熱軋精整縱切線為了適應(yīng)生產(chǎn)的需求,必須對(duì)其老設(shè)備進(jìn)行改造。
   本文以某鋼廠熱軋精整縱切線生產(chǎn)過程中存在的問題為背景,對(duì)縱切線關(guān)鍵設(shè)備采用功率測試、計(jì)算等手段,在對(duì)系統(tǒng)不進(jìn)行大的改造基礎(chǔ)上,通過改變其控制模

2、式,采用速度匹配、重新建立張力控制模型的方式對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,使其達(dá)到生產(chǎn)要求。同時(shí),整條線的控制采用西門子S7-300、ET200S系列PLC及直流傳動(dòng)設(shè)備6RA70等構(gòu)成了一個(gè)基于PROFIBUS-DP的分布式計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。
   為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定。軋制工藝要求夾送輥與矯直機(jī)架間應(yīng)保持穩(wěn)定的張力。由于張力系統(tǒng)是一個(gè)非線性、時(shí)變的過程,用一套固定的PID參數(shù)不能很好的實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的控制。模糊PID控制是智能控制的

3、一種,其最大的優(yōu)點(diǎn)是不依賴于被控對(duì)象的精確的數(shù)學(xué)模型,對(duì)調(diào)節(jié)對(duì)象的參數(shù)變化具有較強(qiáng)的魯棒性,因而在電力拖動(dòng)領(lǐng)域己有比較成熟的應(yīng)用。基于以上原因,考慮到工程實(shí)用性,本課題就采用模糊PID控制作為傳動(dòng)系統(tǒng)的控制方案進(jìn)行了深入的研究探討。
   在控制算法中,采用“在線規(guī)則自調(diào)整”,大偏差時(shí)采用開關(guān)控制以提高動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度;小偏差時(shí)采用模糊控制,利用模糊控制對(duì)系統(tǒng)參數(shù)變化的適應(yīng)性來提高系統(tǒng)的控制性能,論文提出了“參數(shù)自調(diào)整模糊控制機(jī)制”

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