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文檔簡介
1、4.29汽缸進水事故分析汽缸進水事故分析一、事故經(jīng)過2013.4.28接省調(diào)命令準備在晚上22:00停12#機運行,機組于晚上21:40左右開始降負荷滑停,22:33機組打閘,23:43機組靜止,投入連續(xù)盤車;4.290點班是運行C值,接班時盤車運行正常,聯(lián)系鍋爐將高旁從30%開到50%,低旁開到35%,配合鍋爐降溫降壓,查曲線在2:55時5#低加水位上升至高水位(1049)狀態(tài)(滿水1200mm),盤車電流4:30從19~20A波動,
2、4:40開始急速上升,同時在4:30開始盤車轉數(shù)發(fā)生4~9轉分左右的波動,2#瓦頂軸油壓在4:41從11.4下降至5.2Mpa,4:52時盤車跳閘;5:10退低旁運行,5:17啟動低加疏水泵運行降低5#低加水位(5:49水位再次上漲,啟疏水泵運行),5:24退高旁運行。5:40運行人員發(fā)現(xiàn)高中壓內(nèi)缸下半溫度降到了65度,匯報車間值班,值班人員到現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn)盤車已停,當即組織運行人員到現(xiàn)場投用盤車,無法投上,馬上通知檢修到現(xiàn)場,同時通知
3、車間專業(yè)主任和技術員到場。6:21停止給水泵運行,7:37停止凝泵運行;7:50車間人員對大量數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場檢查后判斷認為汽缸進水,立即安排開啟相關疏水門進行放水后關閉,同時檢查所有疏水門和有可能進汽進水的閥門并關閉,采取悶缸手段;2:2771724:1281918、凝結水、給水溫度凝結水給水4:003097.685:003598.96:003198二、原因分析經(jīng)現(xiàn)場檢查和數(shù)據(jù)分析,事故發(fā)生前后除氧器水位正常、高加水位正常,4#低加水位
4、正常,當時凝泵、給水泵在運行,因此將查找進入汽缸的水源重點,放在凝結水和給水進入汽缸的可能性,在基本排除以上因素以后,我們初步分析有可能造成此次汽缸進水的原因有2個:一個原因是由于5#低加長時間滿水(從2:55~5:17),運行人員采取措施不及時,使凝結水從抽汽管道逆止門、電動門不嚴密處漏入中壓缸,造成高中壓下缸溫度突降(此測點在中壓缸進口處),上下缸溫差的增大使機組內(nèi)部動靜部份間隙減小發(fā)生摩擦,導致盤車電機超流跳閘;另一個原因是在機組
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