2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、48焦炭塔頂油氣線支管腐蝕分析焦炭塔頂油氣線支管腐蝕分析張印國(中國石化股份有限公司滄州分公司煉油三部)摘要:通過對焦炭塔頂油氣線支管腐蝕部位、工藝生產特點分析,指出支管腐蝕原因,并且提出了處理與防范措施。關鍵詞:焦炭塔、硫腐蝕、沖刷腐蝕、電偶腐蝕、測厚1前言中國石化股份有限公司滄州分公司焦化裝置于1999年3月底正式建成投產,從2002年5月開始,焦炭塔油氣線部分小管徑的支管相繼發(fā)生腐蝕泄露;2003年運行基本穩(wěn)定;2004年9月份發(fā)

2、現油氣線上大管徑的支管也出現腐蝕泄露,局部管道已經腐蝕減薄不足1mm,個別地方出現穿孔。焦炭塔油氣線支管腐蝕情況表時間泄露位置與處理2001年8月份大修12米油氣線的補油線(φ1686.5Cr5Mo)測厚減薄到3.0毫米,予以更換2002年5月15日39米油氣線的引壓管(φ484.520#)泄露更換2002年5月18日39米油氣線的急冷油管(φ32420#)測厚減薄到1.0毫米,予以更換2002年5月24日39米油氣線的熱電偶接管(φ3

3、2420#)泄露更換2002年6月17日12米油氣線處的引壓管(φ484.520#)泄露更換2002年9月份搶修12米油氣線的呼吸閥支管(φ1145.520#)靠近焊縫部位測厚減薄更換;12米油氣線的安全閥處支管(φ1686.520#)靠近焊縫部位減薄更換2004年6月大修39米安全閥支管(φ1686.5Cr5Mo)測厚減薄更換2004年9月13日12米油氣線至放空塔支管(φ2737.020#)局部穿孔,測厚減薄不足1.0毫米,予以包盒

4、子2004年9月16日油氣線的兩清焦手孔(φ1686.520#)測厚減薄到1.5毫米,予以包盒子焦炭塔頂油氣線的參數:管道規(guī)格φ37711;材質20#;50腐蝕反應式H2SFe→FeSH2H2S→H2SFeS→FeSRCH2CH2SH(二硫酸)Fe→FeSRCHCH2H2而腐蝕速率取決于硫化氫的濃度,由于各部位硫化氫濃度不等,所以管道并不是均勻腐蝕。若環(huán)境中同時存在硫與環(huán)烷酸的情況下,由于生成物硫化氫與硫化鐵都能參加二次反應,因此會加劇

5、腐蝕反應過程。3.2沖刷腐蝕由于腐蝕性流體與金屬表面的相對運動,引起金屬加速腐蝕與破壞。若物體流動速度大或者含有固體顆粒,則沖刷腐蝕速度會大大加快。高溫油氣介質中就含有焦粉顆粒,對管道存在著一定的沖蝕。直管道內壁均勻結焦,沖蝕并不嚴重,這也是結焦層保護的結果,當然若焦層變厚會影響到工藝操作。而主線的支管屬于流動的死區(qū),由于管徑突然變小,管道內容易形成的渦流,受沖擊的表面剪切力增加,使沖刷腐蝕加劇。而且不斷的沖刷使管道內壁形成的焦層逐步脫

6、落,從而失去焦層保護的作用,又促進了酸性氣腐蝕。3.3電偶腐蝕指兩種或兩種以上具有不同電位的金屬接觸時造成的腐蝕。而同種金屬由于內部的化學與物理不均勻性,例如成份偏析、金相組織差異、以及焊接、冷變形加工等都會導致材料產生電位差,尤其是支管焊縫與支管基體之間也因此會形成電偶腐蝕。在陽極區(qū)金屬經離子狀態(tài)溶出,陰極區(qū)獲得殘余電子并發(fā)生析氫反應。在酸性水溶液中:Fe→Fe22e(陽極反應)2H2e→H2(陰極反應)綜上所述,油氣線上支管的腐蝕原

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