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文檔簡介
1、根據(jù)紡織染整工業(yè)印染廢水的污染特征和污染控制的要求,本文提出了動態(tài)膜生物反應器與粉末活性炭技術(shù)相耦合以深度處理印染廢水的新工藝(PACT-DMBR),闡述了印染廢水處理相關(guān)科研文獻的主要研究內(nèi)容和方向。通過開展助濾劑對污泥過濾性能影響的試驗,研究了膜污染控制的機制。以配制的印染廢水和現(xiàn)場印染廢水為試驗用水,在有或者沒有前處理和后處理的條件下,通過PACT-DMBR處理印染廢水的小型試驗研究、現(xiàn)場試驗研究和工業(yè)應用研究,推動了PACT-D
2、MBR工藝的工業(yè)應用。
以粉末活性炭(PAC)和木質(zhì)纖維(WFP)助濾劑,在不同投加配比和投加條件下,進行了助濾劑對污泥過濾性能影響的試驗。試驗所用污泥的初始濃度為8906 mg/L,污泥比阻為7.95×109 s2/g。結(jié)果表明:單獨投加 PAC或 WFP時,控制 PAC和WFP的投加量分別為7.5 g/L、3.0g/L,污泥比阻可分別降至2.43×109 s2/g、1.90×109 s2/g;混合投加 PAC與WFP時,控
3、制 PAC和WFP的投加量與污泥濃度的比分別為0.84、0.56,污泥比阻可降至0.38×109 s2/g,達到改善污泥過濾性能的最佳效果。
以無紡布為膜基材、配制的印染廢水(CODCr為400 mg/L左右)為DMBR進水,以是否投加4 g/L PAC為對比,進行了DMBR處理印染廢水的小型試驗。結(jié)果表明:投加4 g/L PAC時,DMBR穩(wěn)定運行時的膜通量可達20 L/(m2·h),對CODCr、濁度、UV254的平均去除
4、率分別為90%、97%、95%,比未投加 PAC時分別提高了5%、3%、5%。4 g/L PAC的投加,使得DMBR系統(tǒng)的連續(xù)運行時間由29 d延長至38 d。
以廠區(qū)生化池出水為DMBR進水,在停留時間為11.7 h、PAC投加量為4 g/L、膜通量恒定為10 L/(m2·h)的工況下,分別以中空纖維膜和平板膜為基材,進行了PACT-DMBR處理印染廢水的現(xiàn)場試驗。結(jié)果表明:以中空纖維膜為基材,系統(tǒng)對 CODCr的平均去除率
5、為82%,出水CODCr、濁度、TSS平均分別為100 mg/L、1 NTU、10 mg/L。中空纖維膜的處理效果總體略優(yōu)于平板膜。
以經(jīng)過混凝預處理的現(xiàn)場印染廢水為 DMBR進水、中空纖維膜為基材,在停留時間為13.3 h、無反沖洗操作、PAC投加量為4 g/L、膜通量恒定為10 L/(m2·h)的工況下,進行了DMBR深度處理印染廢水的工藝優(yōu)化試驗。結(jié)果表明:混凝-DMBR工藝對CODCr的平均去除率為94%,DMBR平均
6、的出水 CODCr、BOD5、TP、TN、TSS以及色度分別為50 mg/L、8 mg/L、0.25 mg/L、12 mg/L、5 mg/L、20倍。
為了滿足《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準(GB4287-2012)》的新要求,寧波華美線業(yè)有限公司以DMBR試驗研究的主要成果為依據(jù),實施了印染廢水處理設施的工程改造。改造的主要內(nèi)容有:在原有2000 m3的生化池前增加氯化鋁混凝的前處理單元,在生化池后增加2套1000 m3/d
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