基于活化技術的金屬鎂渣脫硫性能實驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、金屬鎂冶煉行業(yè)是一個高能耗、高污染行業(yè),隨著國際對金屬鎂需求的逐年增加,我國已成為金屬鎂最大的生產國和出口國,在鎂行業(yè)取得良好經濟效益的同時,鎂冶煉過程中產生的鎂渣對環(huán)境的影響不容小視。每煉制一噸金屬鎂將產生6~7噸鎂渣,這些鎂渣的大量產生對環(huán)境造成嚴重的污染,如何在追求經濟效益最大化的同時,減少對環(huán)境的影響,尋找一條合理、有效處理鎂渣的方法和途徑是我們亟待解決的問題。我國能源消費以煤炭為主,造成大量二氧化硫的排放,由此引發(fā)的大氣污染和

2、酸雨已經對人類的生存產生嚴重威脅。在節(jié)能減排、走可持續(xù)發(fā)展之路的方針指引下,我國采取了很多二氧化硫的控制技術來應對二氧化硫的危害,建立高效,低成本,運行可靠的脫硫設施,運用普遍,高效的脫硫反應劑是實現(xiàn)二氧化硫無害化處理的有效途徑。
   本文在前人研究的基礎上,自制小型熱態(tài)循環(huán)流化床反應器,近似模擬爐內噴鈣,在反應器內部使物料流態(tài)化,針對鎂渣脫硫效率低的問題,對鎂渣進行活化,分別采用水合和蒸汽活化技術,改變鎂渣的孔隙結構,提高鎂

3、渣的脫硫效率。實驗模擬鍋爐溫度950℃和爐內各氣體成分,進行脫硫反應實驗,對各個活化樣品實驗數(shù)據(jù)進行分析對比。實驗數(shù)據(jù)表明:經過活化的鎂渣相對于未經活化的鎂渣原樣,鈣利用率顯著提升。蒸汽活化和水合活化兩種活化方式相比,蒸汽活化效果明顯。在蒸汽溫度為120℃條件下,金屬鎂渣經過90分鐘的活化,鈣利用率為3996,比未活化鎂渣鈣利用率高15%,水合活化鈣利用率33%。實驗表明活化技術對提高鎂渣鈣利用率有很大作用,蒸汽體積比相同質量水的體積大

4、很多,更容易與脫硫劑接觸,在保證活化效果的前提下降低水耗,是一個切實可行、簡單經濟、大有前途的活化技術。通過氮吸附全自動比表面積分析儀對活化鎂渣、原鎂渣、乏脫硫劑、不同脫硫劑比表面和孔容積進行比較分析。實驗分析表明:活化技術改變鎂渣的孔隙結構,提高了鎂渣的比表面積和孔容積,從而提高了鈣利用率。脫硫劑脫硫效率的差距主要還是比表面積和孔容積的差距。實驗測定鎂渣比表面積1. 725m2/g,孔容積0.002314cm3/g,水合活化鎂渣的比表

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