2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、本文采用離心鑄造工藝制備了一種新型、輕質(zhì)的自生顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料汽缸套,并為實現(xiàn)該鋁合金缸套在發(fā)動機(jī)上的應(yīng)用開展了系統(tǒng)的實驗研究。
  本文首先采用離心鑄造法制備了分別含有不同自生顆粒的復(fù)合材料Al-18Si-7Mg、Al-18Si-7Ni、Al-18Si-7Ti,采用X射線衍射(XRD)、掃描電鏡(SEM)、X射線能譜議(EDS)及光學(xué)顯微鏡(OM)分析了各復(fù)合材料微觀組織,并檢測了各鑄件的力學(xué)性能。對比研究發(fā)現(xiàn),Al-18S

2、i-7Mg鑄件內(nèi)層中偏聚了大量的初晶Si/Mg2Si顆粒,形成了顆粒增強(qiáng)層,外層沒有顆粒,且內(nèi)層顆粒體積分?jǐn)?shù)高達(dá)24.16%,具有優(yōu)良的力學(xué)性能,適用于制備鋁合金缸套。為了使Al-Si-Mg合金缸套應(yīng)用于發(fā)動機(jī)上,本文開展了前期的材料成分系統(tǒng)研究、鑄件成形工藝研究,中期的鋁合金缸套毛坯成形及質(zhì)量控制研究及后期的鋁合金缸套壓鑄工藝研究、機(jī)械加工工藝研究、缸套內(nèi)表面處理、臺架實驗等,并采用自制的傳熱裝置對全鋁合金汽缸體的傳熱性能進(jìn)行了測試,

3、對裝配有鋁合金缸套的全鋁發(fā)動機(jī)進(jìn)行了道路實驗。
  通過材料成分系統(tǒng)研究,發(fā)現(xiàn)Al-xSi-yMg合金中,當(dāng)x≥12.8+0.49y且y≥5時,合金中同時形成初晶Si、Mg2Si顆粒;當(dāng)x<12.8+0.49y且y≥5,合金中只形成初晶Mg2Si顆粒;當(dāng)x≥12.8+0.49y且y<5時,合金中只形成初晶Si顆粒;當(dāng)x<12.8+0.49y且y<5時,合金中不形成初晶顆粒。隨著Si含量的增加(Mg含量不變),Al-xSi-Mg鑄件

4、增強(qiáng)層厚度在整個鑄件厚度所占比例,k,逐漸增加;隨著Mg含量的增加(Si含量不變),k值呈現(xiàn)不同的變化趨勢:當(dāng)m(Si)≤20%時,k值隨著Mg含量的增加先減小后增大;當(dāng)m(Si)≥25%時,k值隨著Mg含量的增加而增大。
  通過對鑄件的成形工藝研究,發(fā)現(xiàn) k值隨澆溫或模溫的升高而增大,最大值達(dá)0.59;隨離心轉(zhuǎn)速增大,k值由1.0逐漸減小至0.53。隨著工藝參數(shù)的改變,鑄件增強(qiáng)層內(nèi)的初晶Si,Mg2Si顆粒體積分?jǐn)?shù)及尺寸大小呈

5、現(xiàn)不同的梯度分布,并且,初晶顆粒的形貌也發(fā)生較大變化,其圓度值,F(xiàn),出現(xiàn)極低值0.3~0.5。
  根據(jù)不同的缸套尺寸分別離心鑄造試制了宗申149cc和109cc風(fēng)冷發(fā)動機(jī)缸套毛坯,嘉陵600cc及東風(fēng)小康1300cc水冷發(fā)動機(jī)缸套毛坯。實驗發(fā)現(xiàn),通過降低澆注溫度可以消除鑄件中的孔洞及裂紋,通過①自制的氬氣“靜態(tài)噴吹”裝置凈化熔體,降低熔體中的夾渣、雜質(zhì)含量和②提高離心轉(zhuǎn)速使鑄件中微小的夾渣物聚攏并車削加工,可以消除鑄件中的夾渣,

6、實現(xiàn)缸套毛坯的質(zhì)量可控。
  合適的模具尺寸、鑄件尺寸是獲得具有理想偏聚層厚度的缸套產(chǎn)品的必要條件。以宗申149cc發(fā)動機(jī)缸套尺寸為例:設(shè)定鑄件壁厚為xmm,則鑄件的原始偏聚層最小厚度值為0.45xmm,其鑄件內(nèi)表面的車削加工尺寸為b≥3.0mm,加工后剩余偏聚層厚度d≥1.5mm。設(shè)定模具內(nèi)徑為ymm,缸套內(nèi)徑粗加工尺寸為62mm,則得模具內(nèi)徑應(yīng)為79.3mm,鑄件壁厚在11.65~13.0mm,其偏聚層厚度為:5.24££5.

7、85 f mm,鑄件內(nèi)表面車削值為:3.0££4.35 b mm,其剩余偏聚層厚度為:1.5££2.24 d mm,鑄件外表面的理論車削值為:=2.15c mm。
  將鋁合金缸套在工廠里與鋁合金缸體進(jìn)行壓鑄成形時發(fā)現(xiàn),高壓壓鑄時,鋁合金缸套較大的熱膨脹量會導(dǎo)致壓鑄過程中缸體內(nèi)出現(xiàn)“跑水”,為此,壓鑄前加工鋁合金缸套內(nèi)孔時要適當(dāng)縮小尺寸,一般取其加工范圍的下偏差。低壓壓鑄時,由于鋁合金缸套的壓鑄預(yù)熱溫度較低,壓鑄時易造成充型不完整

8、,為此,要適當(dāng)提高壓鑄機(jī)的工作壓力。
  通過計算鋁合金缸套-缸體與鑄鐵缸套-缸體的理論傳熱值,發(fā)現(xiàn)本研究鋁合金缸套-缸體的傳熱能力是鑄鐵缸套-缸體的2倍以上;首次通過“實驗測溫-數(shù)據(jù)曲線擬合法”測算鋁合金缸套/鋁合金缸體發(fā)動機(jī)工作時汽缸內(nèi)表面的溫度為231℃,同時得到鑄鐵缸套/鋁合金缸體的內(nèi)表面為242℃,表明鋁合金缸套/鋁合金缸體具有優(yōu)良的傳熱性能。
  對鋁合金缸套內(nèi)表面進(jìn)行傳統(tǒng)的珩磨處理后發(fā)現(xiàn),其形成的交叉網(wǎng)紋的粗糙

9、度過大,在臺架實驗中易發(fā)生“拉缸”現(xiàn)象。實驗發(fā)現(xiàn),將珩磨工藝與自制的SiC—毛氈拋光裝置結(jié)合起來,能夠在鋁合金缸套內(nèi)表面形成合適的網(wǎng)紋。
  采用10wt%的NaOH溶液在25℃條件下對宗申通用109cc空冷發(fā)動機(jī)鋁合金缸套腐蝕處理并進(jìn)行臺架實驗,測得其總的(HC+NOx)排放量較鑄鐵缸套上升了10%,未能有益于減少尾氣排放。對腐蝕處理后的嘉陵600cc水冷發(fā)動機(jī)鋁合金缸套進(jìn)行臺架實驗,測得發(fā)動機(jī)的最大功率達(dá)22.66kw,最大轉(zhuǎn)

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