氮微合金化HRB400E多包頂渣起泡成因與控制.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、某鋼廠使用了一種新型氮合金材料生產(chǎn)HRB400E鋼筋,但是在實際應(yīng)用過程中,氬站鋼包頂渣泡沫化現(xiàn)象較嚴重,且容易結(jié)殼,影響了鋼水增碳、氬站補加合金的溶解、鋼包覆蓋劑的加入以及注余尾渣的傾倒。因此,有必要對其氬站頂渣的起泡性能進行系統(tǒng)的研究。
  通過對采用氮微合金化技術(shù)前后HRB400E生產(chǎn)工藝的調(diào)研、鋼包頂渣的對比分析,找出了氮合金化HRB400E鋼包頂渣起泡的成因;對氮微合金化鋼包頂渣控制方法進行了實驗室研究,根據(jù)研究結(jié)果設(shè)計

2、了改質(zhì)劑,對其泡沫化現(xiàn)象加以控制,并進行了工業(yè)應(yīng)用試驗。通過研究主要得到以下結(jié)論:
  (1)氮合金化HRB400E鋼包頂渣起泡的主要原因是采用氮微合金化技術(shù)之后,改變了原有的鋼后合金化制度,導致鋼包頂渣的組分發(fā)生了較大變化,從而改變了頂渣的物理性質(zhì)(包括黏度、表面張力以及密度),促使了頂渣起泡現(xiàn)象的發(fā)生。
  (2)對氮合金化鋼包頂渣物理性質(zhì)的研究結(jié)果表明:鋼包頂渣組分對其物理性質(zhì)影響效果明顯,并得出了實驗范圍內(nèi)具有較低黏

3、度和較高表面張力的頂渣組成范圍,即具有較弱起泡性能的頂渣組成范圍為:堿度R=0.8~1.2,MgO=8%~12%,Al2O3=6%~8%,CaF2=2%~4%,MO<8%。
  (3)通過正交實驗,所得到的具有最弱起泡性能的最佳頂渣成分為:堿度R=1.2,Al2O3=7%,MgO=12%,CaF2=3%,MO<8.69%,并以此為依據(jù)設(shè)計了鋼包頂渣改質(zhì)劑。
  (4)工業(yè)應(yīng)用試驗結(jié)果表明:采用改質(zhì)劑對氮合金化HRB400E鋼

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