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文檔簡介
1、本文在總結機床結構分析發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上,針對某型平面磨床加工精度不高的問題,利用ANSYS有限元軟件對其部件及整機結構進行了靜、動態(tài)分析,提出改進方案,進行優(yōu)化分析,并對改進后的結構進行了驗證。 首先,根據(jù)磨床結構特點,使用體單元建立磨床主要部件的有限元模型,給出簡化后的載荷和約束,對其進行靜態(tài)分析。磨床原始結構筋板設置過密,不便于生產(chǎn),而且結構重量較大;此外,立柱與拖板配合后的分析結果說明,拖板有較大的俯仰位移,影響加工精度。
2、為此,對結構進行改進:改變筋板厚度及布置形式,并將立柱和拖板之間的配合面由平面改為斜面。然后對改進結構進行對比分析,結果表明配合面改為斜面后可以有效地減小拖板的俯仰位移,此方法為磨床的結構改進提供了新的思路。 其次,對部件原始及改進結構進行模態(tài)分析,改進后結構的一階固有頻率變化不大,且具有相似的振型規(guī)律。結合靜態(tài)分析結果,各個部件的改進結構在減輕重量的同時變形也有不同程度的減小,說明了改進方案的可行性。 在改進方案的基礎
3、上,采用子問題近似法,在ANSYS軟件中對床身進行優(yōu)化,優(yōu)化后,前、后床身的質量分別下降了14.53%(448.5kg)和15.18%(131.82kg),結構固有頻率和變形的變化都比較小。 利用上述改進方案,建立磨床整機改進后的有限元模型,對其進行靜態(tài)和模態(tài)分析。與原始結構相比,改進后,因筋板調整和配合面的改進,磨床減重553.6kg,減少了7.2%,一階固有頻率提高2.3%,模態(tài)振型與原始結構相似,磨頭橫向移動過程中拖板外端
4、的俯仰位移減小82.8%,可以較好地提高磨床加工精度,基本達到了結構改進的目的。證明本文所提出的改進方案是成功的。考慮熱變形對磨床結構的影響,對床身進行了溫度場和熱-結構耦合分析,結果說明溫升對結構變形和應力都有較大影響;并模擬了床身鑄造凝固過程中的溫度場變化規(guī)律,結果表明,前床身平軌右上端地腳螺栓處和后床身前、后床身結合面上端的冷卻速度最慢,可以在此設置澆鑄冒口或補縮位置,為改進鑄造工藝方案提供了依據(jù)。 最后,對磨床原始結構進
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