煤制油連續(xù)性模型系統(tǒng)的實現(xiàn)及其液化實驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、富煤少油的資源狀況決定了我國以煤為主的能源消費結構,但目前煤的利用存在利用率低和污染嚴重等問題。煤炭直接液化作為一種重要的潔凈煤技術,成為有效利用我國煤炭資源,解決石油短缺問題的重要途徑。
  本文主要研究內(nèi)容包括:國內(nèi)外液化工藝分析與總結;液化連續(xù)實驗系統(tǒng)的設計;考察加堿預處理、制漿膏中重渣的比例和原料供給速度對油收率的影響;相似理論在煤制油連續(xù)性實驗系統(tǒng)設計中的應用。
  通過設計與計算確定了液化連續(xù)實驗系統(tǒng)的工藝及反應

2、釜的主要參數(shù)。系統(tǒng)主要由加熱器、混合器、乳化機、計量泵、反應釜、分離器、壓縮機、精餾裝置等組成;確定反應釜當量直徑ddT=40mm、總長l=1.3m,并且把鼓泡床反應釜分為兩個,每個高0.65m。
  在已建成的連續(xù)實驗系統(tǒng)中對依蘭煤進行了液化實驗研究(催化劑為天然鋁土礦No.1,加氫溶劑為石油重餾分)。結果表明:對煤進行加堿預處理NaOH濃度為1%時,453K以下的輕餾分收率是不加堿的1.8倍,此時總的油收率為不加堿的1.08倍

3、。在0.4~0.5MPa壓力下使用液化重渣與沸點高于623K的液化產(chǎn)物重組分的混合劑作為溶劑時,可以達到較高的油收率;當重渣在混合物中比重達到25%時,第三餾分出現(xiàn)明顯峰值,此時總油收率無明顯降低,液化效果較好。在實驗的速度范圍內(nèi),各個餾分的油收率都隨著速度的增加而增加,最佳的原料供給速度是2.0千克/小時,增大供給速度還在防止煤粉顆粒沉降流動分層方面有很大作用。
  針對液化連續(xù)實驗系統(tǒng)中的固液兩相流動特點,推導出實驗系統(tǒng)相似準

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