2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、磷對于絕大多數(shù)鋼種來說都是有害元素。由于磷在鐵液中溶解度大而在固體鐵中的溶解度很小,含磷量高時(shí)易在晶界上析出,導(dǎo)致鋼的塑性和沖擊韌性降低,焊接性能與冷彎性能變差。同時(shí)磷顯著擴(kuò)大固液兩相區(qū),在鋼中的偏析嚴(yán)重,使鋼的局部組織異常,機(jī)械性能不均勻,磷還會(huì)引起腐蝕疲勞和焊接開裂。因此在轉(zhuǎn)爐內(nèi)如何進(jìn)行高效脫磷,成為轉(zhuǎn)爐煉鋼的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)。
   本文從復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫磷動(dòng)力學(xué)參數(shù)優(yōu)化、冶煉過程的脫磷控制及出鋼過程渣量的檢測與控制三個(gè)方面入手,系

2、統(tǒng)地研究了轉(zhuǎn)爐鋼水脫磷和控磷技術(shù)。其中復(fù)吹脫磷動(dòng)力學(xué)參數(shù)優(yōu)化主要研究復(fù)吹底槍參數(shù)優(yōu)化,以改善脫磷的動(dòng)力學(xué)條件;而轉(zhuǎn)爐多功能精煉法在同一轉(zhuǎn)爐內(nèi)對脫磷和脫碳進(jìn)行分階段控制,則強(qiáng)化了冶煉過程中的脫磷效果;研究下渣檢測與控制裝置用于控制轉(zhuǎn)爐下渣量,以降低轉(zhuǎn)爐出鋼后鋼包內(nèi)的鋼水回磷量。將研究結(jié)果應(yīng)用于三明煉鋼廠的100t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐中,取得了較好的效果。
   論文主要工作和創(chuàng)新如下:(1)頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐脫磷動(dòng)力學(xué)參數(shù)優(yōu)化為了改進(jìn)轉(zhuǎn)爐脫磷動(dòng)力學(xué)

3、條件,應(yīng)用相似理論建立項(xiàng)底復(fù)吹轉(zhuǎn)爐吹煉的物理模型,提出非對稱底槍的布置模式。研究轉(zhuǎn)爐熔池在不同的底槍支數(shù)和不同的對稱、非對稱布置方式以及不同的復(fù)吹工藝參數(shù)條件下的混勻時(shí)間,優(yōu)化復(fù)吹轉(zhuǎn)爐底槍布置方式和復(fù)吹工藝參數(shù)。將實(shí)驗(yàn)室優(yōu)化得到的非對稱底槍布置及復(fù)吹工藝參數(shù)應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)中,比較了復(fù)吹技術(shù)優(yōu)化前后的轉(zhuǎn)爐出鋼技術(shù)指標(biāo)。
   研究結(jié)果表明,復(fù)吹轉(zhuǎn)爐底槍支數(shù)和布置方式對熔池的混勻時(shí)間有著重要的影響,其中底槍布置方式比底槍支數(shù)對熔池混

4、勻時(shí)間的影響更大。與對稱的底槍布置比較,復(fù)吹轉(zhuǎn)爐采用非對稱底槍布置,有利于在轉(zhuǎn)爐熔池中產(chǎn)生水平方向的流動(dòng),改善了脫磷的動(dòng)力學(xué)條件,縮短了熔池的混勻時(shí)間,提高了脫磷效果。
   應(yīng)用結(jié)果表明,在相近的出鋼碳含量和溫度下,復(fù)吹轉(zhuǎn)爐出鋼的鋼水平均氧含量由604ppm下降為444ppm,碳氧濃度積從0.0031下降到0.0025,終渣氧化性降低,出鋼鋼液磷含量由167ppm下降為148ppm。(2)轉(zhuǎn)爐多功能精煉(MURC)法脫磷過程的

5、控制和預(yù)測轉(zhuǎn)爐多功能精煉法最大的特征在于在同一轉(zhuǎn)爐內(nèi)進(jìn)行脫硅、脫磷和脫碳的分階段處理,中間排渣和終點(diǎn)留渣。將轉(zhuǎn)爐多功能精煉法用于三明煉鋼廠的實(shí)踐探索中,首先對MURC法脫磷期脫磷的熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)條件進(jìn)行分析,確定脫磷期終點(diǎn)控制熔池溫度在1330-1400℃之間;其次制定出適合MURC法的冶煉工藝制度,以及對不同的鐵水硅含量確定了不同的供氧制度和造渣制度;進(jìn)而根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和灰色關(guān)聯(lián)法對脫磷的影響因素進(jìn)行分析,指出脫磷期的爐渣堿度控制在1.

6、5~2.0之間,脫碳期的堿度控制在2.5~3.0之間,脫磷效果較好。最后建立了脫磷期終點(diǎn)磷含量的灰色預(yù)測模型。為了提高模型的預(yù)測精度,采用聚類分析的方法對數(shù)據(jù)預(yù)處理后,考慮數(shù)據(jù)飽和現(xiàn)象,采用遺忘因子和限定記憶的方法對建立的預(yù)測模型進(jìn)行改進(jìn),使模型預(yù)測命中率提高。
   應(yīng)用結(jié)果表明,MURC工藝與常規(guī)冶煉工藝相比,出鋼平均磷含量由148ppm降低到80ppm,碳含量由0.082%提高到0.197%。由于MURC法采用脫碳渣熱循環(huán)

7、,石灰消耗低,鋼鐵料耗下降,年生產(chǎn)成本可節(jié)省3368萬元。(3)開發(fā)研制轉(zhuǎn)爐下渣檢測與控制裝置為降低轉(zhuǎn)爐出鋼過程鋼包中的鋼水回磷量,設(shè)計(jì)了用于控制下渣量的下渣檢測和控制裝置。該系統(tǒng)包括閘閥機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和下渣檢測與控制兩部分??紤]出鋼過程擋渣機(jī)構(gòu)高溫、粉塵及下渣檢測信號采集困難等特點(diǎn),將滑動(dòng)水口技術(shù)引入擋渣機(jī)構(gòu),設(shè)計(jì)由液壓缸驅(qū)動(dòng)的滑板式轉(zhuǎn)爐閘閥擋渣機(jī)構(gòu),安裝在出鋼口外側(cè),不受出鋼口形狀和鋼渣性能的影響,能可靠控制鋼流和爐渣;結(jié)合計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)

8、,從轉(zhuǎn)爐出鋼鋼水注流和爐渣的輻射特征入手,根據(jù)安裝在轉(zhuǎn)爐側(cè)面的攝像機(jī)采集的鋼水與爐渣圖像的發(fā)射率不同,結(jié)合圖像處理技術(shù),辨識(shí)鋼水和爐渣,啟動(dòng)閘閥擋渣機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)下渣檢測與控制。
   現(xiàn)場應(yīng)用表明:采用該裝置后擋渣成功率達(dá)到99%,普碳鋼(以Q235為例)鋼水回磷相比于目前廣泛使用的擋渣球和擋渣塞,回磷量分別由40.0ppm、17.0ppm下降到13.6ppm;對于優(yōu)鋼(ML08AL為例)與擋渣塞比較,鋼水回磷量由31.1ppm下

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