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文檔簡介
1、高爐爐缸堆積的預(yù)防及處理,劉云彩 (原 首鋼總公司總工辦),2024年3月9日,2,1,爐缸堆積的實(shí)質(zhì)1,爐芯帶特點(diǎn),1.2,爐缸堆積的本質(zhì),2,征兆 2.1 壓、量關(guān)系及料速,2. 2, 鐵水及爐渣特點(diǎn),2. 3, 爐底、爐缸溫度下降,2. 4, 煤氣分布特點(diǎn),2. 5, 風(fēng)口工作及風(fēng)口破損,2. 6, 高爐順行較差,2024年3月9日,3,3,處理,3. 1,提高焦炭質(zhì)量,3.
2、 2 利用上下部調(diào)劑,處理爐缸堆積,2 .3 減少慢風(fēng)、停風(fēng)及漏水,3. 4 嚴(yán)重堆積,用錳礦洗爐,3. 5 改善渣鐵流動(dòng)性,4,預(yù)防措施,參考文獻(xiàn),2024年3月9日,4,高爐爐缸是高爐生產(chǎn)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”,焦炭及燃料在這里燃燒,產(chǎn)生上升的還原氣體,使含鐵礦物還原成金屬;而焦炭燃燒產(chǎn)生的空間,為爐料下降,創(chuàng)造了條件。爐缸工作,非常重要,一旦失常,必給生產(chǎn)帶來嚴(yán)重影響。在高爐日常生產(chǎn)過程中,爐缸失常經(jīng)常發(fā)生的就是爐缸
3、堆積。堆積初期,對生產(chǎn)影響較小,往往被忽略,一旦影響生產(chǎn),堆積已較嚴(yán)重,如再延誤,必將給高爐生產(chǎn)帶來嚴(yán)重?fù)p失,我國很多煉鐵廠有過慘痛的教訓(xùn)[1-5][10-16]。,2024年3月9日,5,1,爐缸堆積的實(shí)質(zhì)1,爐芯帶特點(diǎn),高爐解剖表明,高爐軟融帶以下,主要是固體焦炭及滴落的鐵和渣,因主要處于爐缸中心區(qū),所以叫爐芯帶。也有人叫滴落帶。風(fēng)口前是回旋區(qū)。焦炭及噴吹燃料在這里燃燒,大量焦炭從回旋區(qū)上方進(jìn)入,補(bǔ)充燃燒的炭,而中部的焦炭,長期以
4、來,人們認(rèn)為是不動(dòng)的,所以過去習(xí)慣叫“死料柱”。通過多年的研究,已經(jīng)明白中部的焦炭、從風(fēng)口以下到爐底,緩緩地進(jìn)入回旋區(qū),有機(jī)械運(yùn)動(dòng),也有化學(xué)反應(yīng),對反應(yīng)進(jìn)程,目前尚未完全清楚?!白摺蓖赀@段路程,大約需要一周到一個(gè)月,雖然從爐底到風(fēng)口氧化區(qū)最遠(yuǎn)不過幾公尺。圖1是爐缸工作示意圖。軟融帶以下是爐芯帶。爐芯帶充滿固體焦炭,這部分焦炭叫爐芯焦。爐芯帶的空隙度大約在43—50%之間??障吨杏胁糠值温涞蔫F和渣,向下流動(dòng)。風(fēng)口區(qū)燃燒形成的煤氣,穿過爐芯
5、焦向上運(yùn)動(dòng)。鐵水和爐渣在下邊匯聚,鐵水部分沉到爐底,將爐芯帶的焦炭浮起來。部分下降的鐵、渣,存于爐芯焦中,出鐵或放渣時(shí),鐵渣穿過爐芯焦流出。隨著鐵水的流出爐缸,爐芯焦下沉。所以爐芯焦因出鐵影響,不斷升降。鐵水和爐渣能順利的穿過爐芯焦,是鐵渣流出爐缸的保證[6][7]。,2024年3月9日,6,,圖1,爐缸工作示意圖,2024年3月9日,7,2,爐缸堆積的本質(zhì)高爐解剖證明,礦石大約在900℃左右開始軟化,1000℃左右開始軟融,1400
6、-1500℃開始滴下(圖2)。由于礦石成分不同,滴下溫度也不相同,大約1400℃可能是滴落的溫度下限。在風(fēng)口區(qū)以下,因焦炭及噴吹燃料燃燒后,灰分進(jìn)入爐渣,滴落的爐渣成分改變,熔化溫度會(huì)有變化,從高爐末渣分析,低于1400℃,爐渣難以在爐芯焦中,自由流動(dòng)。,2024年3月9日,8,,圖2,軟融帶溫度分布(用測溫片測定)[8],,圖2,軟融帶溫度分布(用測溫片測定)[8],圖2,軟融帶溫度分布(用測溫片測定)[8],2024年3月9日
7、,9,當(dāng)風(fēng)口區(qū)以下的爐芯焦溫度低于1400℃,爐渣或鐵水不能順利流動(dòng),不斷停滯在爐芯焦中,使后續(xù)滴落的鐵渣不能順利的穿過、下落,這個(gè)區(qū)域是不活躍區(qū)。渣鐵僅在溫度較高的區(qū)域正常通過,此時(shí),爐缸透液性較差。如透液性較差區(qū)域擴(kuò)大,就形成爐缸堆積。所以,爐缸堆積與爐冷不同,與爐缸凍結(jié),是兩回事。,2024年3月9日,10,爐缸堆積,是爐缸局部透液性不佳的結(jié)果,當(dāng)然,透液性不好,煤氣也較難穿過。日本一座高爐通過風(fēng)口測溫、取樣,在爐缸活躍或堆積的
8、情況下,得到圖4、圖3 的結(jié)果。從中可以看出,爐缸堆積的本質(zhì)。,2024年3月9日,11,,圖3,高爐利用系數(shù)與焦芯帶焦炭溫度的關(guān)系[9],2024年3月9日,12,,圖4,爐芯帶焦炭溫度與下料指數(shù)的關(guān)系[9],2024年3月9日,13,從圖中看到,當(dāng)爐芯焦溫度低于1450℃,高爐利用系數(shù)下降,從爐芯焦的樣品中發(fā)現(xiàn)粘稠的渣、鐵熔融物,流動(dòng)性極差,爐芯帶的透氣性及透液性因此遭到破壞[9]。,2024年3月9日,14,2,征兆2.1
9、 壓、量關(guān)系及料速,2024年3月9日,15,爐缸堆積,首先反映在風(fēng)量、風(fēng)壓上:出鐵堵口后,風(fēng)量逐漸降低、風(fēng)壓逐漸升高;打開鐵口后,風(fēng)量逐漸增加,風(fēng)壓逐漸下降。周而復(fù)始,形成周期性波動(dòng)。下料速度,和風(fēng)量波動(dòng)同步,出鐵時(shí),料速快,堵口后,料速漸慢。高爐越小,表現(xiàn)越明顯。,2024年3月9日,16,沙鋼1號高爐(380 m3),“ 出鐵前發(fā)生憋壓現(xiàn)象,出鐵后風(fēng)壓下降,鐵前料慢,鐵后料快”[1]。馬鋼2500 m3高爐,“鐵前風(fēng)壓易突升。
10、爐缸工作正常時(shí),風(fēng)量為4000m3/min,鐵間隔80分,風(fēng)壓不上升。10月份中、下旬出鐵間隔大于50 分,就出現(xiàn)憋風(fēng)或風(fēng)壓先下行后陡升的現(xiàn)象”[2]。,2024年3月9日,17,2.2,鐵水及爐渣特點(diǎn)出鐵過程中,如系中心堆積,鐵水漸出漸涼;邊緣堆積相反,鐵水漸出漸熱。只要爐缸堆積,不論邊緣或中心堆積,鐵水Si、S波動(dòng),均超過正常水平。爐缸堆積,鐵水含S偏高。如系多鐵口,各鐵口間的鐵水成分,也不均勻。高爐越小越明顯。
11、 對于中小高爐,當(dāng)爐缸堆積嚴(yán)重時(shí),鐵水、爐渣粘稠,鐵水粘鐵溝、粘鐵水罐。鐵水罐運(yùn)行周期短,因此鐵水損失嚴(yán)重。大型高爐,由于鐵水溫度經(jīng)常在1500℃左右,鐵水流動(dòng)性一般影響很小。,2024年3月9日,18,爐渣帶鐵較多,放渣易燒壞渣口。邊緣堆積,很少放出上渣;中心堆積,很易放出上渣。沙鋼1號高爐爐缸堆積時(shí),“同一爐鐵前后溫差大,渣鐵流動(dòng)性變差,…渣口放渣易帶鐵,渣口小套、渣槽易燒壞,爐缸安全容鐵量變小,12月5日中班第一爐鐵打開稍遲,1
12、7:25渣口中套、大套之間跑渣鐵、燒壞大套,造成休風(fēng)16小時(shí),損失較大”[1]。,2024年3月9日,19,爐爐底、爐缸溫度下降爐底溫度不斷下降。如邊緣堆積,除爐底溫度下降外,爐缸邊緣溫度、冷卻壁水溫差及熱流強(qiáng)度也同時(shí)降低。對于大高爐堆積初期,由于鐵水溫度高,爐缸堆積后,邊緣溫度一般不降低,有時(shí)因邊緣發(fā)展,爐缸邊緣溫度反而升高。在堆積嚴(yán)重時(shí),因風(fēng)量下降,邊緣溫度、冷卻壁水溫差及熱流強(qiáng)度,也會(huì)下降,但不會(huì)有小高爐那樣的下降幅度。馬鋼一
13、高爐爐缸邊緣堆積,爐底第四層(7768mm)溫度從l0月上旬的545 ℃下降至11月4日的501℃,如圖5所示[2]。,2024年3月9日,20,,圖5,爐底炭磚四層溫度趨勢,2024年3月9日,21,沙鋼一高爐,正常生產(chǎn)時(shí)爐缸磚襯上層溫度分別是:584 ℃ , 506℃ , 461℃ , 489℃,失常后,下降到1℃,483℃ ,421℃ ,433℃;爐缸下層溫度由414℃ , 475℃ , 444℃ , 345℃下降到402、456
14、℃ ,395℃ .319`℃[1]。,2024年3月9日,22,2.4, 煤氣分布特點(diǎn)中心堆積,邊緣煤氣發(fā)展,即邊緣煤氣CO2含量很低或邊緣煤氣溫度很高。邊緣堆積則相反,邊緣溫度較低,中心煤氣溫度很高。,2024年3月9日,23,2.5 風(fēng)口工作及風(fēng)口破損風(fēng)口圓周工作不勻,部分風(fēng)口有“生降”現(xiàn)象,從風(fēng)口能看到未充分加熱的黑焦炭,在局部風(fēng)口前通過。邊緣堆積,風(fēng)口前很少涌渣;中心堆積,風(fēng)口前容易涌渣,嚴(yán)重時(shí)因灌渣而燒壞吹管,
15、時(shí)有發(fā)生。,2024年3月9日,24,邯鋼7號高爐有效容積2000m3,2002年1月24日后,出現(xiàn)爐缸堆積。風(fēng)口大量破損,至 I月30日,高爐壞風(fēng)口到17個(gè)[3]。水鋼2號高爐1200m3,因爐缸堆積,風(fēng)口頻繁破損,最終造成爐況嚴(yán)重失常。風(fēng)口頻繁損壞,加劇了爐缸堆積,恢復(fù)爐況用了44天時(shí)間,恢復(fù)期間共損壞風(fēng)口158個(gè),風(fēng)口二套18個(gè),風(fēng)口大套1個(gè)。爐況恢復(fù)的艱難程度及風(fēng)口、冷卻設(shè)備損壞之多,在全國大、中型高爐爐況失?;謴?fù)及處理事例中是
16、少有的[4]。 本鋼5高爐堆積期間,風(fēng)口大量破損,1990年1-3月,損壞風(fēng)口222個(gè)[5]。,2024年3月9日,25,2.6, 高爐順行較差高爐順行變差,嚴(yán)重時(shí)管道、塌料不斷。渣皮脫落、懸料等也時(shí)有發(fā)生。因?yàn)樗?、懸料,虧尺加料?huì)經(jīng)常出現(xiàn);由于高爐順行不好,在中心堆積時(shí),高爐不可能維持全風(fēng)。上面所列爐缸堆積現(xiàn)象,在發(fā)生初期,并不明顯,即使堆積已經(jīng)嚴(yán)重,也不是所有特點(diǎn),均充分明顯表現(xiàn),這也是爐缸堆積難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)
17、地原因。當(dāng)風(fēng)口頻繁燒壞時(shí),已經(jīng)處于爐缸嚴(yán)重堆積狀態(tài),必須堅(jiān)決處理。,2024年3月9日,26,爐缸堆積,多半發(fā)生在中心部分。特別是由于慢風(fēng)引起的堆積。有的高爐,爐料條件較好,特別是焦炭強(qiáng)度很好。雖已形成邊緣堆積。因?yàn)榻固考昂F礦物強(qiáng)度和粒度較好,高爐透氣性及透液性都好,高爐鼓風(fēng)量容易保持正常全風(fēng)水平,因此,很多爐缸堆積的常見特征,有些與風(fēng)量有關(guān)的現(xiàn)象,很不明顯,但必有幾項(xiàng)堆積特點(diǎn)表現(xiàn)出來,如爐底溫度降低及風(fēng)口破損等。,2024年
18、3月9日,27,大高爐,每天出鐵時(shí)間接近1440分或多于1440分,即隨時(shí)有一個(gè)或兩個(gè)鐵口出鐵,在此情況下,高爐產(chǎn)生的鐵水和鐵口排出的鐵水大體平衡,風(fēng)量與風(fēng)壓的關(guān)系及料速等參數(shù),看不到出鐵的影響。但爐缸堆積的特點(diǎn)還是明顯地表現(xiàn)出來,各鐵口排除渣、鐵的比例不同,有時(shí)一個(gè)鐵口出鐵很多,而另一鐵口打開就排渣,說明爐缸工作不均,如經(jīng)常出現(xiàn),是大高爐爐缸局部堆積的重要表現(xiàn)。,2024年3月9日,28,3,處理爐缸堆積是爐芯帶焦炭透液性及透氣
19、性惡化的結(jié)果,導(dǎo)致透液性及透氣性惡化的原因,或者是焦炭質(zhì)量太差,惡化了爐芯帶的透氣性,或者是爐芯帶溫度降低,導(dǎo)致進(jìn)入爐芯帶的渣鐵粘稠,不能順利的下降。堆積的決定性因素。處理爐缸堆積,首先要分析產(chǎn)生的原因,針對處理。,2024年3月9日,29,3.1,提高焦炭質(zhì)量焦炭是高爐料柱的“骨架”,是構(gòu)成爐芯帶最基本的固體,雖然不是唯一的。它的空隙度,很大程度上,決定于焦炭質(zhì)量、特別是焦炭熱強(qiáng)度。實(shí)踐證明,很多爐缸堆積、特別是爐缸中心堆積,多
20、半是焦炭質(zhì)量惡化引起的。預(yù)防堆積和處理堆積,使用優(yōu)質(zhì)焦炭,是非常必要的。,2024年3月9日,30,有些廠不重視焦炭,或處理堆積以后,再次使用質(zhì)量低劣的焦炭,結(jié)果,已經(jīng)處理好的爐況,重新惡化,爐缸堆積再次降臨?!八?高爐爐況恢復(fù)期間,…高爐每次休風(fēng)在卸下破損風(fēng)口時(shí),便有大最碎焦末滑下。從風(fēng)口、南渣口、鐵口所取焦炭樣篩分,小于10 rnm的粉末占62.5%一72.9%。風(fēng)口帶以下的焦炭破碎到這種程度,在我廠高爐30年的生產(chǎn)歷史中,從未有
21、過。正是由于焦炭質(zhì)量差,才導(dǎo)致爐缸嚴(yán)重堆積”[4]。水鋼2號高爐恢復(fù)的前期,未充分認(rèn)識到爐缸堆積的嚴(yán)重程度,認(rèn)為只要有爐溫基礎(chǔ),爐況的恢復(fù)則可加快。結(jié)果導(dǎo)致風(fēng)口打開又壞,換后又壞的惡性循環(huán)。風(fēng)口破損后,不可避免地要向爐缸漏水,加劇爐缸的堆積,更增加了爐況恢復(fù)的難度。處理由于焦炭質(zhì)量差導(dǎo)致的爐缸堆積的主要措施是盡快改善焦炭質(zhì)量,停用強(qiáng)度差的焦炭。用強(qiáng)度好的焦炭,置換爐缸堆積的碎焦炭,形成新的爐缸爐芯焦,逐步提高焦炭層的透氣性和透液性,
22、避免風(fēng)口的頻繁破損,是十分重要的[4]。,2024年3月9日,31,3.2 利用上下部調(diào)劑,處理爐缸堆積爐缸堆積初期,如煤氣分布顯示出邊緣或中心過輕(發(fā)展)或過重(堵塞),應(yīng)通過分析查明原因,用上下部調(diào)劑處理。,2024年3月9日,32,判定堆積初期,主要是:A 風(fēng)口未出現(xiàn)連續(xù)燒壞;B 爐底溫度未出現(xiàn)大幅度下降;C 順行未嚴(yán)重惡化,高爐尚能維持 較高風(fēng)量水平。,2024年3月9日,33,處理的過程如下:第一步
23、:比較風(fēng)口實(shí)際風(fēng)速,是否在正常波動(dòng)范圍內(nèi)。如相去不遠(yuǎn),可不動(dòng)風(fēng)口。如風(fēng)速過低,而風(fēng)量 水平接近正常水平,可縮小風(fēng)口;如風(fēng)量水平低于正常水平很多,應(yīng)臨時(shí)堵風(fēng)口,以提高風(fēng)速。風(fēng)速是保持高爐正常生產(chǎn)的必要條件。過低或過高的風(fēng)速,都會(huì)破壞順行,正常風(fēng)速,是其他參數(shù)不能代替的。,2024年3月9日,34,第二步,執(zhí)行第一步后,如系不動(dòng)風(fēng)口,應(yīng)立即采取布料調(diào)劑。按邊緣、中心煤氣分布的實(shí)際狀況,做出全面地分析,準(zhǔn)確決定煤氣分布的真實(shí)支配因素,通過
24、煤氣分布(現(xiàn)在擁有煤氣徑向測定CO2分布的高爐很少)、十字測溫(爐喉徑向溫度分布)、爐頂溫度、爐喉溫度、爐喉成像氣流顯示、各風(fēng)口“生降”及爐身溫度分布(熱電偶測量結(jié)果、冷卻壁水溫差分布或冷卻器水溫差分布)等,綜合判斷,慎重得出處理決定,進(jìn)行裝料方式的改變。,2024年3月9日,35,上部調(diào)劑,對擴(kuò)大礦石批重,要十分慎重,中心堆積,決不能擴(kuò)大批重;邊緣堆積,在風(fēng)量較低水平時(shí),也不能擴(kuò)大批重,因?yàn)榇笈胤恋K加風(fēng)。如系風(fēng)口采取措施(第一步有
25、動(dòng)作),應(yīng)觀察2—3個(gè)班(16-24h)后,再做上部變動(dòng)。布料改變后,如順行尚可,可觀察2—3個(gè)班,如順行嚴(yán)重惡化,應(yīng)立即改回原狀或適應(yīng)當(dāng)時(shí)狀態(tài)應(yīng)變。上下部改變,一天無向好的方向發(fā)展,應(yīng)采取其他措施,不能失去堆積初期的寶貴處理時(shí)間。,2024年3月9日,36,梅山二號高爐,“集中(偏)堵風(fēng)口(2—10)九個(gè)、縮小進(jìn)風(fēng)面積50%,由0.2865 m2縮至0.143m2。針對當(dāng)時(shí)爐缸工作從北一西部位粘結(jié)比較嚴(yán)重、壞風(fēng)口較集中情況,決定堵
26、死該部位風(fēng)口”[14]。太鋼2高爐,“ 針對風(fēng)口面積過大造成的鼓風(fēng)動(dòng)能不足,將2號高爐風(fēng)口面積由0.101 m2縮小到0.097 ,以維持足夠的鼓風(fēng)動(dòng)能,吹透中心”[13]。馬鋼新1號高爐,“上部疏松邊緣,下部捅開堵死的風(fēng)口,…通過改變溜槽角度,疏松邊緣。,2024年3月9日,37,具體調(diào)節(jié)是:11月2日10:00 11月4日1:10 11月5日9:00 11月6日19:10 11月7日16:00C87
27、651 32221O9876 2332 → C987651 133221O9876 2332 → C987651 133211O9876 1432 → C987651 232211O9876 1432 → C987651 133211O9876 143211月8日0:20 →C987651 133221O9876 2332 →C87651 33311O9876 2332,2024年3月9日,38,由于判明爐缸堆積為邊緣堆積,故
28、洗爐前和洗爐期間把堵死的風(fēng)口捅開,11月1日把4#、26#風(fēng)口捅開,11月6日把堵死的I2#風(fēng)口捅開[2]。梅山二號高爐,礦石批重從15噸漸次擴(kuò)大到23t,。(溜槽)角度由復(fù)風(fēng)初期的290/280(礦/焦),逐次平移到330/330。煤氣分布邊沿和中心逐步提高、9月5日邊沿和中心(CO2)分別為16.5%和4.9%4,接近正常的煤氣分布[14]。,2024年3月9日,39,3.3 減少慢風(fēng)、停風(fēng)及漏水前已論述慢風(fēng)導(dǎo)致爐缸堆積。慢風(fēng)
29、的原因,各不相同,主要是:A 高爐末期,設(shè)備失修,故障頻繁。經(jīng)常伴隨冷卻系統(tǒng),大量漏水。B 匆忙投產(chǎn)的新高爐,設(shè)備試車不充分,遺留設(shè)備缺陷較多。,2024年3月9日,40,C 高爐重大設(shè)備隱患,如:高爐有燒穿威脅、上料系統(tǒng)缺陷,拉料速度不足等;或生產(chǎn)系統(tǒng)缺陷,如鐵水處理能力不夠,或煉鋼能力不足、爐料因天氣或其他原因,供應(yīng)不足等等,五花八門。D 爐況失常,高爐不接受風(fēng)量。如順行很差,經(jīng)常慢風(fēng);高爐結(jié)瘤,難以加風(fēng)、各類
30、操作因素,限制高爐全風(fēng)。E 爐料質(zhì)量很差,不論是燒結(jié)礦或焦炭,一旦質(zhì)量惡化,都會(huì)迫使高爐慢風(fēng)。不管那類缺陷,都應(yīng)及時(shí)解決。一時(shí)解決不了的,應(yīng)采取相應(yīng)措施,預(yù)防爐缸堆積。不能全風(fēng)的高爐,應(yīng)保持足夠的風(fēng)速,預(yù)防高爐爐芯帶中心溫度過低。漏水,必須堅(jiān)決杜絕。加強(qiáng)風(fēng)口監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)風(fēng)口壞,立即減水,同時(shí)組織人員更換。漏水,會(huì)加重爐缸堆積。,2024年3月9日,41,操作問題,應(yīng)充分研究,果斷處理。風(fēng)量,是高爐生產(chǎn)的生命,是高爐生產(chǎn)的第一要素
31、,失去風(fēng)量,就失去了生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)。維持全風(fēng),是高爐的頭等大事。,2024年3月9日,42,3.4 嚴(yán)重堆積,用錳礦洗爐出現(xiàn)連續(xù)燒壞風(fēng)口,或高爐風(fēng)量劇烈減少,或爐底溫度大幅下降,必須洗爐。首鋼一高爐20世紀(jì)70年代,由于爐料惡劣,風(fēng)口大量燒壞,嚴(yán)重時(shí)每月燒壞40多個(gè)。用錳礦洗爐,十分有效。下列數(shù)據(jù),是當(dāng)時(shí)處理堆積時(shí)的鐵水成分:,2024年3月9日,43,,2024年3月9日,44,首鋼經(jīng)過多次實(shí)踐改進(jìn),錳礦洗爐要點(diǎn)如下:A
32、 控制鐵水含Mn1—1.5%;B 鐵水含Si 0.8 %左右,小于1.0 %。含Si過高,鐵水比較粘稠,不利于處理堆積;太低,Mn回收率太低。當(dāng)鐵水含硅0.8 %左右,Mn回收率大約50—55% 或稍高??砂?0%計(jì)算,加入錳礦。渣中含錳決定于渣量,如渣量400-500kg / t ,鐵水含Mn1%左右,渣中含Mn 約2—3 % 。本鋼得到經(jīng)驗(yàn), “加錳礦洗爐,適當(dāng)?shù)匕盐誟Si]是重要的。如果不適當(dāng)?shù)靥岣遊Si],將有可能使?fàn)t
33、缸發(fā)生粘結(jié)而加劇風(fēng)口破損”[5].,2024年3月9日,45,C 洗爐期間,及時(shí)放爐渣,減少高錳爐渣對爐缸的侵蝕。 D 當(dāng)風(fēng)口不再損壞,高爐風(fēng)量自動(dòng)增加和透氣性指數(shù)自動(dòng)提高到接近正常水平,可停加錳礦。 馬鋼新1號高爐,“1I月4日至7日錳礦加入量為I.13噸/批(50噸礦批),鐵水含[Mn]為0.75 %。爐渣實(shí)際二元堿度降至1. 03左右,三元堿度降至1.29左右,鐵水含S為0.024 %?!?-7日Si平均為I.20
34、%”[2]。,2024年3月9日,46,廣鋼4#高爐用螢石洗爐處理爐缸堆積,從2004年7月23日開始,每批爐料(礦石批重8500kg)加人100kg螢石,洗爐持續(xù)到10月中旬。洗爐取得了一定的效果。11月、12月風(fēng)口破損數(shù)量、懸料次數(shù),都有明顯減少。爐渣流動(dòng)性非常好,甚至連續(xù)幾爐鐵可以不用清理下渣。風(fēng)量也放大,達(dá)到全風(fēng)。在此情況下,停用螢石洗爐??墒牵瑥?005年1月開始出現(xiàn)反復(fù),燒風(fēng)口以及懸料次數(shù),都有大幅上升。得已再次使用每
35、批料加100—200kg螢石洗爐。由于爐缸堆積的主要原因是焦炭粉化造成的。螢石洗爐對消除邊緣粘結(jié)有利,量的螢石加入并沒有根本解決爐缸堆積問題,反而由于加洗爐料,很容易造成風(fēng)口燒壞”[11]。,2024年3月9日,47,邯鋼7高爐,2002年1月24日后,出現(xiàn)爐缸堆積。風(fēng)口大量破損,至I月30日,高爐堵風(fēng)口到17個(gè)。余11個(gè)送風(fēng)。風(fēng)量1600m3/分。為盡快恢復(fù)爐況,首用錳礦洗爐。2月1日中班錳礦下達(dá),爐況改善,風(fēng)量增加,風(fēng)口逐漸捅開。2
36、8日(風(fēng)口)全開。風(fēng)量到3200m3/分,取消錳礦?!?這次成功,硅、錳均0.8-1.0 %,R21.0-1.05 ”[3]。,2024年3月9日,48,表2,邯鋼7號高爐處理爐缸堆積渣鐵分析〔2002年〕,2024年3月9日,49,2002年邯鋼曾3次錳礦洗爐,“均取得滿意效果,[Si] 0.7-0.9 %,[Mn] 0.8-1.0 %, R2在I. I一1.15。每次錳礦下達(dá)后,逐漸消除風(fēng)口破損,渣鐵流動(dòng)性得到極大改善,鐵水溫度基本
37、維持在I450℃以上。爐缸工作狀況逐步改善”[3]。,2024年3月9日,50,廣鋼4號高爐曾用螢石洗爐處理爐缸堆積。從2004年7月23日開始,每批爐料(礦石批重8500kg)加人100kg螢石,洗爐一直持續(xù)到10月中旬。螢石洗爐取得一定效果,11月、12月風(fēng)口破損數(shù)量和懸料次數(shù)都明顯減少。爐渣流動(dòng)性很好,甚至連續(xù)幾爐鐵可以不用清理下渣;風(fēng)量增加,達(dá)到了全風(fēng)水平。在此情況下,決定停用螢石洗爐。但從2005年1月開始,爐況出現(xiàn)反復(fù),
38、風(fēng)口破損數(shù)量和懸料次數(shù)又大幅度上升,不得已再次使用每批料加100~200kg螢石洗爐。這次爐缸堆積的主要是焦炭粉化引起的。螢石洗爐雖然對消除邊緣粘結(jié)有利,大量螢石入爐并未根本解決爐缸堆積問題,反而由于加洗爐料,容易造成風(fēng)口燒壞[11]。,2024年3月9日,51,錳礦洗爐效果優(yōu)于螢石。由于錳礦中金屬M(fèi)n一半進(jìn)入鐵水,降低鐵水粘度;另一半進(jìn)入爐渣生產(chǎn)MnO,降低爐渣粘度,特別是含錳鐵水,能穿過焦芯帶,使滯留其中的渣鐵,被沖洗、被置換,而
39、螢石僅稀釋爐渣,對鐵水沒有直接作用;特別是含有氟化鈣的爐渣,浮在鐵水上面,不可能穿透焦芯帶下部,作用遠(yuǎn)不如氧化錳。氟化鈣對爐缸的侵蝕與破壞,遠(yuǎn)高于氧化錳,而螢石在處理爐缸堆積中的作用,遠(yuǎn)不如錳礦。,2024年3月9日,52,3.5 改善渣鐵流動(dòng)性爐缸堆積,嚴(yán)防高Si 高堿度操作。高硅,鐵水粘稠,高堿度爐渣粘稠。兩者同時(shí)粘稠,必然加重爐缸堆積。杭鋼3號高爐“ 由于硫負(fù)荷升高,迫使?fàn)t渣堿度升高,6月5日渣中R2=1.32;
40、 R3=1.56,使渣流動(dòng)性變差,也影響爐缸堆積”[10]。本鋼五號爐曾總結(jié)在長期爐缸堆積、經(jīng)處理得到好轉(zhuǎn)以后,控制鐵水含硅量依然有重要作用,表2是鐵水含硅量與風(fēng)口破損的關(guān)系[5]。,2024年3月9日,53,表3,鐵水含硅量與風(fēng)口破損的關(guān)系,2024年3月9日,54,4,預(yù)防措施 A 保證爐料質(zhì)量,特別是焦炭熱強(qiáng)度;加強(qiáng)原燃料的槽下篩分,減少粉末人爐。 B 高爐全風(fēng)量操作,全開風(fēng)口。如因外部不可避免地
41、原因而慢風(fēng),要分析可能的慢風(fēng)時(shí)間,如時(shí)間過長,應(yīng)采取措施,保持應(yīng)有地風(fēng)速。,2024年3月9日,55,C,保持高爐穩(wěn)定順行,做到爐料質(zhì)量與風(fēng)量相適應(yīng)。高爐操作,順行是第一位的。 加強(qiáng)對爐身下部和爐腰溫度的監(jiān)測,防止結(jié)瘤。加強(qiáng)爐底溫度觀察和爐缸變化。若有爐缸堆積征兆,應(yīng)果斷處理。保持適當(dāng)?shù)拿簹饬鞣植肌?大高爐除保證中心氣流外,還應(yīng)適當(dāng)兼顧邊緣氣流,這是改善爐況、防止?fàn)t墻結(jié)厚和爐缸邊緣堆積的有效措施。馬鋼新1號
42、高爐的具體經(jīng)驗(yàn)是: 合適的十字測溫曲線應(yīng)是:中心溫度為600士50℃,邊 緣溫度為100士20℃,爐喉鋼磚溫度為400士50℃; 噴煤應(yīng)勻噴,以保證周向氣流分布均勻,2024年3月9日,56,D,加強(qiáng)操作管理,提高技術(shù)操作水平。特別注意穩(wěn)定爐溫,保持高爐熱制度穩(wěn)定。減少崩料和低料線,要經(jīng)常按尺作業(yè),當(dāng)料尺過深時(shí),應(yīng)減風(fēng)控制料速,盡快按尺作業(yè)。 E,強(qiáng)化設(shè)備維修,全力減少非計(jì)劃休風(fēng)。嚴(yán)防向爐內(nèi)漏水,風(fēng)口破損,應(yīng)及時(shí)更
43、換,不能及時(shí)更換,應(yīng)采取控水措施。,2024年3月9日,57,參考文獻(xiàn)[1] 余城德?沙鋼1#高爐(380m3)爐缸堆積處理?江冶金.2001, 2:22-23。[2] 王平 薛朝云?馬鋼2500 m3高爐爐墻結(jié)厚與爐缸堆積的處理?煉鐵,1996,3:17-20。 王平?新1號高爐爐墻結(jié)厚與爐缸堆積的處理?馬鋼技術(shù),1996,1:16-18+35。[3] 楊春生?.邯鋼20003高爐爐缸堆積的處理?.煉鐵,2008,1:
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