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1、35t35t/h循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)改造循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)改造辛奇云,鞠京杰,徐辛奇云,鞠京杰,徐疆(承德熱力集團有限責(zé)任公司熱電廠,承德(承德熱力集團有限責(zé)任公司熱電廠,承德067000067000)摘要針對CG35/3.82-MX型鍋爐在運行中出力不足、鍋爐熱效率低、煙氣原始排放濃度高等問題,采用中科院工程熱物理研究所北京通用能源動力公司的技術(shù)改造方案進行改造,取得良好的效果,改造經(jīng)驗供大家參考。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞循環(huán)流化床鍋爐槽型分離器旋
2、風(fēng)葉柵分離器1概述概述承德市熱力集團有限責(zé)任公司熱電廠現(xiàn)有鍋爐七臺,其中有三臺四川鍋爐廠生產(chǎn)的35t/h循環(huán)流化床鍋爐。該鍋爐1992年籌建,1993年10月投入運行,運行期間出力為20t/h~26t/h,始終達不到額定出力,且水冷壁、省煤器磨損嚴重,爆管頻繁,嚴重影響鍋爐安全、穩(wěn)定運行及經(jīng)濟效益。1997年采用四川鍋爐廠的技術(shù)對三臺鍋爐進行徹底改造,改為帶橫埋管的低倍率循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐出力有了較大的提高,磨損現(xiàn)象也顯著減輕。但隨著
3、運行時間的增加,鍋爐的運行質(zhì)量越來越低,平均出力只有29t/h,鍋爐熱效率只有72%~75%,鍋爐改造以來煙氣原始排放濃度在33~35g/Nm3,出口煙氣濃度在350mg/Nm3以上,排放濃度一直嚴重超出環(huán)保要求,經(jīng)1999年對除塵器改造后雖有改善,但仍不能達到環(huán)保要求。以下幾方面急需改善:a.平面流分離器的分離效率低,循環(huán)灰量少,大部分細灰顆粒沒有參與正常的物料循環(huán)便被煙氣帶出爐膛,鍋爐尾部出口煙氣濃度為33~35g/Nm3。b.由于
4、煙氣攜帶大量細灰顆粒,平面流分離器入口處頂棚管及側(cè)水冷壁磨損嚴重,省煤器、空氣預(yù)熱器等尾部受熱面磨損嚴重。c.定向風(fēng)帽布風(fēng)不均勻,冷態(tài)試驗時出現(xiàn)局部不流化現(xiàn)象。由于流化不好,鍋爐運行期間總有小焦塊堵住排渣口,嚴重時被迫停爐。d.鍋爐熱效率低,燃料燃燒不完全,鍋爐排煙林格曼黑度大于1級,超出國家環(huán)保標準要求。e.鍋爐最長連續(xù)運行時間只有575小時,在1999年11月~2000年2月之間的四個月中連續(xù)爆管2次,與受熱面磨損有主要關(guān)系。f.鍋
5、爐本體密封狀況較差。2改造技術(shù)方案改造技術(shù)方案2.12.1改造技術(shù)方案招標改造技術(shù)方案招標承德市熱力集團有限責(zé)任公司于2000年4月對5號循環(huán)流化床鍋爐實施技術(shù)改造,所需技術(shù)方案實行國內(nèi)招標。通過專家評委審議,確定采用中科院工程熱物理研究所北京通用能源動力公司(以下簡稱中科院)的技術(shù)改造方案。中科院根據(jù)招標書文件要求,對鍋爐提出改造方案,在原廠房、鍋爐基礎(chǔ)不動的前提下結(jié)合燃料特點進行設(shè)計。環(huán)灰量明顯增大,爐膛溫度達到1000℃,運行穩(wěn)定
6、。鍋爐已運行3449小時,出力達到額定負荷,達到連續(xù)、經(jīng)濟運行效果,在保證正常參數(shù)的前提下,達到連續(xù)運行60多天,節(jié)煤、節(jié)電、節(jié)油效果顯著,環(huán)保指標符合環(huán)保要求,成為“一控雙達標”單位。3.13.1鍋爐改造前后技術(shù)指標對比鍋爐改造前后技術(shù)指標對比鍋爐改造前后技術(shù)指標對比見表1。3.23.2經(jīng)濟效益經(jīng)濟效益鍋爐產(chǎn)熱單耗比去年同期下降1.84kg/GJ,節(jié)約原煤1400余噸,價值164910元;由于一次風(fēng)量、引風(fēng)量減少,鼓風(fēng)機、引風(fēng)機電流比
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