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1、440th440th循環(huán)流化床鍋爐飛灰可燃物高循環(huán)流化床鍋爐飛灰可燃物高原因分析及調(diào)整原因分析及調(diào)整張紅軍(河南藍光電廠,河南葉縣467200)【關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞】:】:循環(huán)流化床;飛灰可燃物;高;分析調(diào)整【摘要】:】:循環(huán)流化床鍋爐具有高效、低污染、煤種適應性廣等優(yōu)點,在我國得到大力發(fā)展,但目前國內(nèi)流化床鍋爐,尤其是大容量的流化床鍋爐,普遍存在著飛灰可燃物高,鍋爐燃燒效率達不到設(shè)計值的問題。對于135MW級的循環(huán)流化床鍋爐,在投運初期,飛
2、灰可燃物相對同容量的煤粉爐偏高,從而影響電廠的經(jīng)濟性。本文對葉縣藍光電廠一臺440th循環(huán)流化床鍋爐存在飛灰可燃物含量偏高的問題進行分析,通過在運行中加強對床壓、床溫、給煤粒度等參數(shù)的監(jiān)控,在降低鍋爐飛灰可燃物方面取得了顯著的效果,獲得了良好的經(jīng)濟效益。1前言前言河南葉縣藍光環(huán)保發(fā)電有限公司是武漢凱迪電力的全資子公司,是原國家計委批復建設(shè)的全國最大的煤矸石示范電站,#1機組鍋爐是由哈爾濱鍋爐廠有限責任公司設(shè)計制造的HG-44013.7-
3、L.MG8型鍋爐,它采用引進的Alstom公司的循環(huán)流化床燃燒技術(shù),是超高壓參數(shù)中間再熱、自然循環(huán)汽包爐。于2003年7月投產(chǎn)運行,屬于哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的首批440th循環(huán)流化床鍋爐,從設(shè)計、制造、安裝、運行方面都存在一定的問題,自機組投運以來曾多次出現(xiàn)故障,影響了機組的安全運行。為此我公司組織人員,從設(shè)備技術(shù)改造、燃燒運行控制、燃料控制、檢修工藝控制等多個方面進行綜合治理。通過學習循環(huán)流化床鍋爐先進的技術(shù)經(jīng)驗介紹,對設(shè)備存在的問題進行
4、認真分析和歸納,總結(jié)運行經(jīng)驗教訓,提出解決措施和方案并進行了實施,取得較好效果。目前機組運行比較穩(wěn)定,接帶負荷能力大大增強。由于我公司是國家批復的煤矸石示范電站,同時為了降低生產(chǎn)成本,決定燃用中煤和原煤攙燒煤矸配煤方案,同時將入爐煤發(fā)熱量控制在2600大卡公斤~3000大卡公斤之間。該配煤方式經(jīng)一段時間燃用后,發(fā)現(xiàn)飛灰可燃物偏大,一般在6%~9%之間,最高達11%。飛灰可燃物偏高后,不僅增大機組的供電煤耗,而且爐灰的綜合利用方面也受到了
5、很大的限制。造成飛灰可燃物含量高的原因是多方面的,在實際運行中,我們通過認真分析,查閱了飛灰可燃物的形成機理與影響因素,結(jié)合在運行中加強對鍋爐床壓、床溫、給煤粒度等參數(shù)的調(diào)整與監(jiān)控,有效的降低了鍋爐飛灰可燃物。2鍋爐主要參數(shù)介紹鍋爐主要參數(shù)介紹我公司#1機組鍋爐是由哈爾濱鍋爐廠有限責任公司設(shè)計制造的HG-44013.7-L.MG8型鍋爐,主要參數(shù):鍋爐主汽壓力13.7MPa,主汽溫度540℃,主汽流量440th再熱壓力2.642.445
6、MPa,再收到基全水分Mt(%)5.14.9空氣干燥基水分Mad(%)1.181.08收到基灰分Aar(%)55.0957.85收到基揮發(fā)分Var(%)12.4312.10空氣干燥基硫分St.ad(%)0.60.6低位發(fā)熱量Q.v.ar(kJkg)1090912085低位發(fā)熱量(kcalkg)26092890綜合灰樣飛灰可燃物(%)7.248.91綜合渣樣爐渣含碳量(%)2.32.67具體分析如下:(1)由于我公司是在更換煤種后,造成飛
7、灰可燃物增大的,所以,不同的煤種對飛灰可燃物的含量高低是有較大的影響的,一般來講,燃用揮發(fā)分比較高的煤種飛灰含碳量較低,燃用無煙煤等揮發(fā)分比較高的煤種飛灰含碳量較高,并且相差很大,燃煤煤質(zhì)的變化對流化床鍋爐的燃燒及運行參數(shù)控制有很大影響,特別是運行中的流化床,當煤質(zhì)變化時,床溫床壓將出現(xiàn)大幅波動,雖然可以通過調(diào)整配風進行調(diào)整,但燃燒工況的惡化必然導致飛灰可燃物的增加。根據(jù)相關(guān)資料顯示,燃用無煙煤的鍋爐,飛灰含碳量高,而燃用褐煤的鍋爐飛灰
8、含碳量較低,對于揮發(fā)分含量較高、結(jié)構(gòu)比較松散的煙煤、褐煤和油頁巖等燃料,燃燒速率較高,飛灰可燃物較小。對于揮發(fā)分含量低,結(jié)構(gòu)密實的無煙煤、石煤等相同條件下飛灰可燃物要高出很多。(2)入爐煤粒徑。炭顆粒的燃燼時間隨粒徑的增大而延長。而相同的粒徑下,溫度越高,炭顆粒所需的燃燼時間越短。當顆粒達到0.7mm時,在950℃的條件下燃燼時間為1O5s,而在800℃的條件下燃燼時間為715s,兩者相差非常明顯。對單位質(zhì)量燃料而言,粒徑減小,粒子數(shù)增
9、加,碳粒的總表面增加,碳粒的燃燒速度增加,燃燼時間縮短但如果細顆粒過多,或煤燃燒過程中生成較多的50上左右的細顆粒,其顆粒的燃燼時間遠遠長于其爐內(nèi)停留時間,將會導致飛灰可燃物增加。因此保持入爐煤粒徑在一個合理的范圍內(nèi),對降低飛灰可燃物是有益的。(3)氧量。氧量增大,流化氣體與碳粒子之間傳質(zhì)系數(shù)增大,燃燒速度增大,但當氧量增大到某一值后,燃燒速度達到極限。而過高氧量降低了細煤粒在床內(nèi)的停留時間,導致飛灰可燃物增加。實際運行中控制爐膛出口過
10、量空氣系數(shù)125左右,既保證碳粒子的充分燃燒,又防止截面流速過大。(4)床層溫度。床溫增加,碳粒的燃燼時間縮短,可降低飛灰可燃物。但流化床床層運行溫度上限受灰分的變形溫度限制,并綜合考慮脫硫效果、NO生成量和結(jié)焦,一般認為流化床最佳運行溫度為850~950℃。因此為了降低飛灰可燃物,床溫應根據(jù)運行情況確定運行上限。(5)均勻布煤。我廠流化床鍋爐采用后墻給煤方式,給煤通過一級皮帶式給煤機送到兩臺刮板給煤機后,落入后墻四個返料斜腿中。這種給
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