版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、2008年全國煉鐵技術(shù)交流會論文集1旋流頂燃式熱風(fēng)爐在我廠的應(yīng)用實踐旋流頂燃式熱風(fēng)爐在我廠的應(yīng)用實踐劉秀國(本鋼集團(tuán)公司煉鐵廠)摘要:本文從本鋼一鐵廠對原有內(nèi)燃式熱風(fēng)爐改造成為旋流頂燃式熱風(fēng)爐入手,分析頂燃式熱風(fēng)爐在我廠的應(yīng)用效果,對旋流頂燃式存在的優(yōu)缺點進(jìn)行深入分析,找出存在的問題,并提出改進(jìn)建議和方案。關(guān)鍵詞:熱風(fēng)爐高爐內(nèi)燃式旋流頂燃式燃燒器風(fēng)溫焦比1提高風(fēng)溫、降低煉鐵工序能耗提高風(fēng)溫、降低煉鐵工序能耗鋼鐵工業(yè)是能耗大戶,而煉鐵系統(tǒng)
2、(包括高爐、焦?fàn)t、燒結(jié))又是鋼鐵業(yè)的最大耗能用戶,約占整個系統(tǒng)的70%左右,煉鐵系統(tǒng)能耗高的主要原因一是因為多數(shù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都是高溫反應(yīng),過程本身耗熱多,二是因為生產(chǎn)排放的煙氣、煤氣、爐渣帶走大量熱能,濕燒結(jié)、焦炭都要經(jīng)過冷卻才能入爐又損失大量熱能。因此降低能耗主要有兩方面:一是提高工藝能量利用;二是加強余熱、余能回收,我廠近年來一些生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)有較大提高,比如高爐利用系數(shù)與國內(nèi)先進(jìn)水平相差無幾,但是能耗卻相對較高,造成煉鐵成本較高,而提高
3、風(fēng)溫,加強余能、余熱回收是降低煉鐵工序成本的最有效手段。2改內(nèi)燃式熱風(fēng)爐為旋流頂燃式改內(nèi)燃式熱風(fēng)爐為旋流頂燃式高爐鼓風(fēng)帶入的熱量是最廉價、利用率最高的能源,提高風(fēng)溫是節(jié)能的最有效措施,同時高風(fēng)溫還為噴煤,富氧創(chuàng)造有利條件,實踐證明,風(fēng)溫每提高100℃可降低焦比4%—7%,而原有的內(nèi)燃式熱風(fēng)爐風(fēng)溫一直;較低(950℃左右)為降低焦比提高經(jīng)濟(jì)效益,本鋼一鐵廠根據(jù)自身的一些條件,在2001年5月份,根據(jù)承德鋼鐵廠的經(jīng)驗對2#高爐的7#熱風(fēng)爐進(jìn)
4、行改造大修,將內(nèi)燃式熱風(fēng)爐改為旋流頂燃式熱風(fēng)爐,于2001年11月份投產(chǎn)使用,投產(chǎn)使用后效果比較顯著,風(fēng)溫提高幅度較大,風(fēng)溫達(dá)1100℃,而且首末溫相差較小,風(fēng)溫曲線平穩(wěn),有利于高爐操作,根據(jù)7#熱風(fēng)爐改型后的成功經(jīng)驗,此后我廠陸續(xù)將5#、4#、2#、3#、6#熱爐大修改造為旋流頂燃式,使一鐵廠每座高爐配備三座旋流頂燃式熱風(fēng)爐和一座備用內(nèi)燃式熱風(fēng)爐。3我廠頂燃式熱風(fēng)爐的結(jié)構(gòu)與主要參數(shù)我廠頂燃式熱風(fēng)爐的結(jié)構(gòu)與主要參數(shù)結(jié)構(gòu)如圖:2008年全
5、國煉鐵技術(shù)交流會論文集34頂燃式熱風(fēng)爐的優(yōu)點頂燃式熱風(fēng)爐的優(yōu)點4.1頂燃式熱風(fēng)取消了側(cè)面的燃燒室,從根本上消除了內(nèi)燃式熱風(fēng)爐的致命缺點,避免了由于燃燒室與蓄熱室溫差過大,引起的燃燒室產(chǎn)生裂縫、掉磚、大墻傾斜、倒塌。4.2頂燃式熱風(fēng)爐拱頂砌磚與大墻砌磚分開,拱頂砌磚坐落在上部爐殼標(biāo)高不同的兩個托磚圈上,拱頂和大墻的砌體可以自由漲落、互不干擾,避免了拱頂裂縫損壞。4.3頂燃式熱風(fēng)爐將燃燒器安裝在爐頂,縮小了抽刀斷水風(fēng)通道直徑,增加了蓄熱室面
6、積,消除了蓄熱室死角,使格子磚能構(gòu)均勻吸熱從而提高風(fēng)溫。4.4燃燒器采用短燃燒器,直接在拱頂燃燒,減少了燃燒熱損失,拱頂圓周均勻分布的12個燒嘴將空氣和煤氣較好混合,使燃燒充分進(jìn)行,換熱能力增強,杜絕燃燒時的脈沖現(xiàn)象,從而直接提高風(fēng)溫。我廠改造成頂燃式熱風(fēng)爐風(fēng)溫提高較多,1#高爐風(fēng)溫最高時達(dá)到1100℃較內(nèi)燃式提高100℃左右,但同時,由于我廠的一些自身原因頂燃式熱風(fēng)爐也同時在使用時出現(xiàn)一些問題。5存在問題與改進(jìn)意見存在問題與改進(jìn)意見5
7、.1由于我廠有一時期煤氣除塵效果不好,改造風(fēng)熱爐初期投入使用時風(fēng)溫較高(3#熱風(fēng)爐最高風(fēng)溫達(dá)1148℃)后期下降較快,將熱風(fēng)爐上部人孔打開檢查發(fā)現(xiàn)上部蓄熱室格子磚大部分被灰塵堵死。對上部格子磚進(jìn)行部分清理更換,風(fēng)溫才有所回升,建議首先提高煤氣凈化能力(N<10毫克m3其次,蓄熱室格子磚用帶子母槽的鎖磚,使磚孔對應(yīng),減少灰塵堵塞。5.2兩座高爐在熱風(fēng)爐改造后,基本上都使用三座頂燃式熱風(fēng)爐送風(fēng),送風(fēng)方式“兩燒一送”風(fēng)溫相比從前內(nèi)燃式熱風(fēng)爐提
8、高許多,但是基本上都沒能達(dá)到設(shè)計水平(1100℃)主要原因一是煤氣含水、含塵過大發(fā)熱值低,影響熱風(fēng)爐的效率發(fā)揮,二是由于燒嘴材質(zhì)不適應(yīng)生產(chǎn)環(huán)境,損壞嚴(yán)重,建議對濕法煤氣安裝脫水裝置、并在燒爐時適當(dāng)配加焦?fàn)t煤氣,增加煤氣發(fā)熱值,燒嘴重新選擇耐高溫磨損材質(zhì)。5.3雖然頂燃式熱風(fēng)爐取消了側(cè)面燃燒室,但是仍然發(fā)現(xiàn)了熱風(fēng)通道與蓄能室短路現(xiàn)象。原因可能是因為下部烘爐時溫差過大造成,改進(jìn)方法:將熱風(fēng)通道下部盲腸段添死,烘爐在上級部進(jìn)行。5.4送風(fēng)時燒
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 旋流頂燃式熱風(fēng)爐在本鋼2號高爐的應(yīng)用.pdf
- 頂燃式熱風(fēng)爐高風(fēng)溫機理的分析
- 卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐認(rèn)識
- 淺談頂燃式熱風(fēng)爐若干問題的處理
- 基于CFD方法的頂燃式熱風(fēng)爐仿真研究與應(yīng)用.pdf
- 頂燃式熱風(fēng)爐燃燒過程的數(shù)值模擬研究.pdf
- 外燃式熱風(fēng)爐設(shè)計及cad
- 頂燃蓄熱式熱風(fēng)爐傳熱及流動過程的模擬研究.pdf
- 卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐燃燒器的數(shù)值模擬.pdf
- 頂燃式熱風(fēng)爐先進(jìn)控制與優(yōu)化策略的設(shè)計與實現(xiàn).pdf
- 頂燃式熱風(fēng)爐燃燒器的數(shù)值模擬及試驗研究.pdf
- 1800m³頂燃式高爐熱風(fēng)爐烘爐探討及實踐
- 頂燃式熱風(fēng)爐用燃燒器的試驗研究與數(shù)值模擬.pdf
- dcs系統(tǒng)在熱風(fēng)爐控制中的應(yīng)用
- 冷凝式燃?xì)鉄犸L(fēng)爐的應(yīng)用研究.pdf
- 大型外燃式熱風(fēng)爐高風(fēng)溫技術(shù)研究.pdf
- 高爐熱風(fēng)爐空燃比優(yōu)化研究.pdf
- 北鋼球式熱風(fēng)爐的特點及應(yīng)用.pdf
- 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的頂燃式熱風(fēng)爐自動燃燒模糊控制系統(tǒng)的研究.pdf
- 外燃式熱風(fēng)爐爐殼數(shù)值分析與設(shè)計建議.pdf
評論
0/150
提交評論