350MW鍋爐低氮燃燒器改造方案及性能試驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、華能上安電廠1、2號鍋爐采用由加拿大B&W公司設(shè)計制造的亞臨界壓力、一次中間再熱、自然循環(huán)、雙拱型單爐膛、“W”火焰燃燒、尾部雙煙道、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置燃煤鍋爐。目前鍋爐滿負(fù)荷工況下脫硝前NOx排放濃度約1000~1200mg/m3,與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求尚有較大差距。
  為響應(yīng)河北省政府頒布的冀氣領(lǐng)辦[2015]37號文件,嚴(yán)格執(zhí)行50mg/m3的超低NOx排放限值,華能上安電廠對350MW的“W”火焰

2、鍋爐進(jìn)行了低氮燃燒改造工程。改造前鍋爐運行試驗表明,鍋爐運行狀況較好,但是NOx排放值較高。通過對多種改造方案進(jìn)行分析與比較,論證了從燃燒器、二次風(fēng)配風(fēng)、燃盡風(fēng)、乏汽風(fēng)四個方面對鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造的合理性,并從環(huán)境效益及經(jīng)濟(jì)效益兩方面對此次改造進(jìn)行評價,論證了改造的可行性及經(jīng)濟(jì)性。
  為了掌握低氮燃燒改造后鍋爐運行的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性,確定鍋爐燃燒系統(tǒng)的最佳運行方式和各種影響因素變化的規(guī)律,2號鍋爐低氮燃燒改造后進(jìn)行了燃燒調(diào)整試驗。

3、通過對試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理,得出了以下結(jié)論:1.各工況下SCR入口NOx濃度均小于燃燒器改造后SCR入口NOx濃度800mg/Nm3目標(biāo)值,因此最佳運行氧量的確定偏向于降低飛灰含碳量,提高鍋爐效率;2.隨著燃盡風(fēng)門的逐步關(guān)小,鍋爐效率提高,但同時SCR入口平均NOx濃度也在增加;3.隨著外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度的減弱,飛灰含碳量降低,鍋爐效率提高,同時SCR入口平均NOx濃度也在增加,最大接近630mg/Nm3,因此推薦將外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度調(diào)節(jié)桿

4、位置確定為50mm,以得到較高的鍋爐效率;4.隨著外二次風(fēng)量的增加,燃燒飛灰含碳量降低,鍋爐效率提高,同時SCR入口平均NOx濃度也在增加,最大接近720mg/Nm3,因此推薦鍋爐運行中將調(diào)風(fēng)盤位置至于180mm處,以得到較高的鍋爐效率;5.ABCD四臺磨煤機(jī)運行時,鍋爐運行飛灰含碳量較低,鍋爐運行效率較高,但SCR入口NOx濃度也比三臺磨煤機(jī)運行增加較多,已接近800mg/Nm3。
  此次低氮燃燒改造后,鍋爐運行良好,NOx排

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