壓力鍋生產(chǎn)線物料自動輸送系統(tǒng)設(shè)計與研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、研究課題來源于企業(yè)委托及2010年廣東省部產(chǎn)學(xué)研合作專項資金資助項目,研發(fā)金屬制品生產(chǎn)自動輸送線,包括多自由度智能機(jī)械手、自動上料送料機(jī)構(gòu)、定位與夾緊等輔助機(jī)構(gòu)的一系列自動化設(shè)備及整機(jī)自動控制系統(tǒng),改變金屬板材加工成型行業(yè)的眾多企業(yè)存在的單人單機(jī)操作、輸送設(shè)備智能程度低的局面,以提高加工制造企業(yè)的技術(shù)水平及經(jīng)濟(jì)效益。
   本論文主要介紹壓力鍋生產(chǎn)線物料自動輸送系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部件設(shè)計、PLC控制系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計以及氣壓傳動系統(tǒng)

2、。首先對壓力鍋自動生產(chǎn)線的發(fā)展及目前技術(shù)狀況概括分析;分析自動線的結(jié)構(gòu)形式、可靠性技術(shù)指標(biāo);對輸送線關(guān)鍵部件進(jìn)行分析設(shè)計,同時對主要部件進(jìn)行可靠性分析;控制系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計思想,闡述PLC控制系統(tǒng)軟硬件設(shè)計;采用氣壓傳動技術(shù),選取氣動元件、設(shè)計氣壓傳動回路;針對系統(tǒng)實驗、調(diào)試運(yùn)行時存在的問題,給出解決方案。
   設(shè)備研制主要解決三個問題:(1)采用PLC&HMI自動控制系統(tǒng)取代人工手動單機(jī)操作,降低工人的勞動強(qiáng)度,確保生產(chǎn)安

3、全;提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性;優(yōu)化系統(tǒng)管理、控制,加快生產(chǎn)節(jié)拍,提高加工設(shè)備的生產(chǎn)率;(2)適應(yīng)自動化節(jié)拍的需求,設(shè)計工件的起邊預(yù)分離機(jī)構(gòu),實現(xiàn)板片料的自動分離,解決人工取料生產(chǎn)效率低的問題;(3)機(jī)械機(jī)構(gòu)設(shè)計采用“柔性”思想,能夠滿足多種型號規(guī)格產(chǎn)品的輸送要求,改變傳統(tǒng)剛性生產(chǎn)輸送線的產(chǎn)品單一性。
   本課題的成果:(1)自動輸送線控制系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,分為七個子模塊,增強(qiáng)系統(tǒng)的可調(diào)試性及功能拓展的靈活性;(2)機(jī)械結(jié)構(gòu)的模塊

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