催化裂化主分餾塔和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)工藝模擬與改進研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、催化裂化是煉油廠中重要的二次加工過程,但其主分餾塔和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)面臨生產擴能、產品質量改善和節(jié)省能耗幾大問題的困擾。本文采用流程模擬軟件PRO/Ⅱ對分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)進行全流程模擬,針對流程特點開發(fā)新的、節(jié)能的工藝流程,以期解決上述問題,得到更好的經濟效益。 針對吸收穩(wěn)定系統(tǒng),改變常規(guī)熱進料工藝和雙股進料工藝“先冷卻后加熱”的不合理思路,考慮利用物料自身的熱量,避免先冷后熱過程,同時避免返混,提出了二級冷凝及其與中間再沸器的混合

2、工藝,且采用PRO/Ⅱ軟件對新工藝及常規(guī)工藝進行模擬計算。通過比較,考察出二級冷凝和混合方案具有雙股進料的特點,能避免返混,且平衡罐前冷卻負荷大幅度降低,比冷進料方案分別減少了57.8%和40.5%;同時具有減小冷熱能量消耗、降低解吸氣量及緩解解吸塔塔內負荷等優(yōu)點。 本文還從吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的穩(wěn)定塔出發(fā),開發(fā)了穩(wěn)定塔側線采出汽油新工藝。模擬結果表明:新工藝補充吸收劑質量提高,從而改善吸收效果;新工藝穩(wěn)定汽油恩氏蒸餾數(shù)據(jù)與常規(guī)工藝十分

3、吻合,滿足質量要求;同時可減小吸收塔和解吸塔的負荷,節(jié)省能耗。 利用PRO/Ⅱ對國內某石化公司吸收穩(wěn)定系統(tǒng)解吸塔采用的中間再沸器技術進行模擬,得到的模擬結果與實際數(shù)據(jù)吻合良好。結果表明:中間再沸器工藝可降低解吸塔塔底再沸器熱負荷,解吸氣中C3以上組分含量低,無需吸收塔中段冷卻。該工藝充分地結合了冷進料和熱進料的優(yōu)點,經初步評估,經濟效益良好。 催化裂化分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的關聯(lián)性很強,針對此特點本文實現(xiàn)了全流程模擬技術,改

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