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1、75t75t/h循環(huán)流化床鍋爐提高運行出力的改造循環(huán)流化床鍋爐提高運行出力的改造壽明耀壽明耀陳華中陳華中王敏王敏茹一戈茹一戈金雷金雷(紹興市熱電廠,浙江紹興312000)摘要介紹了紹興市熱電廠75t/h循環(huán)流化床鍋爐爐膛底部燃燒室、分離器、輔機等的技術(shù)改造,及鍋爐運行負(fù)荷提高20t/h,廠用電率降低315%,熱效率提高253%的結(jié)果。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞循環(huán)流化床鍋爐鍋爐出力鍋爐效率Renovationof75t/hCirculatingFl
2、uidizedBedBoilerShouMingyao,ChengHuazhong,WangMing,RuYige,JinLei(ShaoxingHeatElectricPowerPlant,Shaoxing,ZhejiangProvince,312000)Abstract:Technicalrenovationsof75t/hcirculatingfluidizedbedboilerofShaoxingHeat&ElectricPow
3、erPlantareintro-ducedAfterrebuildingthecombustionchamberinthebottomofthefurnacetank,thesegregattheauxiliaymachineryetc,weobtainsuchresultsasincreasedboilerwkingloadby20t/h,reducedelectricpowerconsumptionby351%en-h(huán)ancedth
4、ermalefficiencyby253%Keywds:circulatingfluidizedbedboiler,boilersteamrate,boilerefficiency175t/h循環(huán)流化床鍋爐簡介循環(huán)流化床鍋爐簡介循環(huán)流化床燃燒技術(shù)是近十多年來發(fā)展起來的一種新穎的高效低污染清潔燃燒技術(shù),具有燃料適應(yīng)性廣、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大、燃燒穩(wěn)定、爐內(nèi)脫硫和分級燃燒、有效降低污染物排放、灰渣利用價值高等優(yōu)點。目前,國內(nèi)已有幾百臺不同容量的循
5、環(huán)流化床鍋爐投入運行,運行狀況基本達(dá)到設(shè)計要求,獲得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會效益。紹興市熱電廠75t/h循環(huán)流化床鍋爐為國內(nèi)早期設(shè)計、生產(chǎn)的第一代產(chǎn)品,1993年投入試運行。由于在設(shè)計、制造、安裝、輔機配套、運行管理等方面存在的問題,投運后,鍋爐達(dá)不到安全、可靠和經(jīng)濟(jì)運行,影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)。鍋爐設(shè)計參數(shù)為:額定蒸發(fā)量75t/h,主蒸汽壓力382MPa。該鍋爐結(jié)構(gòu)簡圖見圖1。鍋爐為單鍋筒、自然循環(huán)、集中下降管、Π型布置的燃煤鍋爐,鋼架固定結(jié)
6、構(gòu),采用流化床燃燒方式和分級循環(huán)的燃燒系統(tǒng),前部為流化床室,水平煙道內(nèi)布置了兩級垂直式對流過熱器,尾部豎井煙道依次布置二級鰭片省煤器、低溫分離裝置及管式一二次風(fēng)空預(yù)器,爐墻分成爐室部分敷管護(hù)墻及尾部輕型爐墻,鍋爐給煤采用爐前雙點給煤,床上輕油點火啟動。率,又保證油槍不熄火,是點火成功的關(guān)鍵。而適當(dāng)降低油槍高度,并加強油槍風(fēng),可提高燃燒火焰的剛度,加強火焰與床層的接觸與交換,從而提高點火燃油的完全燃燒程度,以降低煙塵濃度,并減少點火啟動時
7、間。32提高綜合分離效率的改進(jìn)措施分離器是循環(huán)流化床的關(guān)鍵部件之一,分離裝置效率的變化將對爐膛床料的粒度、底渣粒度、燃料停留時間、飛灰和底渣排出比例及鍋爐經(jīng)濟(jì)運行產(chǎn)生很大的影響。(1)改進(jìn)第一級百葉窗分離系統(tǒng),優(yōu)化其工作參數(shù)。一是提高百葉窗入口煙氣速度,降低百葉窗葉片間的流速,提高分離效率;二是改進(jìn)葉片形狀,將原平板式葉片全部改為波紋型折邊葉片,增強分離效果及抗二次夾帶能力。(2)改進(jìn)第二級分離系統(tǒng)措施是將帶百葉窗加旋風(fēng)的分離器改為全通
8、過的旋風(fēng)分離器,采用蝸殼式帶分流導(dǎo)葉的芯管結(jié)構(gòu),并考慮低入口流速,高排氣流速以提高分離效率,降低阻力。根據(jù)實際運行及測試情況看(見表1),一、二級分離器的綜合分離效率已有明顯提高。33適當(dāng)降低對流受熱面的煙速影響循環(huán)流化床鍋爐受熱面磨損的因素很多,有運行參數(shù)、燃料特性、床料特性、受熱面特性等。根據(jù)實際磨損的情況看,主要原因是由于煙氣速度過高造成。根據(jù)理論分析,沖蝕量E和煙氣速度u存在下述關(guān)系:E∝un,其n值的大小與灰粒的性質(zhì)、濃度和粒
9、度等因素有關(guān)。當(dāng)煙氣速度和顆粒速度接近或相等時,則:E∝u3。因此在改造中,將過熱器及尾部的爐頂提高06m,以降低對流受熱面的煙氣流速(見表2),從而降低受熱面的磨損。通過上述改造,提高了分離效率,鍋爐灰循環(huán)量大大增加,提高了懸浮段上部及爐膛出口溫度,使整個爐膛灰濃度增加,飛灰燃盡率提高,傳熱進(jìn)一步增強,鍋爐負(fù)荷明顯增加。同時,為了保護(hù)省煤器,將第二級低溫分離器置于兩級省煤器之間。實際運行表明,由于分離器后的飛灰濃度低,下級省煤器及空預(yù)
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