數(shù)控加工中心的控制系統(tǒng)改造與實(shí)現(xiàn).pdf_第1頁(yè)
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1、隨著機(jī)床行業(yè)以及技術(shù)的不斷進(jìn)步,根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際需要,機(jī)床的升級(jí)改造已經(jīng)成為一種新興的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)行業(yè),通過(guò)對(duì)現(xiàn)有機(jī)床全部或局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行升級(jí)改造,來(lái)提高機(jī)床的技術(shù)性能指標(biāo)。本文以沈鼓集團(tuán)MANDELLI數(shù)控加工中心作為研究對(duì)象,對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造。由于該設(shè)備已使用近二十年,電氣、機(jī)械等方面都存在一定的老化和磨損,控制系統(tǒng)也相對(duì)落后,導(dǎo)致設(shè)備的故障率、停機(jī)率不斷升高,影響到該廠生產(chǎn)三元葉輪的質(zhì)量和進(jìn)度。
  本課題以此為研究背景,在對(duì)原機(jī)床

2、的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行仔細(xì)分析后,制定了以下主要的升級(jí)改造方案:
  (1)在綜合考慮了MANDELI數(shù)控加工中心的電氣控制和機(jī)械加工特點(diǎn)、性價(jià)比及操作者等多方面的因素后,采用當(dāng)前較先進(jìn)的西門子840D數(shù)控系統(tǒng)來(lái)改造原有的數(shù)控系統(tǒng),提高機(jī)床的穩(wěn)定性;
  (2)用與840D數(shù)控系統(tǒng)相配的611D交流驅(qū)動(dòng)伺服單元和具有高精度、低慣量、高分辨率位置反饋的1FT6交流伺服電機(jī)和大功率、高響應(yīng)的1PH7感應(yīng)電機(jī)代替原來(lái)的直流模擬驅(qū)動(dòng)和直流電

3、機(jī),確保各軸的功率和扭矩,實(shí)現(xiàn)電機(jī)免維護(hù)。
  (3)制作了新的操作站,配備了CNC面板,CNC鍵盤(pán),控制面板。
  本課題選擇了西門子840D數(shù)控系統(tǒng)作為控制裝置,并配備了與840D相匹配的各模塊型號(hào),做出了機(jī)床電氣原理圖,編制了PLC軟件程序;最后對(duì)機(jī)床的各參數(shù)進(jìn)行了設(shè)定,在完成機(jī)械部分和數(shù)字伺服系統(tǒng)的調(diào)試后對(duì)該機(jī)床進(jìn)行了驗(yàn)收。結(jié)果表明該機(jī)床的性能和精度達(dá)到或超過(guò)原機(jī)床,完全能夠滿足三元葉輪高精度、高效率、高可靠性的要求

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