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文檔簡介
1、本課題是針對原熱軋棒材,軸承鋼網狀碳化物無法達到用戶使用要求,只能后續(xù)增加離線正火方式來改善GCr15軸承鋼的網狀碳化物。原有工藝不僅生產周期長,且離線正火費用大,同時也給生產廠產能的發(fā)揮造成了很大的制約。
本文利用軸承鋼CCT曲線的研究和現(xiàn)場控制冷卻的模擬,開發(fā)適用現(xiàn)場使用的軋后控制冷卻工藝,來改善軸承鋼熱軋生產中網狀碳化物不合格問題,提高軸承鋼棒材產品的質量。
結合現(xiàn)場工藝設備及不同規(guī)格軸承鋼棒材生產的終軋溫度、
2、軋制速度,制定不同的軋后的控制冷卻工藝,并通過對應成品的金相結果分析,進一步探討現(xiàn)場軋制及軋后控冷過程對網狀碳化物的影響,從而制定出較合理的現(xiàn)場控冷工藝。
本課題研究的主要內容和結論包括以下幾個方面:1)軸承鋼網狀碳化物對軸承鋼使用性能影響很大,其主要產生原因在熱軋過程中碳化物析出過多,因此必須在熱軋過程中嚴格控制網狀碳化物的析出,并介紹了目前在熱軋過程中主要的控制方式和工藝。2)研究軸承鋼CCT曲線,利用熱模擬機測定不同變形
3、程度的軸承鋼CCT曲線。為現(xiàn)場控制冷卻工藝的開發(fā)提供理論基礎,討論不同冷卻速度、冷卻溫度對網狀碳化物的影響。3)通過對控制冷卻過程中軸承鋼的冷卻溫度模擬,并結合現(xiàn)場實驗,得出小規(guī)格產品由于水箱冷卻能力不夠,必須使用進行二次冷卻才能較好的抑制網狀碳化物。大規(guī)格產品一次穿水冷卻基本能達到合格水平,但表面容易出現(xiàn)馬氏體轉變,同時棒材截面溫差大,易造成組織不均,因此采用二次冷卻的效果更好。
通過上述各方面的工作和研究,制定出了現(xiàn)場較為
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