吸收穩(wěn)定單元和氣體分餾單元的聯(lián)合優(yōu)化.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩139頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、隨著丙烯市場的供不應求,各煉廠對催化裂化裝置進行催化劑和工藝技術改造,以大幅度增產丙烯。而氣體分餾單元丙烯收率低則成為煉廠經濟效益的瓶頸。本課題即以化工過程模擬為手段,進行催化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)和氣體分餾裝置的聯(lián)合優(yōu)化,開發(fā)高丙烯收率的氣體分餾裝置雙塔流程。 國內氣體分餾裝置普遍采用脫丙烷塔、脫乙烷塔和丙烯塔的三塔流程,裝置丙烯收率約95%左右,難以再提高。本文以PRO/II軟件為工具,通過對氣體分餾單元的流程模擬和分析發(fā)現(xiàn),脫乙

2、烷塔塔頂氣相排放和丙烯塔塔釜液相采出是氣體分餾單元丙烯的主要損失之處。雖對丙烯塔進行優(yōu)化操作,但丙烯收率僅提高0.5%;脫乙烷塔采用液相全回流,使得優(yōu)化操作難以實現(xiàn)。 為進一步提高丙烯收率,創(chuàng)造更大的經濟效益,本文提出了取消脫乙烷塔的氣體分餾裝置雙塔工藝流程。通過對雙塔流程的模擬顯示,丙烯收率可提高到99%以上,但原料中C2濃度變化對雙塔流程丙烯塔的操作有顯著影響,需要與催化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)進行聯(lián)合優(yōu)化控制。 通過吸收穩(wěn)

3、定單元和氣體分餾單元的聯(lián)合模擬和優(yōu)化,確定了C2摩爾分數(shù)應不大于0.1%的氣分雙塔流程原料要求及0.14%的原料C2摩爾分數(shù)上限。當原料中C2摩爾分數(shù)超過0.14%時,雙塔流程將無法獲得99.6%的丙烯。催化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)通過下藝參數(shù)的優(yōu)化,將完全可以生產出滿足氣體分餾新流程的原料。 通過氣體分餾單元雙塔工藝流程和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的聯(lián)合優(yōu)化控制,氣體分餾單元丙烯收率由低于95%提高到99%以上,操作費用下降;吸收穩(wěn)定單元盡管能耗有

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論