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1、鄒縣電廠#3汽輪機(jī)組技改工程分析冷言成[摘要]鄒縣發(fā)電廠#3汽輪機(jī)原為上海汽輪機(jī)廠制造的四缸、四排汽凝汽式機(jī)組,鄒縣發(fā)電廠為提高經(jīng)濟(jì)性、降低機(jī)組熱耗,提高機(jī)組在額定工況下的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),消除機(jī)組目前存在的問題,提高機(jī)組的可靠性和自動化程度,委托西北電力設(shè)計(jì)院、東方汽輪機(jī)廠、電力三公司在本次大修中完成對#3機(jī)的汽機(jī)本體通流、軸封系統(tǒng)、DEH的改造。電力三公司本著干精品、創(chuàng)一流、為公司爭光的工作思路,科學(xué)組織、精心施工,圓滿地完成了技改任務(wù)。3
2、#機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電后,各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),受到上級領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)主的高度評價。[關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞]鄒縣電廠3#汽輪機(jī)組技改工程分析1改造前機(jī)組問題分析改造前機(jī)組問題分析鄒縣發(fā)電廠#3汽輪機(jī)原為上海汽輪機(jī)廠制造的老式300MW、四缸、四排汽凝汽式機(jī)組,屬70年代末的技術(shù)設(shè)計(jì),該機(jī)組采用5個落地式軸承座,八個支撐橢圓瓦,高、中、低壓四個缸。汽輪機(jī)作為發(fā)電廠的“動力核心”,其性能的好壞直接影響了整個機(jī)組能否正常穩(wěn)定運(yùn)行。汽輪機(jī)由于當(dāng)時設(shè)計(jì)與加工工藝水平
3、低,機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性及調(diào)峰性能均遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足目前電網(wǎng)的要求,并且設(shè)備存在問題較多,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,因此,鄒縣電廠為提高經(jīng)濟(jì)性、降低機(jī)組熱耗,提高機(jī)組在額定工況下的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),消除機(jī)組目前存在的問題,提高機(jī)組的可靠性和自動化程度,委托西北電力設(shè)計(jì)院、東方汽輪機(jī)廠完成對#3機(jī)的汽機(jī)本體通流、軸封系統(tǒng)、DEH改造。本體通流改造的范圍包括:更換#1#5軸承座、臺板、更換高中壓缸,更換高、中、低壓轉(zhuǎn)子以及全部的動葉片、隔板、汽封,更換#1#
4、8軸瓦,導(dǎo)汽管、連通管和所有本體疏水管道。通過改造,機(jī)組具有良好的變負(fù)荷性能,能采用復(fù)合變壓運(yùn)行方式;通過改造,機(jī)組具有靈活的調(diào)峰運(yùn)行能力,在120MW負(fù)荷下也能長期安全穩(wěn)定地運(yùn)行,40%100%額定負(fù)荷范圍內(nèi)變負(fù)荷速率不小于每分鐘3%額定負(fù)荷;通過改造,提高經(jīng)濟(jì)性、降低機(jī)組熱耗。通過改造,消除機(jī)組目前存在的主要問題,提高機(jī)組的可靠性和自動化程度。通過改造,提高機(jī)組出力10%,改造后汽輪發(fā)電機(jī)組的額定出力為330MW;通過改造,機(jī)組能適
5、應(yīng)二班制運(yùn)行和調(diào)峰的要求;通過改造,降2次啟動成功,這是自2月15日開工以來,全體技改人員94天辛苦努力的結(jié)果。機(jī)組15#最大軸振0.048mm,軸封、DEH系統(tǒng)無一滲漏,各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),無論安全、質(zhì)量、還是安裝工期都得到了業(yè)主的高度評價。3主要檢修安裝情況分析主要檢修安裝情況分析3.1原設(shè)備拆除機(jī)組停機(jī)后對原機(jī)組高中壓缸汽缸揭缸檢查按照業(yè)主要求測量3#汽輪機(jī)的原始技術(shù)數(shù)據(jù),以備新安裝時參考;拆除高中壓缸所有的部件及所有相連接的
6、有關(guān)管道,管道在拆除前都做好固定措施;拆除1#,2#,3#軸承座相連的油管道及冷卻水管道;打掉1#5#軸承座機(jī)架下的二次灌漿層,拆除1#5#軸承座臺板、墊鐵等。根據(jù)4#機(jī)的施工經(jīng)驗(yàn),為了消除原地腳螺栓在軸系找中心時對軸承座的限制,因此決定拆除1#3#軸承座所有地腳螺栓,事實(shí)證明,此方案為以后的軸系找中心節(jié)省了大量時間。3.2低壓外下缸的割除、起吊、復(fù)裝。為了消除低壓外缸膨脹不暢,檢查、清理外缸的橫銷及臺板接觸面,便于調(diào)整#3、#4、#5
7、軸承箱臺板下的墊鐵,起吊低壓A、B缸外下缸進(jìn)行低壓外下缸的檢修。由于該項(xiàng)工作氣割及焊接工作量特別大,而且工作位置下方為凝汽器,為保護(hù)凝結(jié)器銅管不受損傷及防止火災(zāi),起吊前,在凝結(jié)器管束上方用架板全部覆蓋,再在架板上敷設(shè)兩層石棉布,以防熔渣落下?lián)p傷銅管。為防止外下缸在起吊中變形,首先把支撐凝汽器下部的彈簧進(jìn)行短接,使用φ1596(A3#20)無縫管在水平面及喉部進(jìn)行加固,同時更換了部分低壓缸排汽至凝汽器喉部固定支架(φ573.5無縫管),并
8、在低壓缸內(nèi)部,沿橫向用槽鋼焊接在低壓缸組缸位置兩端加強(qiáng)筋上,共布置兩根,沿縱向用槽鋼焊接在低壓缸前后的立筋上;在低壓缸外部,在前后軸封位置處,沿橫向放置二根#20工字鋼,上面放置鋼板,用M42320雙頭螺栓固定在汽缸中分面上,把#20工字鋼與鋼板焊接,在凝汽器與低壓缸連接處的地方,每個角用槽鋼撐住。在汽缸與凝汽器連接處焊接騎馬攀,位置分別位于汽缸的四角和汽缸側(cè)壁和端壁的中間(圖2)。低壓缸的割除時,在汽缸的四個角,前后汽封瓦窩左右各架一
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