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文檔簡介
1、本文針對60AT4異纖檢測設備中噴管剔除軟雜質(zhì),導致的落棉量大和能量損失嚴重的問題進行了分析研究,并對除塵裝置流場的負壓導致硬雜質(zhì)產(chǎn)生吸附作用,從而無法剔除的問題進行了深入研究。關鍵是對剔除系統(tǒng)氣流噴管和除塵裝置的結構進行合理的優(yōu)化設計,研究如下:
1.對噴管和除塵裝置提出了結構優(yōu)化方案。噴管采用先收縮后擴張的結構,使得出口速度達到超聲速,滿足剔除軟雜物的氣流速度要求;除塵裝置為克服流場內(nèi)負壓致使硬雜物吸附在除塵裝置上而無法剔
2、除的問題,根據(jù)尼古拉茲原理在傳統(tǒng)除塵裝置的結構上增加導流體結構,同時為使能量損失小,導流體外形線采用流線型。
2.對優(yōu)化前后噴管和優(yōu)化前后的除塵裝置進行流體仿真,得到速度矢量圖,速度、壓強和湍動能云圖等,通過對比優(yōu)化前后的流場情況,分析優(yōu)化前后方案的改變對流場的影響。優(yōu)化后噴管較于優(yōu)化前能量損失明顯降低,以0.2Mpa的入口壓力達到優(yōu)化前噴管0.3Mpa入口壓強所達到的出口速度;優(yōu)化后除塵裝置流場壓強為正壓,克服了優(yōu)化前除塵裝
3、置的負壓問題,有利于對灰塵等硬雜質(zhì)的剔除。
3.搭建流場測量實驗臺,對優(yōu)化前后流場進行測量。測量分析噴管外流場情況,繪制速度衰減曲線。優(yōu)化前后噴管出口速度為348.62m/s、360.37m/s,與仿真優(yōu)化前后的出口速度346.51m/s、365.24m/s相比,誤差均低于3%,優(yōu)化前后據(jù)出口70mm輸棉管道處速度分別為40.32m/s、46.25m/s,速度誤差低于3%,為最優(yōu)剔除速度,即優(yōu)化方案可行。
研究結果表
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