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1、專業(yè)碩士學(xué)位論文液化氣脫硫系統(tǒng)工藝研究ProcessResearchInLiquefiedGasDesulfurizationSystem學(xué)號:壘12QZQQ魚完成日期:2Q!壘!曼!魚大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文摘要論文主要針對國內(nèi)某煉化廠液化氣脫硫系統(tǒng)酸性氣中烴類含量超標的問題進行分析研究并提出技術(shù)改造方案。該煉化廠液化氣脫硫裝置液化氣抽提塔原設(shè)計能力:液化氣進
2、料量388t/h,甲基二乙醇胺(MDEA)水溶液用量18t/h。該裝置2003年投入生產(chǎn),2007年裝置超負荷運行,液化氣進料量45~52t/h,胺液22t/h,2007年時再生塔塔頂去硫磺回收裝置的酸性氣中含712%的C3、C4,2008年開始這一含量急劇升高至1243%~3717%,而硫磺裝置酸性氣進料要求烴類含量小于4%,達不到酸性氣使用標準。同時液化石油氣預(yù)脫硫醇塔(T5203)和液化石油氣脫硫醇塔(T5204)中的催化劑飽和速
3、度加快,并有板結(jié)現(xiàn)象,導(dǎo)致兩塔需要每年換劑一次,生產(chǎn)費用大大增加,無法滿足長周期使用要求(正常兩年換劑一次)。論文具體分析酸性氣中烴類含量過高和催化劑使用壽命短的原因,如液化氣抽提塔塔底沉降段停留時間短,富液閃蒸罐過小,結(jié)構(gòu)不合理,胺液使用量過多等。針對每種因素,結(jié)合工程經(jīng)驗提出對應(yīng)整改措施。利用ASPENPLUS軟件進行系統(tǒng)模擬,優(yōu)化操作條件,最終結(jié)合現(xiàn)場實際情況及投資額,確定最終改造方案:增大閃蒸罐體積,并對其內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行改造,將閃
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