首鋼京唐熱軋2250夾送輥控制系統(tǒng)研究與應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、當今冶金行業(yè)競爭日趨激烈,對整個鋼鐵工業(yè)工藝整個流程要求越來越嚴苛,對板材的精度要求越來越高,作為板材加工的重中之重—熱軋環(huán)節(jié),自動化程度要求也是水漲船高,夾送輥的控制是卷取過程的關鍵步驟,更是容不得半點失誤。
  首鋼京唐公司作為21世紀中國鋼鐵旗艦,其設備裝備水平在亞洲乃至世界范圍內都堪稱一流,特別是熱軋2250mm生產線2008年建成投產至今,創(chuàng)造了國內多項紀錄,填補了多項空白,在卷取方面,夾送輥系統(tǒng)總的來說運行還是比較穩(wěn)定

2、,在控制上也比較可靠,但這期間也曾出現(xiàn)過多次故障,主要表現(xiàn)在以下方面:
  (1)夾送輥標定不成功,造成卷取機無法使用;
  (2)夾送輥的自動控制時序存在問題導致夾送輥故障。
  本文著重介紹了熱軋卷取環(huán)節(jié)的工藝流程和設備特點,特別對首鋼京唐公司熱軋2250mm產線的卷取環(huán)節(jié)控制過程中采用的新技術、新方法進行了詳細的介紹。對于夾送輥控制及其的標定調零環(huán)節(jié),研究了夾送輥速度控制模式實現(xiàn)了以下功能(1)速度補償;(2)夾

3、送輥速度補償ON/OFF時序;(3)通過速度控制實現(xiàn)微張力補償;(4)通過速度控制對上下夾送輥負荷平衡補償;(5)負荷轉換控制(通過速度控制補償);(6)防拉窄控制。
  本文還詳細研究了夾送輥位置壓力控制模式,通過夾送輥夾緊力分析,對夾送輥自動運行模式進行深入剖析,成功得出了標定過程時序圖,通過大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,做出了夾送輥標定標準曲線,完全解決了夾送輥標定過程中的一系列問題。
  目前本文做出的標定標準曲線已經投入實際生

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