工程輪胎胎面纏繞生產(chǎn)線的改造.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、貴輪三分廠的老工程胎胎面纏繞生產(chǎn)線于1998投入生產(chǎn),工藝特點為冷喂料、熱擠出膠條、冷纏繞層貼法纏繞胎面。 該生產(chǎn)線的電氣控制系統(tǒng)是典型的基于PLC控制的機電傳動控制系統(tǒng),它包括:φ120擠出機的直流調速控制系統(tǒng),纏繞聯(lián)動線(壓型輥、冷卻鼓和纏繞鼓)的交流變頻調速系統(tǒng)和纏繞移動平臺的交流伺服控制系統(tǒng)以及外部的繼電器.接觸器控制系統(tǒng)。 由于原設計的缺陷、設備磨損或功能失效等,該線曾出現(xiàn)6個影響胎面纏繞產(chǎn)、質量的問題:直流調

2、速系統(tǒng)電氣故障多,原PLC老化、I/O點損壞較多且纏繞配方號太少(3個),無人機操作界面,膠條斷面尺寸和纏貼效果不滿足工藝質量要求,速度慢、生產(chǎn)效率低等。本文給出并實施了解決這些問題的技術改造方案:新設計基于FX<,lN> PLC控制的機電傳動電氣控制系統(tǒng),改進膠條成型的口型尺寸及輥壓裝置。 技改過程中,改進了直流調速系統(tǒng)的調速方式,增大其輸出功率;新配置了三菱FXm一40M'r。微型PLC及擴展模擬單元的軟硬件系統(tǒng);重新設計了

3、交流變頻調速系統(tǒng)和交流伺服控制系統(tǒng):最新采用F940GOT彩色操作終端作為人機操作界面,與PLC通信,實現(xiàn)數(shù)據(jù)轉換、狀態(tài)顯示和開關軟元件化等功能;使用編程軟件GXDeveloper和GT Designer軟件設計胎面纏繞用戶程序,將纏繞配方號由3個增加到20個以上(可達25個),最大程度地開發(fā)了PLC的數(shù)據(jù)區(qū)的數(shù)據(jù)處理能力;最新應用紅外線光電開關測控纏繞膠條供料的連續(xù)性:完善了鼓保護功能;改進了機頭口型并增加雙輥筒膠條壓片機,由壓型輥口

4、型決定膠條的斷面尺寸;改三輥貼壓裝置為五輥貼壓裝置,增大輥壓壓力,改善了纏繞胎面的輥壓效果。 技改后的控制系統(tǒng)具有自動化程度高、定位準確無抖動、中文操作界面直觀方便、數(shù)據(jù)安全性高、運行穩(wěn)定和硬件結構比原有系統(tǒng)簡潔等特點。 實踐證明,上述改進,完善了PLC控制系統(tǒng)的自動控制功能,改善了纏繞膠條的幾何形狀和胎面的致密性等。將工程胎胎面纏繞的一次合格率由9096以下提高989I以上;生產(chǎn)能力由纏12個胎胚提高到纏20個胎胚/8

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