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文檔簡介
1、本文依托山東華魯恒升化工股份有限公司2013年新建投產(chǎn)的吸附法16wt/年濃硝酸裝置,論述了裝置運行中稀硝酸、硝酸鎂、蒸汽和循環(huán)水消耗偏高,酸性廢水和廢氣處理困難,濃硝酸管線結(jié)晶堵結(jié),部分耐酸管道和設(shè)備出現(xiàn)明顯腐蝕,濃縮塔運行效果不佳等問題,并對這些問題逐一分析研究、優(yōu)化改造。
文中重點分析了濃硝酸生產(chǎn)核心設(shè)備硝酸濃縮塔運行效果差、硝酸鎂加熱器易腐蝕泄漏的原因,通過比對現(xiàn)有精餾塔裝置改造經(jīng)驗,結(jié)合塔外分布實驗,分析得出本裝置濃
2、縮塔運行主要受濃縮塔塔頂液體分布器分布效果差、規(guī)整填料裝填不合理,以及填料與塔壁間存在縫隙,引起塔內(nèi)流體發(fā)生壁流、溝流等不合理流動狀態(tài)所影響。經(jīng)過實施相應改造,硝酸濃縮塔運行效果有了明顯改善,成品酸產(chǎn)量、質(zhì)量指標也有較大提高,運行周期由兩個月延長至四個月,平均蒸汽消耗取得顯著降低,取得了良好的改造效果。本文采用噴射泵對酸氣進行吸收,再將酸水輸送至稀硝酸合成裝置作為吸收液,經(jīng)過改造后酸氣和酸水得到了有效回收。
本文對比了裝置改造
3、前和改造后運行情況,結(jié)果表明:裝置經(jīng)改造后63.5%稀硝酸消耗由1.60t/t硝酸(折純)降低為1.57t/t,硝酸鎂消耗由1.12kg/t硝酸(折純)降低為0.96kg/t,蒸汽消耗由2.09t/t硝酸(折純)降低為1.87t/t,冷卻水消耗由208m3/t濃硝酸降低為202m3/t;通過改造硝酸鎂管路系統(tǒng),減少盲端并增加回流,調(diào)整伴熱管數(shù)量,在最長運行周期四個月內(nèi)濃硝酸鎂管線和硝酸鎂蒸發(fā)器未出現(xiàn)堵結(jié)現(xiàn)象,耐酸管道和硝酸鎂加熱器等設(shè)備
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