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
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文檔簡(jiǎn)介
1、為了能更好的增加煤炭的利用效率并減少污染物的排放,煤炭的清潔利用技術(shù)得到了越來越多的關(guān)注。其中,整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)具有高效率、低污染等優(yōu)點(diǎn),是煤炭清潔利用的重要途徑。但是煤炭中的90%的硫會(huì)在氣化過程中生成硫化氫氣體。為了防止設(shè)備的腐蝕和減少污染物的排放,必須在使用時(shí)脫除硫化氫。與傳統(tǒng)的脫硫技術(shù)相比,高溫煤氣脫硫的效率更高,并充分利用煤氣顯熱,是整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)中的重要環(huán)節(jié)。純金屬氧化物脫硫劑在使用過程中存在易燒結(jié)、易
2、粉化、利用率低等缺陷。為解決上述脫硫劑的缺陷,本文選用具有高比表面積和孔容的蠕蟲狀介孔材料為載體,制備了一系列的高硫容、高利用率及可再生的錳基介孔高溫煤氣脫硫劑。主要工作分為以下四個(gè)部分。
1.脫硫劑載體的影響:合成了具有相似比表面積但不同孔道結(jié)構(gòu)的MCM-41、HMS、KIT-1載體,采用溶膠-凝膠法制備了不同載體的錳基高溫煤氣脫硫劑,并對(duì)其脫硫性能在600~850 ℃范圍內(nèi)進(jìn)行了比較。由于介孔二氧化硅負(fù)載的脫硫劑具有較高的
3、孔容和比表面積,使得氣體擴(kuò)散更快捷,其脫硫性能均優(yōu)于同樣以二氧化硅為主體,但是比表面積和孔容較小的硅藻土負(fù)載的錳基脫硫劑。XRD和H2-TPR表征證明,脫硫劑的比表面積和孔容在脫硫過程中起著至關(guān)重要的作用。由于三維蠕蟲狀孔道的優(yōu)勢(shì),KIT-1負(fù)載的脫硫劑性能明顯優(yōu)于以一維直通孔道MCM-41和短程蠕蟲狀孔道HMS負(fù)載的脫硫劑。8次硫化再生測(cè)試證明,Mn/KIT-1脫硫劑能夠完全再生。高水蒸汽含量的條件下,脫硫劑的活性明顯下降。
4、 2. xMnyCe/HMS脫硫劑的合成及性能研究。制備了具有蠕蟲狀孔道的xMnyCe/HMS脫硫劑。由于氧化鈰和氧化錳的協(xié)同作用,以及HMS載體的特殊結(jié)構(gòu),4Mn1Ce/HMS脫硫劑在600 ℃條件下,其突破硫容為121.7 mg S/g脫硫劑,活性組分的利用率高達(dá)82.4%。XRD表征結(jié)果證明,氧化錳和氧化鈰在HMS載體上分散均勻,顆粒很小。8次硫化再生結(jié)果表明,4Mn1Ce/HMS脫硫劑擁有著完全再生能力。通過SAXRD、氮?dú)馕?/p>
5、測(cè)試和HRTEM測(cè)試可以看到,雖多次硫化再生后,4Mn1Ce/HMS脫硫劑的孔結(jié)構(gòu)部分被破壞,但是蠕蟲狀孔道結(jié)構(gòu)仍然得到了保持,這也是該脫硫劑多次硫化再生后,硫容穩(wěn)定的主要原因。
3. xMnyMo/KIT-1脫硫劑的性能研究。以具有三維蠕蟲狀孔道的介孔KIT-1為載體,制備了一系列不同Mn/Mo原子比例的xMnyMo/KIT-1脫硫劑,并對(duì)其脫硫性能在600~800 ℃溫度范圍內(nèi)進(jìn)行了測(cè)試。表征及脫硫結(jié)果證明,脫硫劑的結(jié)構(gòu)性
6、能和活性組分的組成在脫硫過程中起著重要作用。當(dāng)Mo的摻雜量較低時(shí),Mo起到了很好的分散作用,因此,在脫硫過程中,能夠?yàn)榉磻?yīng)物及生成物的擴(kuò)散提供足夠的擴(kuò)散空間。當(dāng)硫化溫度為700 ℃時(shí),90Mn10Mo/KIT-1脫硫劑的突破硫容高達(dá)168.4 mg S/g脫硫劑,而且在連續(xù)的5次硫化再生過程中得到保持。當(dāng)脫硫劑中的Mo較高時(shí),脫硫劑中的活性組分完全生成了MnMoO4,載體的孔道堵塞十分嚴(yán)重,其脫硫性能也隨之降低。當(dāng)水蒸汽存在時(shí),脫硫劑的
7、脫硫性能明顯下降,并且下降幅度隨著水蒸汽含量的增加更加明顯。
4. Zn-Mn/KIT-1脫硫劑的制備與性能研究。以KIT-1為載體,負(fù)載了不同含量的Zn/Mo摩爾比為1/2的Zn-Mn/KIT-1脫硫劑。XRD測(cè)試結(jié)果表明,混合金屬氧化物以具有尖晶石結(jié)構(gòu)的ZnMn2O4形式存在,有效的改善了ZnO高溫下易揮發(fā)的缺陷。當(dāng)金屬氧化物的負(fù)載量低于55 wt%時(shí),脫硫劑具有很大的比表面積和孔體積,利用率高達(dá)85%。當(dāng)金屬氧化物含量過
8、高時(shí),部分活性組分顆粒在孔外明顯聚集,造成脫硫劑的利用率明顯下降。當(dāng)5 wt%的CeO2摻雜到Zn-Mn/KIT-1脫硫劑后,其結(jié)構(gòu)性能及脫硫效果明顯改善,突破硫容為171.7 mg S/g脫硫劑。在5次硫化再生測(cè)試過程中,Ce-Zn-Mn/KIT-1脫硫劑的硫容相當(dāng)穩(wěn)定。由于有Zn-Mn混合尖晶石結(jié)構(gòu)的ZnMn2O4物相在高溫條件下對(duì)水蒸汽的含量并不敏感,因此,水蒸汽的含量變化在10 vol%以內(nèi)時(shí),Ce-Zn-Mn/KIT-1脫硫劑
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