版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、中州分公司燒結(jié)法系統(tǒng)年產(chǎn)氧化鋁90萬噸,其中72.5%的精液采用二段脫硅生產(chǎn):第一段為加壓脫硅(直接加熱和間接加熱),第二段為鈉硅渣分離后的鋁酸鈉溶液直接加石灰乳脫硅。目前的脫硅工藝存在一定的不合理性,即一段加壓脫硅能耗很高。論文針對該工藝的不合理性,研究并提出了二段常壓脫硅的新工藝,即第一段由加壓脫硅改為常壓脫硅;第二段為鈉硅渣分離后的鋁酸鈉溶液加石灰脫硅。 論文在對燒結(jié)法粗液脫硅過程進行了熱力學(xué)和動力學(xué)分析的基礎(chǔ)上,提出了對
2、中州分公司現(xiàn)行脫硅生產(chǎn)工藝改進的方案,對該方案提出的兩段常壓脫硅新工藝過程中的各個影響因素進行了系統(tǒng)的試驗研究,考察了晶種活性和循環(huán)次數(shù)對脫硅效率的影響,另外結(jié)合Na<,2>O—A1<,2>O<,3>—CaO—CO<,2>—SiO<,2>—H<,2>O系相圖,分析了各種因素影響第二段脫硅的原理,并對兩段常壓脫硅進行了機理分析。 論文通過實驗研究,確定了適合本公司的兩段常壓脫硅工藝條件: 一段常壓脫硅:種子加入量100~1
3、50g/l;溫度95~100℃;時間3~4小時;一次精液A/S 300±;采用高效絮凝劑,一次精液浮游物小于O.5g/l;種子需要在球磨機中磨細,以避免多次循環(huán)后效率降低。 二段常壓脫硅:有效鈣加入量8~10g/l;溫度95~98℃:時間2小時;二次精液A/S 1000±。 采用一段常壓脫硅新工藝生產(chǎn)種分精液順利實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,并達到了預(yù)期的效果。實施二段常壓脫硅新工藝后,大大減少了設(shè)備清理和檢修工作量;二次精液的A/S能
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 燒結(jié)法粗液與拜爾法溶出液合流脫硅的工藝研究.pdf
- 拜爾法溶出液與燒結(jié)法粗液混合脫硅的工藝研究.pdf
- 燒結(jié)法脫硅系統(tǒng)改進研究.pdf
- 酒鋼球團燒結(jié)法新工藝燒結(jié)過程透氣性研究.pdf
- 銅電解液吸附脫砷新工藝研究.pdf
- 低溫燒結(jié)NiCuZn鐵氧體新工藝研究.pdf
- 燒結(jié)法氧化鋁脫硅技術(shù)改造.pdf
- 處理中低品位高硫鋁土礦生產(chǎn)新工藝—兩段燒結(jié)法研究.pdf
- 脫硅粉煤灰堿石灰燒結(jié)法熟料配方優(yōu)化研究.pdf
- 燒結(jié)法氧化鋁生產(chǎn)脫硅技術(shù)研究與應(yīng)用.pdf
- 燒結(jié)法生產(chǎn)氧化鋁脫硅過程影響因素的研究.pdf
- 旋轉(zhuǎn)填充床濕法脫硝新工藝研究.pdf
- 燒結(jié)法赤泥脫堿及堿回收工藝研究.pdf
- 燒結(jié)法氧化鋁粗液生產(chǎn)4A沸石技術(shù)研究.pdf
- 粗液一段常壓脫硅工藝及產(chǎn)業(yè)化研究.pdf
- 縮宮素粗品的分離純化新工藝研究.pdf
- 含鐵回收料球團金屬燒結(jié)新工藝研究.pdf
- 布洛芬新工藝研究.pdf
- 高濃度米酒廢水去碳脫氮新工藝研究.pdf
- 晶體硅太陽電池制絨新工藝研究.pdf
評論
0/150
提交評論