200MW汽輪機凝汽器的傳熱與流動數(shù)值計算及強化傳熱工程改造.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、大型電廠凝汽器作為汽輪機機組的重要輔機之一,制約著整個熱力發(fā)電廠的安全經(jīng)濟運行。由于目前凝汽器的管束布置不合理,造成其換熱效率不高,影響整個機組的經(jīng)濟性能。因此,針對勝利電廠l[#]機組凝汽器出現(xiàn)的問題,進行凝汽器的強化傳熱研究具有重要的理論意義和工程應用價值。 由于凝汽器的傳熱過程主要汽阻產(chǎn)生于汽側(cè),而汽側(cè)的凝結換熱為含有不凝結氣體的汽氣混合物的強迫對流換熱,其流動與傳熱特性沿著冷卻表面劇烈變化。詳細地模擬凝汽器殼側(cè)汽相流動

2、和傳熱過程,對于凝汽器的設計、改造和運行具有重要的指導作用。本文通過建立數(shù)學物理模型,對N-11220型凝汽器進行數(shù)值模擬,詳細探討了卵狀管束布置和B-D模塊化管束布置方式下的流場、溫度場、空氣密度以及換熱系數(shù)的分布,發(fā)現(xiàn)了卵狀布管方式使得流場極不平衡,存在幾個明顯的渦流,導致整體傳熱系數(shù)下降,因此冷凝效果差。同時,空冷效果和抽吸效果差,凝汽器的真空度低。在相同的布管空間、循環(huán)水流量和水溫下,采用B-D模塊化的布管方式,其流場均衡,管束

3、汽阻小,壓降很低,蒸汽熱負荷分布均勻,空冷區(qū)的空冷效果比較理想,凝結水過冷度低,使凝汽器的整體傳熱性能得到很大提高。 基于以上理論分析,針對實際運行特點水質(zhì)條件,對凝汽器進行實際改造。通過對改造前后運行參數(shù)的分析,發(fā)現(xiàn)改造后凝汽器真空顯著提高,最好時期提高了2KPa。真空的提高相當于熱耗下降137.8KJ/KWh,功率增加了3300KW。同時,排汽溫度、循環(huán)水出口溫度均下降,循環(huán)水溫升也有所降低,端差降低也非常明顯,其甚至降

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