六氟丙烯生產(chǎn)反應過程優(yōu)化研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、傳統(tǒng)生產(chǎn)六氟丙烯的工業(yè)方法采用四氟乙烯為原料,通過管式反應器加熱高溫裂解,由于在進口部位易自聚、在出口部位易結碳,而在高溫下停留時間較長又會發(fā)生歧化反應,生成碳和四氟化碳,同時亦會引起反應溫度失控,裂解管使用壽命只有1-3個月,六氟丙烯的生成選擇性低,副產(chǎn)物多,不解決以上技術問題很難實現(xiàn)無故障長周期運行。 本文對六氟丙烯生產(chǎn)反應過程優(yōu)化進行了研究,采用多段加熱混合裂解制六氟丙烯,克服一段式反應器存在的缺點,篩選反應溫度使整個裂解

2、反應過程均可生成六氟丙烯,防止四氟乙烯自聚和結碳,抑制副反應的發(fā)生,得到較高產(chǎn)率的六氟丙烯,同時延長裂解管的使用壽命。裝置經(jīng)過生產(chǎn)運行,結果表明: 采用多段加熱混合裂解制六氟丙烯新技術穩(wěn)定了裂解工藝,克服了管式反應器的飛溫現(xiàn)象,延長了裂解管壽命;篩選反應溫度使整個裂解反應過程均可生成六氟丙烯,六氟丙烯產(chǎn)率提高4~5%;基本消除了四氟乙烯在熱解過程中的自聚現(xiàn)象,反應器出口處的結碳現(xiàn)象得到有效抑制,可保持反應設備長周期連續(xù)運轉,裂解

3、反應器的連續(xù)運行周期由原來的15天左右延長到200天以上,生產(chǎn)能力也得到大幅度提高,降低了生產(chǎn)成本;成功進行了工業(yè)化放大試驗,單臺裂解爐六氟丙烯年生產(chǎn)能力達到400噸以上,建成了亞洲最大的六氟丙烯生產(chǎn)裝置,解決了單體合成工業(yè)放大和裝置長周期運行關鍵問題;單臺裂解爐生產(chǎn)能力達到國內(nèi)最大,產(chǎn)品純度國內(nèi)最好,與國外知名公司相當,主要原材料消耗及生產(chǎn)成本在國內(nèi)同行中處于領先水平。 六氟丙烯生產(chǎn)反應過程優(yōu)化實施后,具有工藝先進、可靠,反應

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