丙酮丁醇連續(xù)發(fā)酵工藝優(yōu)化與設(shè)備改造.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,由于碳減排的需要,發(fā)酵法生產(chǎn)丙酮丁醇重新得到發(fā)展,但工藝和能耗問題一直困擾著其工業(yè)化應(yīng)用。本研究以天冠溶劑廠生產(chǎn)情況為例,通過工藝優(yōu)化和設(shè)備改造,最大可能減少染菌和實現(xiàn)節(jié)能降耗,為工業(yè)化大生產(chǎn)提供有益經(jīng)驗。
  通過在60m3種母罐中對菌株2018和8016進行了對比,最終選用二者混合用于生產(chǎn),結(jié)果表明:使用混合菌株后種母罐中染菌的頻率大大降低,同時還能保證最終產(chǎn)物濃度,而單菌株都有各自明顯的缺點,不適合單獨做種母培養(yǎng)。<

2、br>  在連續(xù)發(fā)酵中,考察了不同進料流量對連續(xù)發(fā)酵的影響,在此基礎(chǔ)上,將單稀釋比一段式連續(xù)發(fā)酵改為兩段式雙稀釋比連續(xù)發(fā)酵,在兩個階段控制不同的進料流量,發(fā)酵結(jié)束酸度3.5,總?cè)軇┖窟_到2.09g/100ml,殘總糖降至0.4g/100ml,在發(fā)酵效果不差于改造之前的情況下,發(fā)酵強度和設(shè)備利用率得到提高,染菌周期也由改造前的不超過一周提高到改造之后的20天以內(nèi)不用換生產(chǎn)線。
  為了降低生產(chǎn)能耗,進行了一系列設(shè)備節(jié)能改造:蒸煮車

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