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文檔簡介
1、LF鋼包爐作為一種高效鋼的二次精煉手段,借助電弧加熱、造還原渣和底吹氬氣攪拌等手段,以達到快速脫氧、脫硫、均勻鋼水成分、溫度以及有效去除鋼中夾雜物的目的,在純凈鋼冶煉方面發(fā)揮了巨大作用。探討合理的精煉渣成分和底吹氬制度對于提高LF作業(yè)效率,降低深脫硫時間,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐、精煉爐和連鑄之間的工藝銜接和加快生產(chǎn)節(jié)奏均具有十分重要的意義。 本論文在鞍鋼二煉鋼LF合成精煉渣成分基礎(chǔ)上,建立二次回歸正交設(shè)計模型優(yōu)化了鞍鋼現(xiàn)場精煉渣成分,并考察了
2、FeO含量和渣量對合成精煉渣脫硫效果的影響。以優(yōu)化后的合成精煉渣成分為基準(zhǔn),通過實驗室坩堝實驗研究了工業(yè)原料和鋁灰基脫硫劑對脫硫的影響,并借助感應(yīng)爐裝置比較了不同配方合成精煉渣的脫硫效果。結(jié)果表明,當(dāng)渣中FeO、MgO含量不變時,隨w(CaO)/w(SiO2)增加,脫硫率均先增大后減小。在不同堿度條件下,Al2O3和CaF2含量對脫硫效果的影響程度不同,當(dāng)精煉渣中Al2O3、CaF2含量過高時,增加上述任一組元含量,脫硫率均明顯降低;L
3、F冶煉低硫鋼時,精煉渣中FeO含量應(yīng)控制在0.5%以下,且渣量適宜,一般不大于20kg·t-1鋼;本實驗條件下優(yōu)化的最佳精煉渣組成為w(CaO)/w(SiO2)9~11,Al2O327%~29%,MgO9%,CaF28%~10%,F(xiàn)eO小于0.5%;比較幾種工業(yè)脫硫劑配方的脫硫效果,按照脫硫率從大到小的順序依次為無氟電解鋁灰,優(yōu)化渣,預(yù)熔電解鋁灰,電解鋁灰,預(yù)熔熔鑄鋁灰,熔鑄鋁灰。 針對鞍鋼第二煉鋼廠北區(qū)180噸LF精煉爐脫硫工
4、藝,建立數(shù)學(xué)模型預(yù)測了底吹氬攪拌過程中鋼水循環(huán)流動和混合行為。結(jié)果表明,采用數(shù)學(xué)模型方法和數(shù)值計算可以較好地預(yù)報吹氣攪拌鋼包體系中鋼水湍流流動和混合現(xiàn)象;鞍鋼二煉鋼廠北區(qū)LF精煉鋼包采用的弱偏心噴吹,在吹氬方式上是比較合理的,鋼水同時存在明顯的上下運動和水平運動;在目前采取的吹氬工藝制度下,鋼水95%混勻時間在160s~317s之間,熔池中的鋼水循環(huán)流量為103t·min-1~175t·min-1、熔池液面最大鋼水流速為0.35m·s-
5、1~0.6m·s-1以及熔池體系最大有效粘度在44kg·m-1·s-1~72kg·m-1·s-1范圍,這些均表明鋼包內(nèi)攪拌強度處于較高水平,綜合比較后認為,適合鞍鋼二煉鋼180tLF最佳氬氣流量應(yīng)控制在20m3·h-1~50m3·h-1之間。 為了調(diào)查LF吹氬制度對鋼中夾雜物的去除效果,本研究以GR653和GR535管線鋼為研究對象,取樣分析了不同LF精煉周期內(nèi)鋼中氣體含量、夾雜物數(shù)量、形態(tài)、粒度,并進行了綜合分析與評價。結(jié)果表
6、明,LF從進站到出站,鋼中夾雜物面積比可降低40%~50%,小顆粒夾雜物粒度分布比例增加,其中2μm~5μm小顆粒夾雜LF爐進站到出站由40%~50%比例提高到80%~90%,但最大夾雜物粒度沒有明顯變化;影響管線鋼LF爐夾雜物去除率的主要因素是吹氬工藝,通過在精煉過程采取合理的吹氬制度,可以降低鋼中夾雜物含量,減少夾雜物粒度;大氬氣量可明顯縮短鋼中夾雜物上浮時間,吹氬化渣的氣體流量最好控制在40m3·h-1~50m3·h-1,正常合金
7、化或升溫等處理時氬氣量在20m3·h-1~30m3·h-1即可;喂CaSi線對鋼中夾雜物起到了很好的變質(zhì)作用,軋材中夾雜物絕大多數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)榍蛐巍?為了驗證實驗室研究結(jié)論,本研究又在鞍鋼二煉鋼進行了LF深脫硫?qū)嵺`和鋁灰基脫硫劑試驗,基本解決了深脫硫時間長,脫硫速度慢的問題,實現(xiàn)了LF快速高效脫硫的目標(biāo)。結(jié)果表明,在二煉鋼目前工藝條件下,鐵水預(yù)處理完全有能力將鐵水中硫含量降低至20×10-6~30×10-6水平,采用新型頂渣改質(zhì)劑,鋼
8、水罐頂渣平均堿度達到3.7,爐渣中FeO和MnO含量可降到2%左右。采用控制渣中SiO2含量小于10%,提高爐渣堿度,可使LF爐脫硫率達到80%,鋼中最低硫含量達到0.001%水平;適當(dāng)?shù)陌l(fā)泡劑可以保證精煉渣發(fā)泡平穩(wěn),其合理用量為3%~5%;通過對鞍鋼純凈鋼生產(chǎn)工藝改進,成功獲得了[P]、[S]、[N]、[H]、[O]之和小于100×10-6水平的純凈鋼鑄坯。應(yīng)用電解鋁灰作脫硫劑組分進行的現(xiàn)場深脫硫試驗表明,鋼中硫含量可以從0.008%
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