催化裂化裝置e232煙氣輪機常見故障分析_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  催化裂化裝置E232煙氣輪機常見故障分析</p><p>  在我國石油行業(yè),運用著大量的大型旋轉(zhuǎn)機械和往復(fù)機械設(shè)備。煙氣輪機是一種典型的旋轉(zhuǎn)機械,不僅是催化裂化裝置再生煙氣能量回收系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,同時也是非常重要的節(jié)能設(shè)施,它是以煙氣為工質(zhì),將工質(zhì)的熱能和壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能的原動機,輸出的功率用來驅(qū)動軸流壓縮機及電動發(fā)電機發(fā)電,從而達到回收能量的目的。在實際生產(chǎn)中,煙氣輪機運行得好,不僅能

2、節(jié)省大量的電力,使裝置的能耗水平大大下降,而且也保證了整個機組的安全運行,從而確保催化裂化裝置的安全生產(chǎn),具有重要的社會意義和經(jīng)濟價值。 </p><p>  撫順石化公司石油一廠催化裂化裝置煙氣輪機,型號E232,為美國Ingersoll-Rand公司生產(chǎn)的雙級工業(yè)用煙氣透平機. </p><p>  該機組1987年開機至今已有20年,期間多次更換轉(zhuǎn)子,并且2次更換殼體。近期又為故障多

3、發(fā)期,從2004年至今共因各種原因開停機檢修6次,主要故障表現(xiàn)為:機組的振動和低效率。 </p><p><b>  1.機組振動 </b></p><p>  1.1不平衡引起的機組振動 </p><p>  1.1.1轉(zhuǎn)子的不平衡 </p><p>  轉(zhuǎn)子的不平衡是振動產(chǎn)生的重要原因,主要包括靜不平衡和動不平衡兩種

4、形式。轉(zhuǎn)子靜不平衡并不常見,一般的靜平衡試驗機(如三點式靜平衡機或者測量轉(zhuǎn)子跳動值)都可以很明顯的發(fā)現(xiàn)靜不平衡的現(xiàn)象。 </p><p>  轉(zhuǎn)子動不平衡則必須通過做高速轉(zhuǎn)子動平衡或全速轉(zhuǎn)子動平衡才能發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子的動不平衡量也是在此工況下確定的,E232的動平衡精度要求達到G1.4,即殘余不平衡量不大于18g?cm。轉(zhuǎn)子動平衡是機組檢修期間必須檢測的項目,轉(zhuǎn)子的動不平衡量可通過平衡塊的增減來調(diào)節(jié)。在2005年以前,

5、由于該機組轉(zhuǎn)子都是只作低速動平衡(600r/min),沒有達到正常運行工況,即使在檢修后機組振動值仍然很高,有時接近高報值(標準值:高報63.5μm,高高報88μm),說明殘余不平衡量仍然很大。在2005年6月的檢修中煙氣輪機轉(zhuǎn)子與主風(fēng)機轉(zhuǎn)子均作了高速動平衡(6681r/min,工作轉(zhuǎn)速的1.05倍),使其接近正常轉(zhuǎn)速運行,此后聯(lián)軸端與非聯(lián)軸端振動值基本都在20μm以下。 </p><p>  1.1.2蒸汽排凝

6、管堵塞加劇形成不平衡 </p><p>  由于煙氣輪機內(nèi)部介質(zhì)溫度高達700℃以上,在工程實際中采用飽和蒸汽冷卻輪盤、輪轂。當(dāng)蒸汽進入煙氣輪機內(nèi)部后,由于蒸汽排凝管堵塞使蒸汽冷凝水不能完全排出機殼,存在少量殘留,蒸汽冷凝水與煙氣中的催化劑小顆粒結(jié)合形成粘固的塊狀結(jié)垢,從而影響轉(zhuǎn)子的動平衡,造成機組振動。 </p><p>  1.2不對中引起的機組振動 </p><p

7、>  轉(zhuǎn)子找對中是機組檢修過程中的重要一環(huán),同心度的好壞是煙氣輪機運行好壞的決定因素。由于機組是冷態(tài)找正,而正常運行時機組是處于熱態(tài),所以找正其是在“找偏”。 </p><p>  1.3刮磨引起的機組振動 </p><p>  1.3.1殼體大變形造成的刮磨 </p><p>  E232煙氣輪機從1987年投用至今已有20年,機組長期運行使得殼體整體扭曲變

8、形,雖然經(jīng)過幾次大規(guī)模的更換和調(diào)整,但這種狀況仍然存在。 </p><p>  殼體變形后,進出口法蘭處發(fā)生扭轉(zhuǎn),并產(chǎn)生橢圓現(xiàn)象,使固定在其上的一、二級導(dǎo)流環(huán)和靜葉片隨之發(fā)生變形。由于一級導(dǎo)流器葉頂與一級導(dǎo)流環(huán)間隙極?。?.38mm-0.43mm),故而殼體的變形就會使得動葉片葉與導(dǎo)流環(huán)間發(fā)生刮磨,產(chǎn)生振動。在此情況下常規(guī)做法就是切削動葉片,將葉頂間隙放大,使得形成橢圓后的短軸端(垂直方向)間隙符合要求,但這也使

9、長軸端(水平方向)的間隙被進一步放大。2005年5月的檢修中,采用非常規(guī)做法將殼體切削,放大短軸端尺寸,長軸端間隙保持不變,一定程度上阻止了由于殼體變形而使機組產(chǎn)生振動的影響。 </p><p>  1.3.2管線變形造成的刮磨 </p><p>  煙氣輪機的入口端前是一段連接有膨脹節(jié)的φ900mm管線,已經(jīng)長時間使用,2005年5月的檢修中被更換。更換后的新膨脹節(jié)由于拉力較大,所以在開

10、汽預(yù)熱階段將煙氣輪機的進氣錐向外拉出一定距離(0.5mm左右),且東西兩側(cè)的距離不同,造成進氣錐在水平方向發(fā)生偏轉(zhuǎn),一定程度上改變了機組內(nèi)部各部位間隙值,在電盤車時發(fā)生刮磨現(xiàn)象,被迫重新調(diào)整間隙。在多次的調(diào)整和盤車后,機組才正常,但一級導(dǎo)流器葉頂與一級導(dǎo)流環(huán)間隙已被迫放大0.2mm。 </p><p><b>  2.機組低效率 </b></p><p>  2.1殼

11、體變形引起動靜葉片間隙過大,效率降低 </p><p>  殼體變形使得入口處法蘭產(chǎn)生橢圓現(xiàn)象,一、二級導(dǎo)流環(huán)和靜葉片隨之發(fā)生變形,從而使動葉片與導(dǎo)流環(huán)間發(fā)生刮磨。因此在檢修過程中將一級導(dǎo)流器葉頂與一級導(dǎo)流環(huán)間隙放大(水平方向最大處超過3mm),這樣避免了機組的刮磨問題,但煙氣輪機的效率卻大幅度下降。 </p><p>  2.2工藝參數(shù)變化引起機組效率降低 </p><

12、;p>  工藝參數(shù)的變化也是機組效率降低的主要原因。 </p><p>  首先是冬夏兩季室外溫度差異巨大,主風(fēng)機入口溫度從-30℃到+30℃變化,影響到煙氣輪機的運行參數(shù)。冬季氣溫低,煙氣輪機效率高,發(fā)電量大,每天在20000度以上;夏季氣溫高,煙氣輪機效率低,發(fā)電量少或不能發(fā)電。 </p><p>  其次,煙氣旁路放空的雙動滑閥由于長時間處于高溫狀態(tài),座圈與閥板、導(dǎo)軌都有較大變

13、形。閥板關(guān)閉不嚴,造成一定量煙氣泄漏,當(dāng)機組內(nèi)煙氣量較低時也會使煙氣輪機效率降低。 </p><p>  3.解決方法與建議 </p><p>  3.1作高速動平衡減少殘余不平衡量 </p><p>  對于高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子而言,特別是工作于一階臨界轉(zhuǎn)速以上的撓性轉(zhuǎn)子,必須通過高速動平衡或全速動平衡來確定它的殘余不平衡量,并通過調(diào)整將其嚴格控制在18g?cm的標準范

14、圍之內(nèi),這樣可以有效的減少轉(zhuǎn)子的殘余不平衡量,從而達到降低機組振動的目的。 </p><p>  3.2嚴格控制煙氣中催化劑含量 </p><p>  煙氣中催化劑含量超標是誘發(fā)煙機故障產(chǎn)生的主要原因。由于催化劑含量的超標而產(chǎn)生一系列的問題,對機組的運行構(gòu)成極大危害,是振動產(chǎn)生的基本根源之一。因此要嚴格控制再生煙氣中的催化劑含量,改進再生器一、二級,并確保三旋效果,使煙氣中的催化劑含量不大

15、于0.2g/m3,有效地減少煙氣輪機機組內(nèi)結(jié)垢的產(chǎn)生,從而延長機組部件的使用壽命。 </p><p>  3.3工藝方面的改進 </p><p>  機組開機過程中,應(yīng)適當(dāng)加大油壓,以利于軸瓦內(nèi)油膜的形成,防止產(chǎn)生油膜震蕩,引起機組振動。改進冷卻蒸汽流程,可能的情況下,開備機烘襯里并改蒸汽預(yù)熱為煙氣直接預(yù)熱,防止開機預(yù)熱階段由于機器內(nèi)部溫度較低而產(chǎn)生的大量冷凝水與煙氣中的催化劑結(jié)合,產(chǎn)生垢

16、塊粘在轉(zhuǎn)子上,從而在機組運轉(zhuǎn)初期就產(chǎn)生不平衡量影響機組運行。 </p><p><b>  4.結(jié)論 </b></p><p>  通過近幾年來對催化裂化裝置E232煙氣輪機常見故障的分析,有助于詳盡深入的了解該型號機組目前的運行情況。動不平衡和刮磨所引起的振動是故障多發(fā)的主要原因,機組的低效率也是停機檢修的常見原因。Ingersoll-Rand公司生產(chǎn)的E232煙氣

17、輪機在國內(nèi)煉廠也較多采用且運行多年,安全生產(chǎn)、平穩(wěn)操作對于運行二十多年的老設(shè)備是至關(guān)重要的,在無法從根本上解決全部陳年累積問題的情況下,上述分析建議為未來機組的良好運行將會起著巨大的幫助作用。 </p><p><b>  參考文獻 </b></p><p>  [1] 方子嚴.化工機器[M].北京:中國石化出版社,1999. </p><p>

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