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1、主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)故障維修50例本文來自數(shù)控技術(shù)論壇:本文來自數(shù)控技術(shù)論壇:1FANUC主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)故障維修主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)故障維修22例例301機(jī)床劇烈抖動(dòng)、驅(qū)動(dòng)器顯示機(jī)床劇烈抖動(dòng)、驅(qū)動(dòng)器顯示AL04報(bào)警報(bào)警故障現(xiàn)象:故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC6系統(tǒng)的立式加工中心在加工過程中,機(jī)床出現(xiàn)劇烈抖動(dòng)、交流主軸驅(qū)動(dòng)器顯示AL04報(bào)警。分析與處理過程:分析與處理過程:FANUC交流主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)AL04報(bào)警的含義為“交流輸入電路中的P1、F2、F3熔斷器
2、熔斷”,故障可能的原因有:1)交流電源輸出阻抗過高。2)逆變晶體管模塊不良。3)整流二極管(或晶閘管)模塊不良。4)浪涌吸收器或電容器不良。針對(duì)上述故障原因,逐一進(jìn)行檢查。檢查交流輸入電源,在交流主軸驅(qū)動(dòng)器的輸入電源,測(cè)得R、S相輸入電壓為220V,但T相的交流輸入電壓僅為120V,表明驅(qū)動(dòng)器的三相輸入電源存在問題。進(jìn)一步檢查主軸變壓器的三相輸出,發(fā)現(xiàn)變壓器輸入、輸出,機(jī)床電源輸入均同樣存在不平衡,從而說明故障原因不在機(jī)床本身。檢查車間
3、開關(guān)柜上的三相熔斷器,發(fā)現(xiàn)有一相阻抗為數(shù)百歐姆。將其拆開檢查,發(fā)現(xiàn)該熔斷器接線螺釘松動(dòng),從而造成三相輸入電源不平衡;重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常。例302驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)報(bào)警驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)報(bào)警“A”的故障維修的故障維修故障現(xiàn)象:故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC0T的數(shù)控車床,開機(jī)后,系統(tǒng)處在“急?!睜顟B(tài),顯示“NOTREADY”,操作面板上的主軸報(bào)警指示燈亮。分析與處理過程:分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機(jī)床交流主軸驅(qū)動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器顯示為“A”。根
4、據(jù)驅(qū)動(dòng)器的報(bào)警顯示,由本章前述可知,驅(qū)動(dòng)器報(bào)警的含義是“驅(qū)動(dòng)器軟件出錯(cuò)”,這一報(bào)警在驅(qū)動(dòng)器受到外部偶然干擾時(shí)較容易出現(xiàn),解決的方法通常是對(duì)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行初始化處理。在本機(jī)床按如下步驟進(jìn)行了參數(shù)的初始化操作:1)切斷驅(qū)動(dòng)器電源,將設(shè)定端S1置TEST。2)接通驅(qū)動(dòng)器電源。3)同時(shí)按住MODE、UP、DOWN、DATASET4個(gè)鍵4)當(dāng)顯示器由全暗變?yōu)椤癋FFFF”后,松開全部鍵并保持1s以上。5)同時(shí)按住MODE、UP鍵,使參數(shù)顯示FC22。
5、6)按住DATASET鍵1s以上,顯示器顯示“GOOD”,標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)寫入完成。7)切斷驅(qū)動(dòng)器電源,將S1(SH)重新置“DRIVE”。通過以上操作,驅(qū)動(dòng)器恢復(fù)正常,報(bào)警消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。例303驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)過電流報(bào)警的故障維修驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)過電流報(bào)警的故障維修故障現(xiàn)象:故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC11M系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工時(shí)主軸運(yùn)行突然停止,驅(qū)動(dòng)器顯示過電流報(bào)警。分析與處理過程:分析與處理過程:經(jīng)查交流主軸驅(qū)動(dòng)器主回路,發(fā)現(xiàn)再生制動(dòng)
6、回路、主回路的熔斷器均熔斷,經(jīng)更換后機(jī)床恢復(fù)正常。但機(jī)床正常運(yùn)行數(shù)天后,再次出現(xiàn)同樣故障。由于故障重復(fù)出現(xiàn),證明該機(jī)床主軸系統(tǒng)存在問題,根據(jù)報(bào)警現(xiàn)象,分析可能存在的主要原因有:1)主軸驅(qū)動(dòng)器控制板不良。2)電動(dòng)機(jī)連續(xù)過載。3)電動(dòng)機(jī)繞組存在局部短路。在以上幾點(diǎn)中,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際加工情況,電動(dòng)機(jī)過載的原因可以排除??紤]到換上元器件后,驅(qū)動(dòng)器可以正常工作數(shù)天,故主軸驅(qū)動(dòng)器控制板不良的可能性亦較小。因此,故障原因可能性最大的是電動(dòng)機(jī)繞組存在局部
7、短路。維修時(shí)仔細(xì)測(cè)量電動(dòng)機(jī)繞組的各相電阻,發(fā)現(xiàn)U相對(duì)地絕緣電阻較小,證明該相存在局部對(duì)地短路。上述報(bào)警可以通過復(fù)位鍵清除,清除后系統(tǒng)能夠起動(dòng),主軸無報(bào)警,但在正常執(zhí)行各軸的手動(dòng)參考點(diǎn)返回動(dòng)作后,當(dāng)Z軸向下移動(dòng)時(shí),又發(fā)生上述報(bào)警。由于實(shí)際機(jī)床發(fā)生報(bào)警時(shí),只是Z軸向下移動(dòng),主軸電動(dòng)機(jī)并沒有旋轉(zhuǎn),同時(shí)也不發(fā)熱??紤]到主軸電動(dòng)機(jī)是伴隨著Z軸一起上下移動(dòng),據(jù)此可以大致判定故障是由于Z軸移動(dòng),引起主軸電動(dòng)機(jī)電纜彎曲,產(chǎn)生接觸不良所致。打開主軸電動(dòng)機(jī)
8、接線盒檢查,發(fā)現(xiàn)接線盒內(nèi)插頭上的主軸電動(dòng)機(jī)熱敏電阻接線松動(dòng);重新連接后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常。例306主軸高速出現(xiàn)異常振動(dòng)的故障維修主軸高速出現(xiàn)異常振動(dòng)的故障維修故障現(xiàn)象:故障現(xiàn)象:某配套FANUC0TA2系統(tǒng)的數(shù)控車床,當(dāng)主軸在高速(3000rmin以上)旋轉(zhuǎn)時(shí),機(jī)床出現(xiàn)異常振動(dòng)。分析與處理過程:分析與處理過程:數(shù)控機(jī)床的振動(dòng)與機(jī)械系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)整以及機(jī)械系統(tǒng)的固有頻率、主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的固有頻率等因素有關(guān),其原因通常比較復(fù)雜。但
9、在本機(jī)床上,由于故障前交流主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)工作正常,可以在高速下旋轉(zhuǎn);且主軸在超過3000rmin時(shí),在任意轉(zhuǎn)速下振動(dòng)均存在,可以排除機(jī)械共振的原因。檢查機(jī)床機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的安裝與連接,未發(fā)現(xiàn)異常,且在脫開主軸電動(dòng)機(jī)與機(jī)床主軸的連接后,從控制面板上觀察主軸轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩顯示,發(fā)現(xiàn)其值有較大的變化,因此初步判定故障在主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電氣部分。經(jīng)仔細(xì)檢查機(jī)床的主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)連接,最終發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的主軸驅(qū)動(dòng)器的接地線連接不良,將接地線重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常
10、。例307主軸聲音沉悶并出現(xiàn)過電流報(bào)警的故障維修主軸聲音沉悶并出現(xiàn)過電流報(bào)警的故障維修故障現(xiàn)象:故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FIDIAl2系統(tǒng)、FANUCl5型直流主軸驅(qū)動(dòng)的數(shù)控仿型銑床,主軸在起動(dòng)后,運(yùn)轉(zhuǎn)過程中聲音沉悶;當(dāng)主軸制動(dòng)時(shí),CRT顯示“FEEDHOLD”,主軸驅(qū)動(dòng)裝置的“過電流”報(bào)警指示燈亮。分析與處理過程:分析與處理過程:為了判別主軸過電流報(bào)警產(chǎn)生的原因,維修時(shí)首先脫開了主軸電動(dòng)機(jī)與主軸間的聯(lián)接,檢查機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),未發(fā)現(xiàn)異常,因此排
11、除了機(jī)械上的原因。接著又測(cè)量、檢查了電動(dòng)機(jī)的繞組、對(duì)地電阻及電動(dòng)機(jī)的連接情況,在對(duì)換向器及電刷進(jìn)行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)部分電刷已到達(dá)使用極限,換向器表面有嚴(yán)重的燒熔痕跡。針對(duì)以上問題,維修時(shí)首先更換了同型號(hào)的電刷;并拆開電動(dòng)機(jī),對(duì)換向器的表面進(jìn)行了修磨處理,完成了對(duì)電動(dòng)機(jī)的維修。重新安裝電動(dòng)機(jī)后再進(jìn)行試車,當(dāng)時(shí)故障消失;但在第二天開機(jī)時(shí),又再次出現(xiàn)上述故障,并且在機(jī)床通電約30min之后,故障就自動(dòng)消失。根據(jù)以上現(xiàn)象,由于排除了機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)、主
12、軸電動(dòng)機(jī)、連接方面的原因,故而可以判定故障原因在主軸驅(qū)動(dòng)器上。對(duì)照主軸伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的原理圖,重點(diǎn)針對(duì)電流反饋環(huán)節(jié)的有關(guān)線路,進(jìn)行了分析檢查;對(duì)電路板中有可能虛焊的部位進(jìn)行了重新焊接,對(duì)全部接插件進(jìn)行了表面處理,但故障現(xiàn)象仍然不變。由于維修現(xiàn)場(chǎng)無驅(qū)動(dòng)器備件,不可能進(jìn)行驅(qū)動(dòng)器的電路板互換處理,為了確定故障的大致部位,針對(duì)機(jī)床通電約30min后,故障可以自動(dòng)消失這一特點(diǎn),維修時(shí)采用局部升溫的方法。通過吹風(fēng)機(jī)在距電路板8~10cm處,對(duì)電路板的
13、每一部分進(jìn)行了局部升溫,結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)對(duì)觸發(fā)線路升溫后,主軸運(yùn)轉(zhuǎn)可以馬上恢復(fù)正常。由此分析,初步判定故障部位在驅(qū)動(dòng)器的觸發(fā)線路上。通過示波器觀察觸發(fā)部分線路的輸出波形,發(fā)現(xiàn)其中的一片集成電路在常溫下無觸發(fā)脈沖產(chǎn)生,引起整流回路U相的4只晶閘管(正組與反組各2只)的觸發(fā)脈沖消失:更換此芯片后故障排除。維修完成后,進(jìn)一步分析故障原因,在主軸驅(qū)動(dòng)器工作時(shí),三相全控橋整流主回路,有一相無觸發(fā)脈沖,導(dǎo)致直流母線整流電壓波形脈動(dòng)變大,諧波分量提高,產(chǎn)生
14、電動(dòng)機(jī)換向困難,電動(dòng)機(jī)運(yùn)行聲音沉悶。當(dāng)主軸制動(dòng)時(shí),由于驅(qū)動(dòng)器采用的是回饋制動(dòng),控制線路首先要關(guān)斷正組的觸發(fā)脈沖,并觸發(fā)反組的晶閘管,使其逆變。逆變時(shí)同樣由于缺一相觸發(fā)脈沖,使能量不能及時(shí)回饋電網(wǎng),因此電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生過流,驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)生過流報(bào)警,保護(hù)電路動(dòng)作。例308~例311主軸只有漂移轉(zhuǎn)速的故障維修主軸只有漂移轉(zhuǎn)速的故障維修例308故障現(xiàn)象:故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC7系統(tǒng)的數(shù)控銑床,主軸在自動(dòng)或手動(dòng)操作方式下,轉(zhuǎn)速達(dá)不到指令轉(zhuǎn)速,僅有1~
15、2rmin,正、反轉(zhuǎn)情況相同,系統(tǒng)無任何報(bào)警。分析與處理過程:分析與處理過程:由于本機(jī)床具有主軸換檔功能,為了驗(yàn)證機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作,維修時(shí)在MDI方式下進(jìn)行了高、低換檔動(dòng)作試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)機(jī)床動(dòng)作正常,說明機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的變速機(jī)構(gòu)工作正常,排除了檔位嚙合產(chǎn)生的原因。檢查主軸驅(qū)動(dòng)器的電纜連接以及主軸驅(qū)動(dòng)器上的狀態(tài)指示燈,都處于正常工作狀態(tài),可以初步判定主軸驅(qū)動(dòng)器工作正常。進(jìn)一步測(cè)量主軸驅(qū)動(dòng)器的指令電壓輸入VCMD,發(fā)現(xiàn)在任何S指令下,VCMD總是
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