重油催化裂化裝置在高摻渣比條件下?lián)綗挵⒙蜕a(chǎn)技術總結_第1頁
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1、重油催化裂化裝置在高摻渣比條件下?lián)綗捴赜痛呋鸦b置在高摻渣比條件下?lián)綗挵⒙蜕a(chǎn)技術總結阿曼原油生產(chǎn)技術總結翟偉翟偉中國石化濟南分公司(濟南250101)隨著我國國民經(jīng)濟的高速持續(xù)發(fā)展,相應的石油產(chǎn)品消費量也在快速增長,因此國內(nèi)原油滿足不了石油產(chǎn)品增長的需要,每年需進口大量原油。2000年進口了約70.0Mt,2001年將有所增長,預計2005年原油進口將達到120Mt左右。所進口的原油種類繁多,致使原油性質差異也很大。就拿進口阿曼

2、原油講:與勝利臨商原油相比,阿曼渣油的密度最大(原油密度最?。?zhí)甲罡?、瀝青質最多(危害也最大),分別比臨商渣油密度大出2.2%、殘?zhí)几叱?0.6%、瀝青質多出171%;阿曼渣油含硫量最高,較臨商渣油高出470%;阿曼渣油釩含量較臨商渣油要高。由此給重油二次加工裝置催化裂化操作帶來很大的影響,尤其是在高摻渣比條件下影響更大。1回顧1999年12月下旬我廠開始加工進口阿曼原油,影響到140104ta重油催化裂化裝置的時間是從2000年1

3、月3日開始,反再操作出現(xiàn)周期性的大波動,主要表現(xiàn)在:一再密相床層溫度大幅度變化(瞬時變化20℃左右且時有大于710℃的超溫現(xiàn)象發(fā)生);CO焚燒爐余熱鍋爐爐膛溫度大幅度降低(瞬時降低150℃左右,中壓蒸汽出裝置溫度瞬時下降30C℃左右);二再密相床層溫度大幅度升高[瞬時升高30℃左右且伴隨再生劑發(fā)生輕微碳堆(再生劑定碳成倍增加)],致使反應轉化率降低8%左右。操作上被迫采取減少回煉比同時增加油漿外甩量以降低總進料量;減少摻渣比降低總進料量

4、;待流化循環(huán)燒焦正常后再恢復到波動前的條件,大波動平均每班發(fā)生1~2次。隨著進口原油混兌比例的增加,這種不正常現(xiàn)象有加劇的趨勢,春節(jié)期間(2月4日—2月10日)表現(xiàn)最為明顯,這期間進口原油混兌比例高達43%。2000年2月13日,對二再密相床層溫度進行了大幅度的提高,由650℃提至700℃,反再操作出現(xiàn)的周期性大波動基本消除,裝置的操作也由失控狀態(tài)轉變成為受控狀態(tài)。2000年3月上旬,一、二再密相床層藏量開始出現(xiàn)大幅度波動,主要表現(xiàn)在:

5、一再密相床層藏量大幅度下降(瞬間下降25t左右);半再生斜管推動力明顯不足;半再生劑、再生劑含碳量分布不均。應對措施就是:通過增減二再供風量來平衡一、二再藏量。2000年3月下旬,一、二再密相床層藏量出現(xiàn)的大幅度波動逐漸被消除,這期間主要進行了以下調整:降低回煉比(由0.20減至0.08);降低—再密相床層藏量(由133t減至120t);提高—再密相床層溫度(由685℃增至695℃);提高反應溫度(由510℃增至515℃);調停半再生斜

6、管上的松動點數(shù)、布局和松動氣量,有選擇的關停滑閥前松動點(共9個),并增大了滑閥后的松動、分布氣量(是調整前的6.3倍);隨著新鮮劑單耗的提高和時間的延續(xù),系統(tǒng)內(nèi)平衡催化劑性能進一步提高(微反活性保持在66左右);污染水平進一步降低,Ni和Fe含量均降至10000ppm以下,V也降至2000ppm以下;助氣催化劑所占系統(tǒng)催化劑總藏量的比例進一步下降(由1月份的25%降至5.2%)。當前,在進口原油摻煉比30%和140104ta重油催化裂

7、化裝置純減渣摻煉比超過40%的條件下,裝置反再操作平穩(wěn)且有一定的操作彈性。2140萬噸年重油催化裂化裝置在高摻渣比條件下?lián)綗挵⒙嫌秃蟮恼J識a)摻煉進口原料油后重催原料油性質發(fā)生了重大變化是造成反再操作出現(xiàn)異常的主要外因。摻煉進口原料油后與摻煉進口原料油前相比,重催原料油中的S增加1倍,V含量增加3.5倍,N含量減少30%,Ni、Fe含量基本持平,但是原料油烴組成卻發(fā)生了很大變化:飽和烴明顯減少,芳烴和膠質明顯增加,這是造成反再操作出

8、現(xiàn)異常的誘因。詳見表比表面積(m2.g1)100111堆積密度(g.mL1)O87089重金屬ppmNi102209350V10832100Fe1OOlO9740Na22372200Sb31433820相關的工藝參數(shù)一再密相床層溫度℃680693+13一再密相床層藏量t91.5118.8+27一再稀相過剩氧量,%1O1O一再燒焦強度(kg.t1)80685611二再密相床層溫度℃661697+36二再密相床層藏量t67.970.5二再稀

9、相過剩氧量,%12.47.1二再燒焦強度(kg.t1)24273879提升管反應器出口溫度℃509515+6反應沉降器汽提段溫度℃496501反應回煉比0.150.08-0.07生產(chǎn)方案液化氣、柴油柴油物料平衡,%酸性氣021032干氣461464液化氣18231389汽油36723627輕柴油24.88(10號柴油方案)2950(0號柴油方案)油漿429493油漿燃燒油027031焦炭997936輕烴液收率,%79.837966反應轉

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